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車集煤礦軟岩硐室破壞機理及加固技術研究

作者:佚名 2007-04-03 16:55 來源:不詳

程東全

0 引 言
  永城煤電(集團)公司車集 煤礦設計生產能力為180萬t/a的現代化大型礦井.該礦井采用一對立井開拓,井筒深度超過600 m,其-550 m水平井底車場位於三煤組頂板岩層中,揭露的主要岩層為泥岩、沙質泥岩、細砂岩,尤其是12 m厚的泥岩波及車場很大範圍,此岩層強度低,層、節理發育,滑麵較多,易風化片落.車場巷道硐室範圍內的落差在2 m左右的次生小斷層較多,給巷道掘進支護增加了難度.該車場巷道均為半圓拱形斷麵, 設計以錨噴支護為主,局部及大硐室為混凝土或鋼筋混凝土砌镟.施工過程中,因地質構造等多種因素造成馬頭門、泵房、變電所等多處破壞,有的雖經多次翻修,仍不能保持穩定,須采取有效的 措施進行修複加固.經方案比較和試驗,最終采用了錨注法支護技術修複了井下硐室工程,取得了良好的效果.
1 井下硐室工程破壞現狀
  車集 煤礦井底車場巷道自1995年11月施工至今,已有1 500 m左右的巷道發生變形破壞,占 設計工程量的56%,其中嚴重破壞段達1 000 m之多(包括井下咽喉工程的泵房、變電所及副井馬頭門等硐室).其破壞形式主要為兩幫內擠、頂板下沉、底板上鼓,其造成的錨噴支護巷道大麵積開裂片落,使錨杆連同圍岩整體內移,失去錨固作用.而砌镟混凝土開裂離層,兩幫大量擠進,也嚴重影響了礦井的正常生產與施工.
1.1 副井馬頭門的破壞形式
  副井馬頭門硐室 設計為錨噴加混凝土砌镟支護.硐室施工後不久即開始產生變形破壞,混凝土镟體開裂,搖台基礎上浮底鼓,無法使用,迫使對搖台基礎及馬頭門兩側5?m範圍內的牆拱進行了破幫返修.但修複後,該工程仍處於變形之中,5 m範圍外的混凝土镟體多處出現縱向裂縫,急需加固.
1.2 中央水泵房的破壞形式
  中央水泵房設計臨時支護為管縫錨杆錨網噴支護,永久支護為600 mm棚距的礦用工字鋼外澆350 mm厚混凝土支護.支護不到一個月就出現了不同程度的破壞,不但混凝土镟體擠進開裂,而且設備吊梁也扭曲變形,大泵基礎嚴重鼓起,已無法安裝設備.
1.3 變電所的破壞形式
  變電所與泵房為連體工程,設計支護方式為錨噴、砌镟.該硐室镟體已產生開裂,且兩幫嚴重內擠,最大達300 mm,電纜溝高壓櫃基礎及底板鼓起量達200 mm以上,且底鼓中伴有底板開裂現象.
  車場主要巷道及硐室施工60 d後變形量統計數據見表1.
表1 主要巷道及硐室變形量統計 序號 名稱 岩性 支護形式 最大變形 底鼓 1
2
3
4 主井馬頭門
副井馬頭門
泵房
變電所 泥岩
砂質泥岩
砂質泥岩
砂質泥岩 混凝土镟
鋼筋混凝土
錨噴、混凝土
混凝土镟 280
370
240
240 430
240
300
300 2 破壞機理 03manbetx
  車集礦-550 m水平車場硐室支護結構的失穩破壞屬於軟岩中巷道破壞,這類巷道的破壞情況比較複雜,其破壞機理可從以下幾個方麵 03manbetx
2.1 岩性軟弱
  -550 m水平井下泵房等硐室位於泥岩、砂質泥岩中,岩性軟弱破碎、碎脹泥化、強度低、穩定性差,有明顯的擠壓碎脹現象.在強大的上覆岩層壓力作用下,巷道圍岩沿軟弱麵向巷道內擠壓,發生碎脹變形,產生碎脹壓力.當巷道支護結構不足以抵抗圍岩壓力時,巷道即發生變形破壞.
2.2 圍岩裂隙發育和地下水的作用
  -550 m水平車場巷道、硐室在掘進過程中遇到了許多小斷層,圍岩裂隙極其發育,使錨杆錨固力低,難以形成有效的支護結構.另外圍岩裂隙發育,也加大了作用在支護結構上的鬆散壓力和變形壓力,加劇了巷道的變形破壞.
  該車場上距K5砂岩含水層較近,一些巷道硐室長期處於淋水浸水狀態,嚴重削弱了圍岩及底板岩層的承載能力,引起巷道發生底鼓及兩幫收斂.圍岩在水的作用下,其力學性能發生很大變化,如三煤層頂板泥岩在水的作用下,其軟化係數達0.10~0.24,彈性模量由自然狀態下的8 400 MPa降到2 300 MPa,降低了72.6%,抗拉強度降至天然狀態的1/8.圍岩強度的降低,必然使得支護結構的承載能力顯著下降,並進一步導致圍岩塑性區範圍的擴大.
  據中國 礦業大學1996年4月的測試研究表明:車集礦車場巷道圍岩的鬆動圈範圍達2 m以上,不穩定圍岩.
2.3 設計及施工不當
  車集礦井底車場巷道布置過於集中,且許多臨時硐室也集中布置在車場內,出現巷道、硐室縱橫交錯、立體貫通的局麵.在此情況下,各硐室的先後施工造成硐室圍岩應力多次重新分布,以及後續工程施工的爆破振動,使先期施工的工程多次受到壓力擾動而破壞.而巷道成形不好、支護不及時、爆破振動控製不利及施工質量方麵存在的問題,也是造成圍岩鬆動失穩的原因之一.
2.4 底鼓機理 03manbetx
  巷道的底鼓有兩方麵的原因,一是作用在支護結構上的各種荷載較大,通過頂傳遞到牆、再作用在巷道底板岩層上,從而造成底板荷載集中度較大,使其在底板承載能力不足的情況下必然產生塑性變形,導致底板破壞鼓起.底板發生底鼓,必然影響幫的穩定,出現內擠、傾斜、失穩,且兩幫內擠失穩也擴大了底板岩層梁的跨度,加速了底板岩層的底鼓.其二是由膨脹應力引起的.膨脹應力來自兩個方麵:一是長期被高壓壓實的岩石失去這個壓力後,在應力重新分布的過程中,一些岩石會出現彈塑性膨脹;二是一些含有蒙脫石等強膨脹性粘土礦物的岩層,風化吸水後劇烈膨脹,使得巷道的底板不穩定,從而出現底鼓現象.
3 井下硐室工程修複加固方案
  修複加固方案是根據地質資料、圍岩鬆動圈大小、硐室破壞情況及破壞原因而製定的.通過對車集礦井底車場巷道硐室破壞情況的調查,以及對其破壞原因及機理 03manbetx 可知,巷道的破壞是由多種因素綜合使用的結果.因此,防止巷道破壞也應采取多方麵的 措施,使巷道的變形和破壞控製在允許的範圍內.
  通過分析比較和多次討論,最後確定了-550 m水平井下硐室頂及兩幫采用長、短組合錨杆注漿加固方案,底板臥底後亦采用底板組合錨杆注漿加固方案.
4 錨注法支護機理
  錨注法加固方案是在錨噴或混凝土砌镟支護基礎上,增加長短注漿錨杆、樹脂錨杆、底板錨杆等,並進行壁後注漿,以增加支護結構的整體性和承載能力.該方案既具有錨杆支護的柔性與讓壓作用,又具有砌镟的剛性支護作用,組成了多種支護體係以共同維持巷道硐室的穩定,但其關鍵技術仍在於錨注法支護技術.注漿錨杆集錨固與注漿為一體,利用注漿管兼做錨杆,通過向注漿錨杆注入漿液,封堵圍岩裂隙,隔絕空氣,防止圍岩風化及圍岩被水浸濕而降低強度.注漿錨杆注漿後將鬆散破碎的圍岩膠結成整體,從而提高岩體的粘聚力、內摩擦角及彈性模量.注漿後使镟體壁後充填密實,從而避免镟體出現應力集中點而首先破壞.注漿使端頭錨固錨杆變為全長錨固,形成可靠有效的組合拱.漿液充填圍岩裂隙,配合錨噴或錨杆砌镟支護,形成一個多層有效組合拱支護結構,即镟體組合拱、錨杆壓縮區組合拱、漿液擴散加固拱及镟體與壓縮區之間的漿液加固拱.多層組合拱既擴大了支護結構的有效承載範圍,又提高了支護結構的整體性能和承載能力(如圖1所示).

  由於注漿使得組合拱厚度加大,從而減小了作用在底板上的荷載集中度,減少了底板岩石中的應力,減弱了底板的塑性變形,減輕了底板的底鼓.底板的穩定有助於兩幫的穩定,在底板兩幫穩定的情況下,又能保持拱頂的穩定.頂板的穩定不僅僅取決於頂板荷載,在非破碎帶中,關鍵取決於底板與兩幫的穩定.因此,注漿支護的重點是保證底板與兩幫的穩定,從而保證整體支護結構的穩定.
  如果錨杆長度增加到4.0~5.0 m,就可使錨杆伸入到較穩定的岩層中形成較大的組合拱,從而擴大錨杆的控製範圍.
5 加固支護設計及支護參數
5.1 支護結構設計
  馬頭門設計采用長短組合,錨杆錨注加固.兩幫底角及拱基線部位則布置長注漿錨杆,其餘部位布置樹脂錨杆和普通注漿錨杆,二者隔排均布,錨杆間排距為1.0 m×1.0 m,錨杆間橫向全斷麵采用鋼筋帶連為一整體.
  中央泵房也采用長短組合錨杆錨注加固,兩幫底角以及拱基線部位則布置兩根長注漿錨杆,其餘的部分采用全斷麵普遍注漿錨杆與樹脂錨杆支護,每兩排樹脂錨杆間加一排注漿錨杆,錨杆間排距為1.0 m×1.0 m,錨杆間橫向全斷麵采用鋼筋帶連接,底板臥底後采用組合注漿錨杆、樹脂錨杆同排布置,間排距為1.0 m×1.0 m.中央變電所兩幫先破幫涮大至設計斷麵尺寸,然後再采用注漿錨杆、樹脂錨杆聯合支護,兩類錨杆隔排布置,錨杆間排距為800 mm×800 mm.錨杆橫向采用鋼筋帶連為一體,底板采用注漿錨杆與樹脂錨杆同排布置注漿加固方法,間排距為800 mm×800 mm.泵房支護結構如圖2所示.

5.2 支護參數的確定[1]
  長注漿錨杆采用Ø30 mm的無縫鋼管製作,長4 m,兩個樹脂藥包錨固.為便於注漿,在管體上交錯鑽有Ø8 mm出漿孔.普通注漿錨杆采用Ø20 mm焊接管製作,長2 m,一個樹脂藥卷錨固.鋼筋帶采用Ø14 mm螺紋鋼點焊而成.
  注漿采用水泥—水玻璃單漿液,水泥為425號普通矽酸鹽水泥,水玻璃濃度為40~50°B′e,主要是作為速凝劑.水灰比為0.8~1.2,水玻璃摻量為水泥重量的3%~5%,而注漿壓力為0.8~1.0 MPa.
6 加固效果及結論
6.1 硐室變形量測試
  為便於掌握圍岩的變形規律和變形量,了解圍岩的鬆動範圍,保證硐室的支護效果,在施工過程中對泵房、變電所硐室進行了圍岩表麵收斂變形測試.泵房設置了3個斷麵,變電所設置了2個斷麵,測試時間3個多月.
  測試數據表明,泵房兩幫在測試期間總變形量為25 mm,頂底板移近量為20 mm;變電所兩幫總變形量為15 mm,頂底板移近量為10 mm.由測試結果看,泵房、變電所兩硐室的表麵收斂變形量均較小.
6.2 加固效果
  泵房、變電所硐室采用注漿錨杆、樹脂錨杆聯合錨注支護後,使得已鬆動破碎的圍岩又成為一個整體,其承載能力大大加強,並保證了錨杆的錨固力,形成了更有效的組合拱.因此,泵房變電所加固施工後,至今已有8個多月,硐室變形量很小,圍岩已趨於穩定(馬頭門外側修複加固後,兩幫及底板保持穩定).
6.3 結 論
  (1)將長、短注漿錨杆及樹脂錨杆組合成群體支護體係,利用注漿錨杆注漿加固鬆散、破碎的圍岩,將它們膠結成為一個整體,提高了圍岩岩體強度、內摩擦角和圍岩的自承載能力,且能形成擴大的組合拱,降低了應力集中度,也提高了支護結構的承載能力和穩定性,減少了底鼓.因此,這是一種非常可靠、有效、經濟合理的支護技術.
  (2)實踐表明底板注漿錨杆作為支護結構的一部分,能起到傳遞荷載、控製底鼓的作用,並能有效地控製底鼓.
  盡管錨注加固技術已初步取得了較好的技術經濟效果,但還有許多方麵需要完善和改進,如注漿參數.特別是注漿量的確定有待於進一步優化,注漿材料的選擇也直接影響注漿量及注漿成本,施工質量有待於進一步提高等.
作者簡介:程東全,男,1965年生, 工程師
作者單位:永城煤電(集團)公司車集 煤礦 永城476600
參考文獻
[1]易恭猷,韓立軍,林登閣.極不穩定巷道合理支護技術研究.中國煤炭,1996(6):32~34



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