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導水陷落柱突水淹井的綜合治理技術

作者:佚名 2007-04-03 17:26 來源:不詳

(1.國家安全生產監督管理煤礦監察二司,北京市東城區,100713 ;2.中國礦業大學(北京校區),北京市海澱區,100083;3.鄭煤集團公司,河南省新密市,452371)

摘 要03manbetx 了導水陷落柱的基本特征,介紹了不同條件下 陷落柱突水淹井采用巷道截流、“止水塞”、“三段式”、直接封堵、返流注漿、引流注漿 等綜合治理技術,用實例介紹了每一種治理技術的適用條件。

關鍵詞 礦井突水 陷落柱 淹井 突水治理

1 引言

岩溶陷落柱是埋藏在煤係地層下部的巨厚可溶岩體,在地下水溶蝕作用下,形成巨大的 岩溶空洞。空洞頂部岩層,當其失去對上覆岩體支撐能力時,上覆岩體在重力作用下向下垮 落,充填於溶蝕空間中,因其剖麵形態似一柱體,故稱岩溶陷落柱。我國岩溶陷落柱多發育 於北方石炭二疊係煤田,在山西、河北、河南、陝西、山東、江蘇、安徽等20多個煤田中, 已發現陷落柱45處,總數已接近3000個,特別是山西、河北較多,尤以汾西兩岸、太行山兩 側煤田為多,如西山礦區已發現陷落柱1300多個,密度可達到70個/km2。岩溶陷落柱的這 種 特殊地質現象的存在,不僅破壞煤層,減少可采儲量,影響巷道的掘進和煤層的開采,而且 是特殊的導水通道,是很難防治的充水因素。我國開灤、焦作、皖北、徐州、邢台等礦區都 發生過特大陷落柱突水淹井02manbetx.com ,造成了重大的經濟損失和社會影響,其中開灤範各莊礦突水淹井02manbetx.com 是世界采礦史上最大的一次淹井02manbetx.com 。盡管陷落柱突水淹井02manbetx.com 難以有效預防,但 突水後可以采取綜合治理技術將複礦的時間大大縮短,將災害損失降低到最低限度。本文重 點探討我國陷落柱突水淹井的綜合治理技術。

2 導水陷落柱的基本特征

陷落柱的導水性可分為3種類型:強充水型、邊緣充水型、弱充水型。從已發現的陷落 柱來看,絕大多數的陷落柱是弱充水型,陷落柱內充填物壓實緊密,風化程度極強,邊緣裂 隙水已被疏降,煤礦在回采過程中,沒有水或少量滴水;邊緣充水型的陷落柱內充填物壓實 緊密,風化程度較強,柱內水力聯係不好,隻是陷落柱邊緣發育的次生裂隙充水,對奧灰水 的導通性不好,采掘工程揭露時一般以淋、滴水為主,湧水量不大;強充水型陷落柱內充填 物未被壓實,柱內水力聯係良好,直接導通奧灰高壓水,溝通了煤係地層各含水層,采掘工 程一旦揭露就發生突水,水量大而穩定,對礦井造成災難性的淹井事故,防排水設施很難起 作用,建國後我國已發生多起陷落柱突水淹井事故,詳見表1。

3 綜合治理技術

3.1 巷道截流技術

打鑽命中巷道,鑽孔終孔孔徑不小於110mm,打透巷道後先投注骨料,再注漿加壓, 最後引流注漿。適用條件:陷落柱突水點位於獨頭巷道,巷道加固較好。關鍵技術:巷道的 測量資料準確,鑽孔定位正確,命中巷道的幾率100%,灌注骨料先粗後細,動水條件下,可 投注骨料30~50mm,靜水條件下,可投注細砂,注骨料後期要反複捅孔,當吸水係數小於5 ~8l/min·m時,方可進行注漿。

徐州張集煤礦1997年2月18日礦井西-300水平21號煤層軌道下山發生陷落柱突水,最大 突水量402m3/min,從發現淋水到淹井僅10h。發生突水後,首先在軌道下山布置了3個透 巷孔,注入骨料

表1 陷落柱突水淹井一覽(略)

210m3,在3個截流孔注入水泥4960t時,奧灰水水位持續上升,比副井水位高出 19.5m,表明巷道截流已見成效,水流由“管道流”變為“滲透流”,副井可以開始引流注 漿。引流注漿期間,又在3個截流孔注入水泥1629t,為了防止陷落柱內部奧灰水對煤係地層 的影響,在陷落柱內部相當於奧灰頂界麵附近建造“止水塞”,施工3個鑽孔,共注入水泥 2421t,本工程累計注入水泥9010t,堵水率100%,整個工期曆時98d。

3.2 建立“止水塞”技術

查清陷落柱的基本形態後,沿陷落柱的邊緣鑽進至一定深度後導斜進入陷落柱,在可 采煤層之下一定深度建造一定厚度的“止水塞”,切斷奧灰水與煤係地層的水力聯係。適 用條件:突水構造基本確定,在巷道截流技術不能快速封堵成功的情況下,采取“止水塞” 封堵方法。關鍵技術:首先要判斷確定陷落柱的構造位置,再利用定向導斜技術,使鑽孔的 軌跡沿陷落柱的邊緣鑽進,到一定深度後再導斜進入陷落柱;定向導斜鑽探技術的成功是決 定堵水成功的關鍵。

皖北任樓煤礦1996年3月4日發生特大陷落柱突水,最大突水量達到576m3/min,從發 生滴淋水到淹井僅8.5h。淹井後,考慮到突水點附近巷道為煤巷,利用巷道截流後不 能 確保礦井排水後巷道截流的安全可靠性,為盡快恢複生產,製定了在陷落柱中建立“止水塞 ”快速切斷水源的方案。“止水塞”的位置選在最下部可采煤層以下15~75m砂岩段,厚60m 。沿陷落柱邊緣施工的4個鑽孔,從不同方向導斜進入陷落柱進行注漿,注入7600t水泥後, 經 計算60m“止水塞”已基本形成,若繼續加壓注漿,漿液將大量流失,對“止水塞”附近的 細小裂隙也起不到加固作用。為了對“止水塞”進行加固,實施在副井引流排水,各注漿孔 正常注漿,並根據副井和長觀孔的水位調節注漿量。引流注漿期間又注入水泥7432t, 各注漿孔均達結束標準,副井水位已排至井底,堵水率達100%。本工程共施工探查孔5個, 截流孔1個,注漿孔5個,檢查加固孔2個,注骨料130m3,注水泥15032t ,實現了當年突水,當年治理,當年恢複生產。

3.3 陷落柱“三段式”堵水技術

陷落柱突水後,在頂部留下空洞,並且在動水條件下,打鑽先命中陷落柱頂部的空洞, 充填骨料將動水流變為滲透流,再在陷落柱下部建立止水段和加固段,俗稱“三段式”堵水技術。

1984年6月2日,開灤範各莊煤礦2171工作麵發生特大陷落柱突水,最大突水量達2053m3/min,全礦停產,同時造成呂家坨和林西礦淹井,與其相鄰的的趙各莊礦、唐家莊礦也受到地 下水的嚴重威脅。經勘探查明,該陷落柱體積大,柱內水流速度快,頂部又有空洞,決定采 用上部灌注骨料充填壓實,中部注漿堵截通道,下部充填灌注攔截水源的三段式綜合治水技 術。首先對陷落柱頂部8~32m高的空洞充填骨料30681m3,通過充填骨料使得陷落柱中被 水 流衝動的破碎岩塊在上部荷重加大的情況下,得到壓實增加阻水能力;上部充填骨料完成之 後,在12#煤層以下到唐山灰岩之間,該段高約100m左右,這一段的注漿孔在400m深處進 入陷 落柱,用下行法注漿到500m左右;由於開始在動水條件下注漿,故從下部奧灰含水層部位進 行 充填骨料,以增加阻力,攔截水源,降低流速,為中段注漿堵水創造條件,並對中段的“堵 水塞”起到支撐、防止鬆動坍塌破壞作用。本工程共打鑽24829m,注水泥62900t,砂子4756 m3,石碴25925m3,水玻璃4269t,粉煤灰300t,合計注入約100000m3的充填物,堵水效果100%。

3.4 直接封堵技術

陷落柱的發育高度較低時,一般發育高度到奧灰上部的石炭紀地層,可直接從地麵打鑽命中陷落柱采用下行法直接注漿。

河南安陽銅冶礦1965年發生的陷落柱突水,最大突水量為23m3/min,造成全井淹沒。突 水後直接在陷落柱的上部打鑽,命中陷落柱後,通過鑽孔充填砂石形成砂墊後進行注漿加固 。為了封堵陷落柱體內的形態多樣和大小不一的空隙,通過不同位置的鑽孔和同一鑽孔的不 同深度反複多次灌注砂石和水泥漿,共注入砂石1622m3,注入水泥2454t,堵水率100%。 這種注漿工藝適合於靜水條件下岩溶陷落柱的導水通道注漿。

3.5 返流注漿技術

陷落柱的突水在截流基本成功後,為了減少打鑽的數量,加快堵水進程,在陷落柱構造 範圍不確定的情況下,可在截流堵水段與突水陷落柱之間打1~2個鑽孔,通過下行法加 壓注漿返流加固陷落柱的空隙。

輝縣市吳村煤礦32031工作麵1999年11月15日發生隱伏陷落柱突水,最大突水量40m3/min ,突水後陷落柱衝出的岩石破碎物堵死了下副巷,突水從上副巷流入一水平。工程布置3個鑽孔,其中注1孔布設在工作麵上安全口下側3m處,主要是打中棚架區進行骨料注漿,對 上副巷進行截流,迅速降低水量,防止全井淹沒,使水流由管道流變為滲透流;查1孔布設 在上安全口下側20m處突1附近,查2孔布設在工作麵下安全口上5m處突2附近。在注1孔截流 成功後利用查1和查2孔進行了返流注漿,注1孔注骨料1123m3,注水泥307t;查1孔注骨料 100m3後,突水點水量已減少了32m3/min;查1孔和查2孔利用注1孔截流成功後分別返流 注入水泥405t和1561t,井下突水點封堵成功,堵水率達100%。工程累注骨料1535m3,累 注水泥2273t,時間僅用70天(扣除天氣、工農關係、停電等因素影響),創造了顯著的經濟效益。

3.6 引流注漿技術

在注漿封堵導水陷落柱通道基本成功後,為了防止在加壓注漿條件下,漿液的大量 流失,利用井筒排水,既可對注漿堵水進行檢驗,同時還可以加固突水點附近的細小裂隙, 加快注漿堵水進度和複礦速度。引流注漿的時期和注漿量取決於長觀孔水位和井筒的排水情況,引流注漿期間長觀孔水位若下降則應加大注漿量,或停止引流排水;引流注漿期間若長 觀孔水位不下降,則可根據鑽孔吸漿情況繼續加固注漿。

邢台東龐礦二水平南翼2903工作麵下副巷於2003年4月12日發生陷落柱特大突水,最大突 水量1167m3/min,造成全井淹沒。為了盡快恢複生產,擬在突水點以外的巷道布置透巷孔 進 行封堵巷道。布孔原則:沿突水巷道的突破口向外5m處布置1號鑽孔,自1號孔以外每15m布 一個孔,共布8個孔進行骨料充填注漿,以便形成105m長的巷內堵水段,截斷過水通道。第 一階段依次施工了1號、6號、8號、7號、3號、4號孔,其中1號孔提前遇見陷落柱,作為注 漿期間的水文觀測孔,其它5個孔透巷後,充填骨料和加壓注漿。由於陷落柱突水衝出的破 碎岩石較多,在巷道累注骨料4586m3,比設計注骨料減少2/3。注漿采用了氣動射流 攪 拌係統,最高日注灰量達634t,大大加快了堵水進度,5個透巷截流孔共注入水泥17214t, 對巷內和巷頂以上裂隙進行了多次反複的高壓注漿,終壓達10MPa。第二階段施工了2號和5 號孔,其中5號孔為截流段中部的檢查加固孔,2號孔為截流段尾部的檢查加固孔,5號孔又 加壓注漿476t,達到了終壓終量,副井水位持續下降,奧灰長觀孔水位持續上升,表明巷 道已基本封死。第三階段開始引流注漿,利用副井排水,2號孔注漿,若巷道徹底封死後, 則2號孔所注的漿液將返流進入陷落柱,起到加固陷落柱的作用,2號孔累計注入水泥9176t ,大部分水泥進入了陷落柱,少部分水泥通過引流注漿對巷道的薄弱地帶也進行了加固。工程累注水泥26866t,注骨料4586m3,鋸末196袋,僅用5個多月時間就完成了注漿堵水任務 ,堵水率達100%。

4 結束語

(1)導水陷落柱的突水,往往造成災難性的淹井後果,且難以有效預防。

(2)陷落柱突水淹井後,為了加快複礦速度,減少淹井的損失,根據不同條件采用幾種堵 水技術,綜合治理,效果比較好。



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