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4324超長綜放麵停采線防治煤層自然發火嚐試

作者:兗礦集團興隆莊煤礦通防科 作者:郭傑 2006-05-11 00:00 來源:不詳
一.工作麵概況

4324綜放麵位於興隆莊煤礦四采區下部,上鄰4322綜放麵采空區,下鄰4326綜放麵采空區,為“孤島”綜放麵。工作麵傾斜長 277m ,走向長 1610m ,煤層平均厚度 8.45m ,於2003年8月份正式生產,於 2005年3月5日 停采。

二.工作麵難點03manbetx

4324麵為我礦第三個超長綜放麵,與另外兩個超長綜放麵(4326和4328綜放麵)相比,存在許多特點,給停采撤出設備期間的防火帶來了一些新問題,主要表現在以下幾個方麵。

1.2004年7月份開始過 4318F 1斷層,該斷層最大落差達到 5m ,影響推進長度 400m ,到12月中旬推過該斷層,影響推進時間達到5個月之久,在過斷層期間,9~11月連續3個月推進速度較為緩慢,月平均推進60~ 70m

2.工作麵上部與4322采空區相鄰,4322停采線在1999年底曾經發生過自燃02manbetx.com ,其位於4324停采線後部 140m

3.4324停采線上隅角位於4322老下順槽外段,該老巷道沿煤層頂板布置,處於封閉狀態,4324停采線上隅角與老巷道之間隻有 3m 左右的煤柱,該處存在一個漏風通道。

4.為確保快速撤出綜放麵設備,4326、4328前兩個超長綜放麵在停采撤出前,都施工了中間巷道,實現了上下兩頭同時撤出綜放支架的格局,減少了停采線的暴露時間,而4324停采麵沒有施工中間巷道,隻能實行單頭撤出支架。

5.4324工作麵停采前下順槽更換運輸機,造成7天的臨時停采,停采前連續3個月推進速度緩慢,2月份推進不足 50m ,給停采線後部采空區丟煤造成氧化過程持續發展的條件,停采前工作麵回風流中的一氧化碳濃度經常達到20PPm以上,一氧化碳絕對湧出量遠大於4326和4328麵停采時的量,防火形勢不容樂觀。

三.4324麵停采前的防火措施

停采前的防火措施是保證4324綜放工作麵安全停采撤麵的基礎,我們重點采取了以下措施

1.為防止4322停采線老火點複燃,提前對4322停采線防火鑽孔壓注膠體泥漿,2004年12月初,對4322停采線下部壓注膠體泥漿 600m 3

2.離停采線最後的 100m 範圍,盡量減少采空區丟煤,特別是在工作麵上鐵絲網和鋼絲繩前 20m 加大了放煤力度,最大限度地提高回采率。

3.停采前 100m 在工作麵上隅角每間隔 20m 施工一道隔離垛牆,隔離垛用袋裝拌有防火劑的碎煤施工,垛牆厚度一般在 2m 左右,末采期間累計施工隔離垛牆5道,有效減少采空區供氧條件。

4.停采前 30m 開始,在工作麵上下順槽各埋設一路3吋注漿管,利用所埋注漿管路,對停采線後部采空區注粉煤灰泥漿 3000m 3 。有效破壞了采空區浮煤的蓄熱環境。

5.密切監測工作麵指標氣體,除正常的瓦斯檢查外,測風員對工作麵下隅角、架間、風流進行檢測和取樣化驗03manbetx ,每2天檢測一次。

6.在工作麵下順槽,停采線後部 30 m 留設一路用泵抽氣化驗03manbetx 的束管,停采線後部 50 m 20 m 處分別留設一路人工測氣管。在工作麵上順槽,停采線後部 40m 20m 分別留設一路人工測氣管。上述束管均位於底板以上 1.5m 處,安設牢固整齊。束管監測係統每天至少測定2組數據。

7.在停采前一天,把支架的側護板盡量收回,同時保證支架的初撐力,防止頂板破碎,為支架間防火鑽孔的施工創造條件。

四.停采期間的防火措施

1.壓縮風量

停采後工作麵供風量由原來的 1000m 3 /min,減少到 650m 3 /min。

2.封堵漏風

停采後在4324停采線上下隅角分別建一道隔離垛牆,用袋裝拌有防火劑的碎煤施工,垛牆厚度2~ 3m ,垛外建板閉,牆麵用水泥抹嚴,然後在板閉和垛牆之間壓注“羅克修”封堵材料,在閉牆上預留注漿管路,向隔離垛牆後壓注膠體泥漿 500m 3 ,有效減少了采空區漏風。

3.對4324停采線上隅角與4322老巷之間的小煤柱密集布置鑽孔,進行了注膠封堵處理。

4.停采線的防火措施

①工作麵停采後在工作麵煤壁前敷設一路2吋水管,每 30m 出一個三通閥門。

②每間隔5組支架選一個鑽孔進行人工監測和取樣化驗03manbetx ,兩天一個循環,對CO、CO2、CH4、C2H6、C3H8、C2H4、O2氣體進行取樣化驗分析與人工監測,異常地點每天進行一次檢測,為可靠預測預報采空區自然發火提供技術參數。

③利用紅外線測溫儀測量工作麵架間及鑽孔中的最高溫度,工作麵每組支架設一個點,每天測一次。

④在4324麵上下頭均安裝了一氧化碳傳感器,連續監測進回風流中一氧化碳氣體變化。

⑤用電煤鑽在每個支架的間隙,按前、中、後方式施工3個防火孔,後部孔在掩護梁位置,打到老空區,傾角40~45°,深度2.5~3m;中間孔打到柱頂梁上部及支架後浮煤,傾角30°左右,深度6~8m;前部打到支架後浮煤,傾角20~25°,深度 10m 左右,均下一寸套管。在上下頭端頭支架以外向後部各打5個防火鑽孔,鑽孔采用扇形布置,鑽孔傾角30~35°,鑽孔長度10~12m,鑽孔布置見圖2。累計施工鑽孔430個。

⑥利用西風井注漿係統對所有鑽孔全麵壓注MEA防火劑,濃度控製在0.8~1%左右,每孔壓注量在 1.8m 3 左右,由於注漿係統壓力較大,為緩解係統壓力,提高注膠效率,采用多孔同時壓注的方式壓注防火劑,同時接孔數量最多達到15個。在全麵進行了一遍注膠之後,結合每日的氣體溫度檢測情況,對氣體、溫度異常地點重點進行壓注。累計注膠 900m 3 。有效控製了停采線的煤體氧化。

五.組織措施

1.針對4324麵的現場條件,多次召開專業會議,研究製定了《4324綜放麵停采撤出期間防滅火方案》。

2.為進一步強化責任,對與防火工作有關的基層區隊製定了防火風險抵押政策。

3.為保障工作麵按期快速撤出,繪製了《4324工作麵撤出和防火工作網絡圖》,將撤麵和防火的所有工作合理組織穿插,落實施工單位和計劃工期,調度室嚴格按網絡圖考核撤麵和防火工作進度。

4.撤出工作麵設備期間,在通防科設防火辦公室,每天召開防火會議,分析指標氣體變化趨勢,協調防火工作,考核各項防火措施的兌現情況,礦分管領導靠前指揮,生產科室和區隊幹部分班盯崗。

5.通防科每天出一期《4324撤麵防火情況簡報》,簡報內容包括撤麵進度、指標氣體最高濃度、最高溫度、下一步采取措施等,每天早會前分發到礦主要領導手中,使礦領導及時掌握撤麵情況。

由於組織得力,措施到位,在把有害氣體濃度控製在正常範圍的前提下,用42天時間完成了工作麵撤出工作,5天時間完成了工作麵封閉工作(從停采到封閉共47天),時間均比4326和4328兩個工作麵縮短,創出超長綜放麵撤出的最短周期。

六.封閉處理

撤出完成後先在4324停采線上下頭各施工一道 5m 長的沙袋垛,然後緊貼沙袋垛再施工永久閉,最後施工盲巷閉。停采線封閉結束後,及時進行調風,去掉上下頭之間的風門,對停采線進行均壓處理。

圖1 4324麵撤出期間局部通風機安設位置示意圖

圖2 4324工作麵鑽孔布置圖

圖3 4324麵封閉密閉牆位置及均壓調風示意圖

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