提高產品粒度 節約煤炭資源
摘 要:從改變產品粒度出發,對哈爾濱氣化廠選煤分廠的工藝可行性及經濟效益進行論證,以求節約煤炭資源,創造更大的經濟效益。
關鍵詞:粒度 篩分效率 工藝流程 經濟效益▲
1 概 述
哈爾濱氣化廠選煤分廠(下稱選煤分廠)原設計生產能力150萬t/a,其中篩選54.5萬t,洗選95.5萬t。原料煤來自依蘭煤礦,其中上層煤為高灰煤,采用洗選;中層煤為低灰煤,采用篩選。原煤為弱粘結煤,生產出的塊煤供造氣分廠造氣,末煤供熱電分廠發電。造氣用煤要求灰分<26%,水分<9%,粒度為50~6mm,塊煤限下率<8%;電廠用煤要求發熱量>13.38MJ/kg,粒度為50~0mm級混煤。但自選煤廠投產以來,洗選係統一直未建設完工,沒投入使用,上層煤也采用篩選方法(流程見圖1)。
圖1 篩選工藝流程
2 現存問題及解決辦法
在幾年的生產實踐中,選煤分廠一直存在著造氣用煤緊張,電廠用煤過剩的問題。隨著煤礦供煤緊張,選煤分廠有時要從雙鴨山、七台河等地購煤。因此,如何有效地解決這個問題十分必要。根據造氣分廠幾年的生產實踐,每年4~9月份生產負荷低,適當提高入爐煤粒度亦會完全燃燒,魯奇爐因不能氣化粉煤,所以對入爐煤粒度下限及限下率要求很嚴。為此,將入爐煤粒度上限由50mm提高到65mm,上層煤分級下限由13mm減到10mm,中層煤分級下限6mm不變,這樣既不影響生產,又節約資源。而這隻需對工藝進行如下改動:①將上層煤及中層煤篩選係統圓振動篩2YAH2148上層圓衝孔篩板均換為Φ65mm的圓衝孔篩板;將上層煤篩選係統下層篩網Φ13mm變為Φ10mm編織篩網。②將上層煤及中層煤篩選係統的破碎機4PCY400×800排料口尺寸均改為Φ65mm。③將上層煤係統等厚篩ZD1894的編織篩網由Φ13mm變為Φ10mm。以上工藝變動,從實際看是可行的。
3 經濟效益03manbetx
以選煤分廠1998年的生產數據為例。1998年總加工原煤99.33萬t,產品中:造氣煤為45.84萬t,占46.15%;電廠煤為43.61萬t,占43.90%;矸石為9.88萬t,占9.95%。總加工費:1060.5萬元/a。篩下煤價格85元/t,造氣煤價格157.52元/t,原煤價格99.34元/t。
3.1 從加工產品方麵03manbetx
經濟效益。1998年加工上層煤69.43萬t,改篩網後投資基本不變,而出塊率提高6.42%,所以半年時間可增加效益:(157.52-85)×69.43×6.42%×1/2=161.625(萬元)。1998年加工中層煤29.90萬t,改篩網後投資也不變,而出塊率提高2.32%,所以半年時間可增加效益:(157.52-85)×29.90×2.32%×1/2=25.15(萬元)。則半年時間總計增加效益186.775萬元。
3.2 從節約原煤和加工費03manbetx
經濟效益。1998年加工上層煤69.43萬t,中層煤29.90萬t,則改造後上層煤及中層煤出塊產率平均提高:(69.43×6.42%+29.90×2.32%)/(69.43+29.90)=5.19%。
1998年需氣化煤45.84萬t,則改篩網後需進原煤45.84/(5.19%+46.15%)=89.29萬t。
以1998年為例,可節約原煤99.33-89.29=10.04萬t,半年大約節約5.02萬t。那麼,改造後半年增加經濟效益=節約原材料費+節約加工費=5.02×99.34+5.02×1060.5/99.33=552.3萬元。
4 結 論
將造氣入爐煤粒度由50mm提高到65mm,對選煤分廠而言,工藝上可行,經濟效益顯著;對造氣分廠而言,每年4~9月份負荷低時,入爐煤可完全燃燒,保證生產。這樣既節約了煤炭資源,又具更大經濟效益。
(責任編輯:趙宏馨)■
作者單位:吳景蘭(哈爾濱氣化廠選煤分廠 黑龍江省 154854)