綜采工作麵深孔爆破強製放頂的應用
作者:佚名
2007-04-03 16:51
來源:不詳
魏光榮
(中國神華能源股份有限公司神東煤炭分公司 上灣煤礦,內蒙古 伊旗 017209)
關鍵詞:綜采麵;深孔爆破;炮眼布置;放頂煤
中圖分類號:TD235. 33文獻標識碼:B文章編號:1671-0959(2005) 07-0036-03
神東公司北部區域的煤層都屬於淺埋藏、基岩較薄的近水平煤層,煤層的賦存條件好,頂板屬較穩定型。各井工礦主要以綜采為主,綜采工作麵裝備大多為引進設備,工作麵長一般在240 m以上,初次來壓步距較長,礦區曾發生過初次來壓頂板冒落形成的咫風傷人 02manbetx.com 。為了縮短初次來壓步距,減少老頂初次來壓時的自然冒落麵積,降低初次來壓的強度和初次來壓形成咫風的可能性,以及減小對工作麵人員、設備、通風設施的威脅與破壞,上灣 煤礦從第一個綜采麵開始就借鑒了相臨礦井的初放經驗,組織實施深孔預裂爆破,到2005年的2月已實施了三個麵的深孔預裂爆破, 總結出一些切實可行的方法。本文主要介紹上灣 煤礦51103綜采麵的初放情況。
1地質條件
地質構造基本形態為一單斜構造,地層走向為N W25º,傾向為S W65º ,傾角1-3º;斷裂不發育,褶曲表現為寬緩的坡狀起伏,局部煤層有衝刷,賦存條件極為簡單。含煤地層為中下侏羅統延安組。1 -2煤平均厚度為5.21 m。頂板屬較穩定型(11級11類頂板),直接頂為泥質砂岩和泥岩,水平層理,致密塊狀(51103綜采麵切眼處直接頂厚度0.8-2.4 m) ;老頂為中砂岩和細砂岩,暗灰色,波狀層理,塊狀結構,見圖1。綜采工作麵為傾斜長壁布置,工作麵長240 m,推進長度3554 m。
2基本原則及方案設計
2. 1基本原則
以破壞頂板的完整性為前提,對初次來壓期間的頂板實施有效控製,使其盡早垮落;根據直接頂、老頂的厚度, 設計放頂方案,盡可能使其符合頂板岩層斷裂失穩運動;充分利用礦壓顯現規律,為頂板控製服務;頂板處理高度的確定,應滿足冒落研石充滿或基本充滿采空區,對上覆岩層起支撐或墊層作用。同時,破壞老頂的完整性,使上覆岩層較易垮落,從而減弱了頂板垮落的衝擊強度。
2. 2方案 設計
以51103工作麵強製放頂采用深孔爆破為例:炮眼布置在距切眼中心線1.65m處,孔間距8000mm ,“一”字型分布,共布置26個炮眼,炮眼總長度為470 m,其中孔深15m的18個,孔深20m的4個,孔深30m的4個,垂深分別為8.17m.10.89m.16.34m,炮眼方位角為333º,傾角為33º。炮眼布置見圖2。
3施工方法
炮眼采用MYZ-150型全液壓坑道鑽機施工,鑽頭為Φ85mm合金鋼鑽頭,成孔直徑Φ90mm。采用高威力水膠炸藥,藥包規格為Φ70 ×500mm,采用礦用毫秒延期電雷管,聯線方式為串聯,采用QL200。型強力起爆器配合延期雷管導爆索起爆,裝藥係數為0.6,每孔裝藥量分別為50kg、66kg , 100kg,炮泥裝填係數為0.4,總裝藥量1.5t。
炮眼施工、裝配藥等工作需提前準備。炮眼施工完畢逐孔檢驗,編號記錄深度。藥包和炮泥、導爆索提前1d根據實際孔深裝入Φ75mm和Φ90mm的PVC管內並分別編號,同時準備好止滑塞和封口木塞。待工作麵推進4.5-5.5m後,將爆破材料運至工作麵,開始裝藥。每孔裝入預先準備好的藥和部分炮泥後,用止滑木塞防止下滑,然後手工用木炮棍填炮泥lm,並用木塞封孔。聯接雷管並懸掛放炮母線。
4實施要求
1)提前1-2d清理工作麵上下順槽的煤塵,並將浮煤清理幹淨。
2)裝藥前將工作麵及上下順槽的水倉積水抽排幹淨,工作麵所有支架必須處於完好狀態,接頂良好,初撐力達到額定工作阻力的80%,超前支護必須符合作業 01manbetx 要求,然後切斷工作麵和順槽所有設備的電源。
3)運送炸藥、導爆索及雷管的車底板要用木板襯墊,雷管、炸藥必須分開單獨運輸。運送前必須通知調度室,由調度統一安排,避開人員集中上下井時間。裝運過程必須有安監人員現場監控。
4)裝藥前必須撤離工作麵回風係統中的所有人員,並在能進入回風係統的地點設警戒。
5)由於裝藥量大,警戒距離和放炮距離要求大於500m,放炮前必須由專人仔細清點人數。
6)在放炮作業中嚴格執行“一炮三檢 製度”和“三人連鎖放炮 製度”。
7)放炮完畢後,隻有在工作麵炮煙被吹散,有害氣體和粉塵濃度經檢測符合《 安全 01manbetx 》的要求,警戒人員由布置警戒的組長親自撤回後,其他人員方可進入工作麵。
5爆破效果03manbetx
根據51103綜采工作麵岩性和以前兩個綜采工作麵的初放經驗,51103綜采麵深孔預裂爆破進行了如下改進:①將預裂爆破孔由原來的20個孔增加為26個孔,切眼爆破長度由原來的192.58m增加為212.32m,並將炮眼中心線由距切眼副幫側2.5m改進為2.6 m;②改變預裂爆破孔深度,由原來統一孔深15m改變為4個孔深30m和4個孔深20m,其餘18個孔深仍為15 m;③改進封口方式,將原來炮眼封口采用圓台形木塞改進為圓台倒楔形木塞,提高了炮泥的密封效果,增強了爆破效果;④改進了炮眼起爆順序,由於炮眼數量和裝藥量增加,為保證爆破 安全性,由原來兩段順序起爆變為三段順序起爆。
51103綜采工作麵實施深孔預裂爆破後,支架後部空間被冒落的研石全部充填密實。工作麵架後頂板自然形成一個長210 m左右、深6-7m的溝槽,實現了頂板預裂的目的。在51103工作麵初采推進過程中未出現切頂、壓架和颶風現象。
6結論
上灣煤礦經過幾次深孔預裂爆破的實施,積累了一定的經驗。
1)根據上覆岩石的岩性和直接頂、老頂厚度,結合礦壓活動觀測資料,因地製宜確定孔深和間距,實施預裂爆破,有效地降低了綜采麵老頂初次來壓的強度,減小了對綜采麵人員的威脅和設備、設施的破壞。
2)在裝藥組織上一定要嚴謹、細致,防止擠壞導爆索,封泥一定要密實,以提高爆破效果。
3)如果炮眼較多,孔深不同,采用分段起爆可以提高爆破效果,保障作業 安全。
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