棗莊礦區瓦斯湧出異常區的治理對策研究
辛 嶺
( 棗莊礦業集團公司 通風處,山東 棗莊 277012)
關鍵詞:瓦斯湧出異常區;成因;治理對策; 技術 措施
中圖號:TD325.2 文獻標識碼:A
1引言
近年來,全國瓦斯爆炸 02manbetx.com 時有發生,給國家財產和人民生命 安全造成巨大損失,在社會上造成很壞影響。國內外統計資料表明高瓦斯礦井發生瓦斯爆炸 02manbetx.com 的機率並不是很高,低瓦斯礦井的瓦斯湧出異常區(瓦斯湧出異常區:按照瓦斯相對湧出量和絕對湧出量屬於低瓦斯礦井,但在日常生產中瓦斯湧出量忽高忽低,瓦斯絕對湧出量偏大,局部區域瓦斯濃度經常接近或超過《 煤礦 安全 01manbetx 》規定,給 安全生產造成潛在威脅)卻時有瓦斯爆炸事故發生。究其原因,主要是高瓦斯礦井從 管理人員到廣大職工非常重視瓦斯 管理,裝備先進,要求 標準高,嚴格按規定操作,所以一般不會發生爆炸事故。與此相反,低瓦斯礦井職工特別是 管理人員對瓦斯 管理不到位,存有僥幸心理, 安全年投入不足(說起來重要,幹起來次要,忙起來不要),一旦局部瓦斯超限,就有可能發生瓦斯爆炸事故。
2 礦區概況
棗莊礦業(集團)有限責任公司共有11對礦井,均為低瓦斯礦井,其中付村煤業有限公司、田陳礦、柴裏礦三對礦井有瓦斯湧出異常區。
2.1 付村煤業有限公司東二采區
2000年4月,該采區210綜采放頂煤工作麵瓦斯湧出異常,湧出量偏高,在每年一度的礦井瓦斯等級鑒定中,被省局定為瓦斯異常區。2002年7月,3上215運順掘進期間瓦斯湧出量曾達到5.25m3/min;2002年12月,3上215工作麵投產後,瓦斯絕對湧出量為5~5.5m3/min,工作麵風量為1100m3/min,回風流中瓦斯濃度為0.5%左右,回風隅角瓦斯濃度經常處於1%左右。2001、2002年仍被省局定為瓦斯異常區。
2.2 田陳礦北三采區
在1999年10月掘進304施工期間,發現炮眼中瓦斯濃度很高,後經有關專家認定,是受火成岩侵入影響所致。在後來的掘進、采煤過程中又多次出現瓦斯湧出異常,多次被迫停頭、停麵,2000、2001、2002年均被省局定為瓦斯異常區。
2.3 柴裏礦233中部采區
2001年,在對采空區密閉內進行氣體檢查時,發現在采空區密閉內存在CO氣體的同時,還存在高濃度的瓦斯,在2333工作麵溜子道向2334采空區施工的鑽孔內,瓦斯濃度為1.62%—11.3%,根據監測結果和有關資料,認定233采空區內存在一個瓦斯異常區,範圍大致為2334、2335采空區及聯絡巷,據 03manbetx 瓦斯湧出異常的主要原因是火區周圍煤岩體溫度升高,使原來殘存在煤岩體內瓦斯解吸加快,導致瓦斯湧出量增加。2001、2002年均被省局定為瓦斯湧出異常區。
3 棗莊礦區低瓦斯礦井瓦斯湧出異常區的成因03manbetx
3.1岩漿岩侵入
由於岩漿岩侵入的過程,是該區具有高溫高壓並攜帶一些熱液氣體,促使煤層變質程度加深,產生新的CH4氣體,岩牆本身作為一個非透氣牆,阻止了氣體外逸,因此形成了CH4富集區。
3.2斷層
大部分斷層封閉性好,對瓦斯的釋通、排放條件差,落差較大的斷層伴生構造因受斷層形成時的應力破壞,自身比較破碎,微孔隙、節理、裂隙發育,為瓦斯提供了賴以賦存的空間,形成了伴生構造複雜區域的瓦斯富集區,一旦受采動影響或放炮振動,瓦斯會迅速向外運移、釋放,形成瓦斯湧出異常區。
3.3采空區
棗莊礦區開采的三層煤,中間有0~20m厚的夾矸,分為3上、3下兩層,開采順序一般是先采3上煤後采3下煤,3上煤采完後,采空區積存大量瓦斯。當3下煤層的采煤工作麵開采時,隨著頂板初次垮落,大量瓦斯湧出。如2002年元月,集團公司所屬付村煤業有限責任公司的3下212麵和2002年11月3下203麵頂板初次垮落,工作麵瓦斯絕對湧出量達到15~19m3/min,工作麵回風流中瓦斯濃度達到2.2%,分別造成工作麵停產30和42小時。
4 瓦斯治理技術
棗莊礦區是一個具有較長開采曆史的老礦區,許多礦井都麵臨資源枯竭的問題,經濟上比較困難。我們根據棗莊礦區的生產地質條件和經濟狀況,本著“保障生產、消除隱患、全麵治理、突出預防、點麵結合、注重實效”的原則,通過認真調查研究掌握了礦區內瓦斯湧出異常區的基本情況,在高等院校和專業科研院所的幫助下,在長期的瓦斯湧出異常區的管理工作中,逐步形成了一套簡單可行有效、實用有效的治理技術體係。
4.1均壓通風技術
均壓通風技術適用於“孤島”采煤工作麵。為減少采空區瓦斯湧出,在采煤工作麵回風巷構築調節風門調節風量,通過回風巷增阻升壓,達到抑製采空區瓦斯湧出的目的。調壓的幅度要進行事先預測,為了克服調壓的盲目性,應事先進行阻力測定,並繪出壓力分布圖,通過 03manbetx 計算,確定出合理的調節值。一般控製與鄰近采空區的壓差在10Pa為宜。礦井通風係統是一個受多因素影響的動態係統。嚴格地說,絕對或長期平衡是不現實的。隻能作到盡量減小壓差,達到暫時平衡,由於采空區與采麵的壓力關係隨采麵的推進而不斷變化,相對平衡可能演變為新的不平衡。因此,要定期進行均壓狀態測定,當係統或風量發生變化時,應及時進行風壓調正。
4.2抽排回風隅角瓦斯
根據采麵開采的特殊性,把回風順槽靠近采空區的最後一排切頂柱定為分界線,往裏為采空區,往外到與采麵風流交彙處的範圍內定為采麵回風隅角。以U型通風為例,瓦斯易於在回風隅角形成渦流區。在實驗室的條件下,對回風隅角的風流進行的科學研究,發現回風隅角易發生瓦斯積聚或超限與其風流狀況有密切關係,如圖1。
從圖1中可以看出,風流轉彎時,在隅角處(ADE)形成渦流,風流轉彎後在內邊壁也形成渦流區,一般X≤1.2d,風速分布變異長度L隨摩擦阻力係數的增大而減少,對於工字鋼支護和錨網支護巷道,L為(8-10)d,當然,對於實際采煤麵開采時,影響回風隅角瓦斯湧出的因素還很多,但可以確定采空區瓦斯是回風隅角瓦斯的主要來源。
在瓦斯湧出異常區,遇到最多的問題就是采煤工作麵回風隅角瓦斯濃度超限。最有效的治理方法就是在回風巷中安設抽排風機,通常的做法是在距工作麵煤壁60~80m處安設FSD2×18.5kw對旋抽壓式局部通風機,在風機吸風側安裝使用可縮剛性風筒,將風筒吸風口延至上隅角切頂柱之間頂板下0.5m處,排風側安裝使用普通柔性風筒,將抽排的瓦斯直接引入采區回風巷中,並在吸風側風筒內與排風側風流彙合處安設甲烷傳感器,調節抽排風機吸風量,使抽排風筒內風流中瓦斯濃度不超過3%,排風側風流彙合處瓦斯濃度不超過1%。
4.3合理加大風量,降低瓦斯濃度
4.3.1采煤工作麵
當采煤工作麵初次放頂和周期來壓時,由於頂板垮落,采空區瓦斯(包括本麵已采區、上分層已采區、上層煤已采區)大量湧出時,可以通過合理加大工作麵風量稀釋瓦斯,並把瓦斯盡快排走。最大風量以工作麵風速不超過4m/s為限,一般可達到1500~1800m3/min,同時要加強工作麵的綜合防塵工作,確保回風流中煤塵不超限。
4.3.2掘進工作麵
當掘進工作麵遇到地質變化時,瓦斯湧出量會突然增大,此時,為確保正常的安全生產,可采用的雙風機供風,使掘進工作麵風量達到400~800m3/min,最大風量以掘進巷道風速不超過4m/s為限。同時要加強掘進工作麵的綜合防塵工作,防止回風流中煤塵超限。
4.4設置導風簾
為降低回風隅角瓦斯濃度,可用風筒布等材料在工作麵中安設一道斜簾子,把經過工作麵的風量盡可能多地引向回風隅角,衝淡瓦斯,確保回風隅角瓦斯濃度不超限。
4.5安設安全監控係統
對礦井所有采掘工作麵和其它一些重要地點安設瓦斯傳感器,並具有斷電功能,當某點瓦斯濃度超限時,能自動報警並斷電,確保不發生瓦斯爆炸事故。地麵中心站主機內設有語言報警裝置,當瓦斯超限時,發出語音報警提示,根據需要,中心站也可手動控製斷電或複電。
4.6雙風機、雙電源、自動切換分風
對瓦斯湧出異常區,局部通風管理難度最大。為提高局部通風的可靠性,近年來我們在部分礦井采用雙風機、雙電源,通過JDQB——2J局部通風機雙電源自動切換裝置(無錫吉安防爆電器廠)實現自動切換,大大提高了局部通風機的可靠性。即安裝兩台局部通風機,兩路電源,一台運轉,一台備用。檔其中一台因故停風時,另一台會在5分鍾之內自動啟動。當故障消除後,會自動切換到另一台風機。
4.7布置鑽孔預抽排瓦斯
為掌握瓦斯治理的主動性,對采空區或地質構造帶積存的高濃度瓦斯,可以提前布置鑽孔,利用瓦斯抽排泵抽排瓦斯,把瓦斯濃度抽排帶安全線以下,確保今後采掘活動的安全可靠。
5治理效果
我們推行上述技術措施以後,棗莊礦區瓦斯湧出異常區的安全狀況明顯好轉,瓦斯超限的地點和次數大幅下降,杜絕了瓦斯爆炸事故的發生,瓦斯治理效果非常明顯,如表1、圖2所示。
表1 瓦斯湧出異常區瓦斯超限次數表
Tab. 1 The times of gas exceeded restricting of gas abnormal effusing area
一季度
二季度
三季度
四季度
合計
1999
17
11
14
12
54
2001
11
10
7
8
36
2002
5
4
4
2
15
6結論
瓦斯湧出異常區給礦井安全生產帶來了嚴重威脅,但是,隻要我們對瓦斯湧出異常區的安全工作給與充分重視,因地製宜采取相應措施並實施到位,完全可以對其進行有效控製,保障生產全順利地進行。
實踐證明,我們通過研究製定的上述方法、對策是有效的、可行的,對瓦斯湧出異常區的有效治理具有較高的借鑒意義。
參考文獻:
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