不易自燃煤層綜放工作麵特殊時期防火綜合治理技術
3101綜放工作麵采用傾斜長壁綜采放頂煤一次采全高開采,工作麵走向長度為910 m,傾斜長度為150 m,平均煤厚7.8 m,煤層傾角10º~25º,地質儲量為136萬t,可采儲量為108.8萬t。煤層標高為-270~-418 m,埋藏深度496~615 m。2004年7月鑒定,該工作麵煤層為不易自燃煤層,最短自然發火期為70 d,煤塵爆炸指數為15.87%。
3101工作麵為三水平首采工作麵,采用U+L型通風方式,上順槽用U型棚支護,下順槽和泄瓦斯巷采用工字鋼T型棚支護,該工作麵於2003年12月開始回采。
2 工作麵特殊時期自然發火隱患及原因03manbetx
2.1 工作麵特殊時期自然發火隱患
3101工作麵於2004年4月15日回采過程中工作麵中部遇斷層,經地質部門分別從3101工作麵和3101回風巷進行探測,該斷層落差10 m,隨工作麵推進寬度逐漸增大,最大時在工作麵內連續長度達40 m,該斷層走向長度約140 m。工作麵見斷層後對岩石段被迫采取放炮破岩,此時工作麵已推進100 m。2004年5月5日通風區進行防滅火預測預報期間,發現3101采空區後部的泄巷橫川和上順槽橫川密閉內均不同程度出現CO氣體,濃度分別為0.003 1%、0.007 2%,2004年5月16日3101上順槽橫川密閉內CO上升至0.015%,工作麵上隅角網內也檢查出高濃度CO氣體,濃度0.018%,為及時治理工作麵自然發火隱患,立即對工作麵采空區實施邊疆注漿,但CO仍曾上升趨勢,7月12日經檢查化驗,工作麵CO氣體範圍擴大,上隅角、上順槽橫川密閉、工作麵90#架後、上順槽均出現CO氣體,濃度分別為:0.06%、0.08%、0.042%、0.002 2%。同時3101工作麵後部的泄巷橫川密閉內檢查出高濃度CO,濃度為1.84%。工作麵出現嚴重的自然發火隱患,回采過程中隨時都有被迫封閉的可能。
2.2 發火原因03manbetx
03manbetx 認為,3101綜放工作麵的發火原因為:
(1)工作麵過特大斷層期間,推進速度減慢,特別是2004年7月份月推進距離不足20 m,使采空區自然帶寬度擴大;
(2)工作麵過特大斷層期間,由於地質因素,采空區遺留大量殘煤;
(3)工作麵回采期間上順槽淤煤積水較多,清理難度大,加之上順槽壓力大,造成巷道斷麵最小處不足2 m2,上順槽被迫安排膠帶輸送機當班人員清理淤煤,上下順槽通風壓差大;
(4)3101采空區後部的3101原進支架橫川密閉段回采前替棚期間出現高冒區,回采過程中形成漏風通道;
(5)3101工作麵初期-270 m膠帶進風巷由於工作麵采過後封閉不嚴、密閉受壓嚴重,造成向采空區漏風供氧;
(6)工作麵內岩石段推過後,未及時垮落形成漏風通道。
針對以上情況經綜合03manbetx 認為,主要是采空區存在漏風通道,特別是過特大斷層期間,采空區丟煤較多,推進速度減慢,氧化帶窒留時間長,加之上順槽斷麵太小,上下端頭壓差較大,致使工作麵采空區出現嚴重的自然發火隱患。
3 自然發火隱患的綜合治理
3.1 羅克休泡沫新型防滅火材料封堵漏風及密閉高冒段堵漏
一是在3101進支架橫川密閉外向正上空頂處布置12個1~2 m長的鋼管,對高冒處實施噴漿後利用預埋鋼管實施注羅克休,將3101進支架橫川密閉外口 正上方大麵積高冒區進行徹底堵漏封堵;二是對3101進支架橫川、3101上順槽橫川、3101高抽巷、3101泄巷橫川密閉分別進行了噴漿,同時分別在3101采空區後部各密閉外1 m處釘設1道臨時板牆,對原密閉和臨時板牆之間的空間實施注羅克休充填加固,杜絕漏風;三是在3101工作麵下隅角利用直管向3101采空區實施注羅克休堵漏,材料比例為羅克休樹脂:羅克休催化劑為4:1;以上地點共注羅克休材料約6 t。對所有漏風源進行了徹底封堵。
3.2 采空區注凝膠 複合膠防滅火治理
即從3101工作麵後部的原進架橫川、泄巷橫川、上順槽橫川分別向采空區集中注凝膠,共注玻璃水約20 t。另由抽放隊利用ZY-150鑽機從二進風巷的3個地點分別打鑽至3101進支架橫川內的裏段、中段和外段密閉處,利用膠體的凝固特性,分別對巷道、密閉周圍進行封堵加固堵漏,消除漏風防止自然發火。
3.3 利用FSA MEA新型防滅火材料堵漏 阻燃治理發火隱患
(1)實施3101采空區注MEA方案。即:在3101工作麵下順槽設1臨時注MEA泵站,將MEA和水按5%的比例配成阻化劑。用泥漿泵加壓後,通過泥漿泵管路與采空區預埋注MEA管理聯通,自下隅角開始40 m範圍內噴灑阻化劑,每5架為1個噴灑點,每點噴灑時間為15~20 min,下隅角噴灑時間為30~40 min,利用工作麵微量漏風使MEA進入采空區,使采空區後部形成1條防滅火阻然帶。起到阻止采空區遺煤自然的作用。
(2)在-270 m膠帶巷尾原密閉外2~3 m處打設1道煤袋牆(將碎煤與FSA混合後裝袋),並在兩密閉中間留設1趟注漿管,進行注漿,使其充分混合,起到封堵漏風的作用。
3.4 均壓措施
(1)單調壓氣室-連通管閉區均壓。即在3101抽排巷原永久密閉久新建1道高質量密閉牆(保證調壓氣室的氣密性),與原密閉牆之間形成1個單獨的調壓氣室,同時從調壓氣室內敷設2根裝有調節閘門的Φ5 mm 金屬管至火區進風側,調節閘門安設在距調壓氣室2~4 m處,調壓管內若壓力較小,可在調壓管進風側設置通風設施實施增阻,以增加管內壓力,調壓管連接完畢後要在調壓氣室外安設水柱計,對調壓室與采空區之間的壓差進行測定。連通管閉區均壓實施後,使3101高抽巷密閉內外壓差逐漸平衡,同時也降低了3101進支架橫川的漏風壓差,達到了控製火區目的。3101高抽巷和進支架橫川密閉內CO下降明顯。特別是3101進支架橫川密閉內的CO濃度短期內由1.984%降至0.01%以下,目前仍呈下降趨勢。
(2)開區均壓。一是優化3101工作麵通風係統,及時封閉3101回風巷,保證通風係統的穩定性;二是加大上順槽清淤力度,保證上順槽回風斷麵,減小上下端頭壓差;三是工作麵實施減風方案,即工作量由1 600 m3/min逐步降至800 m3/min,降低采空區內部壓差,減少采空區漏風量。
4 治理效果分析
(1)通過密閉噴漿堵漏、均壓、注凝膠、複合膠、利用FSA、MAS、羅克休等新型防滅火材料對3101工作麵發火隱患進行綜合治理後,工作麵上塘口、上順槽、90#架後的CO於9月26日全部降為0,治理效果明顯。
(2)工作麵過斷層期間,斷層淋水及注漿水滲入上順槽造成上順槽淤煤積水嚴重,礦安排巷修隊原班在上順槽清淤,工作艱難,進展緩慢,目前上下端頭壓差仍較大,采空區防滅火工作麵仍應重視。