生產設備評價 皮帶機及轉運站設備
一、設計差錯
(1)皮帶機電動機選型不當,功率偏小。當皮帶機帶負荷啟動時電動機過載燒壞,必須把煤鏟下才能順利啟動,更換電動機或改變電動機接線及啟動方式,問題得到解決。
(2)皮帶機端部滾筒支座與基礎連接處拉裂,設計承力不足引起,加固處理後問題得到解決。
(3)一個進口660MW機組電廠,皮帶機滾筒軸承座選型錯誤:軸承座為鑄鐵件,且螺栓承受切向剪力,3次造成軸承座拉壞,每次都引起皮帶撕裂及托輥支架、落煤鬥及基礎損壞。後改為鑄鋼軸承座,調整軸承座安裝方向,使軸承座螺栓承受拉力,問題得到解決。
二、皮帶機及轉運站設備故障頻繁
(1)碎煤機故障多,致使上煤走旁路,碎煤機磨損快,堵煤較嚴重,機體振動異常,彈簧損壞等。建議改進落煤方向,使煤均勻落入碎煤機;投入除鐵器,除大塊裝置、防止大煤塊、石塊、鐵件進入碎煤機;改進柵板材料,使其具有適當的硬度和韌性;對碎煤機進行預防性檢查,及時消除缺陷。
(2)有的電廠在輸煤係統中沒有配備除大塊裝置,也有的電廠雖有這種裝置但使用效果不好。據了解國產煤大於300mm的大塊約占總煤量的2%,從煤入廠起就應重視。卸船機上的蓖子有的被撞壞,孔洞大,蓖子上的大塊煤不便清理運出,應予完善。
應完善除大塊裝置,不應設想把“三大塊”送入碎煤機甚至磨煤機中去處理,例如有些中速磨或雙進雙出磨煤機要求煤的粒徑不大於30~50mm。
(3)一些皮帶機減速機故障多,溫度高,漏油,齒輪磨損快,振動大。建議選型時注意承載能力要有一定裕度,目前國內有硬齒麵減速機可擇優選用。
(4)有一電廠輸煤皮帶頻繁撕裂,兩年共撕裂9次,總共劃破皮帶1782m,保護裝置無一次動作。建議投人並用好除鐵器,除大塊裝置;搞好保護裝置的選型及調整試驗工作。
(5)許多廠煤倉沒有裝設測溫及著火報警係統,應補裝,防止煤倉存煤自燃引起火災。查評還發現專業人員對是否裝了這些裝置不夠了解,也從未做過檢查和試驗。建議明確熱工及煤運兩個專業的責任,搞好分工協作,把這項工作做好。
(6)輸煤皮帶的玻璃鋼防護罩在使用7~8年後,出現老化、分層、脫落、孔洞。建議考慮采用鋁合金壓形板。
(7)檢查發現皮帶機拉線開關不規範,拉線支點歪斜,有的拉線塌落在地麵上被雜物卡住,應整改。有的電廠皮帶啟動警鈴時間過短,約隻有15s,建議一長一短合計30s,或連續音響30s。
(8)有些廠輸煤係統除鐵器、除有色金屬裝置故障頻繁,維護工作不力。除鐵除有色金屬對確保皮帶機磨煤機安全運行關係重大,應予重視。建議加裝除鐵器與皮帶機的聯鎖裝置,使不投入除鐵器,皮帶機不能運轉。
(9)據查許多廠入廠煤火爐煤取樣器取不出煤,或因故障停止使用,煤的取樣03manbetx 是一項很重要的基礎工作,有利於及時了解煤的質量進行鍋爐燃燒調整。對取樣裝置要注意檢查維修,確保設備完好,取樣具有代表性。
(10)不少電廠皮帶機跑偏嚴重。建議加強檢查調整,及時消除引起跑偏的因素,如果防跑偏裝置結構設計不良,不好用,應重新選型,更換。
(11)輸煤係統消防水,個別電廠水壓偏低。末見有試驗記錄。有的電廠消防水係統是由安全保衛部門管理的。建議設備主管部門與消防係統主管部門加強聯係,定期檢查試驗,並作記錄。
(12)我們查閱了一個大型電廠的輸煤集控室連續20天的缺陷記錄,共發現超聲波探頭誤動、自動失靈、輸煤棧橋水噴淋引起火警報警、皮帶跑偏、嚴重漏煤、滾筒沾煤、托輥損壞跳出、拉線開關故障、通信故障、煤取樣裝置取不出煤、卸船機不能動作、CRT屏幕不能運行、皮帶機開不出、卸船機400V電源送不上等缺陷55項,其中有32項影響卸船和向鍋爐上煤。說明輸煤係統的設備檢修、消缺、運行巡檢、維護工作尚有許多薄弱環節。建議加強這方麵的工作,降低係統運行中的故障發生率,確保不壓船、不空倉。
三、輸煤係統清理積煤及除塵問題
(1)許多電廠輸煤廊道及轉運站積煤都用水衝洗,甚至架空的電纜也用水衝洗,往往每班水衝洗一次。一些電廠由於水衝洗過於頻繁,又是民工操作,造成保護動作停止設備運行的事件增多,設備及一些電源櫃進水,鏽蝕嚴重。建議成堆的積煤仍以人工清理為宜;適當減少水衝洗次數,以每天白天班衝洗一次為宜;架空電纜不宜用水衝洗,宜用氣力吸塵。
(2)有個別電廠輸煤廊道、轉運站沒有設計水衝洗裝置及排水、煤水分離及回收設施,建議補上。
(3)據查許多電廠輸煤係統除塵設備,技術性能不良,維修工作量大,產品不過關,已廢置不用。
據了解國內也有不少廠家能提供集中或分散式吸塵除塵設備,技術過關,性能可靠,建議選型試用,有效後再全麵推開。有一些大型引進設備電廠,輸煤除塵設施使用效果良好,運行管理及維修工作也跟得上,值得借鑒。