瓦斯嚴重工作麵的綜合治理
作者:中國礦業商務網
2008-04-11 00:00
來源:不詳
1 工作麵概況
平崗 煤礦 設計能力72萬t/a,可采煤層7層,為高瓦斯礦井。瓦斯湧出量為15.4m 3/t。現工采一采區14 #層右四工作麵,開采深度400~500m,為瓦斯嚴重工作麵。工作麵平均長度183m,可采走向900m,平均采高1.8~2.0m,采用綜合機械化采煤,工作麵生產能力可達3 500t/d。預測瓦斯相對湧出量最大18.51 m 3/t絕對湧出量最大可達45 m 3/min。工作麵采用全負壓通風,配風量經幾次調整增為1 210 m 3/min。工作麵下巷斷麵8.8 m 2,上巷斷麵6.2 m 2,由於瓦斯湧出量特別大,嚴重製約生產,最高日產量僅達到1 000t,瓦斯湧出量為34.6 m 3/min,瓦斯經常超限,最多每天可達30餘次。如何治理該工作麵的瓦斯是保證 安全、提高生產能力的關鍵所在,隻靠通風根本無法使瓦斯濃度降到 01manbetx 允許的界限以下,為此我們采用風排、抽排和專用瓦斯尾巷相結合的綜合治理 措施,使日產量最高達3 500t,保證了 安全生產。
2 瓦斯來源及治理方法
根據該工作麵實際生產過程中的觀測結果,其瓦斯變化(如圖1)本層瓦斯湧出最為15.7 m 3/min,占總湧出量的61.3%,依據該工作麵的瓦斯湧出情況和所在采區的通風能力和係統情況,增加配風量已是不可能的,要保證 安全生產就必須采用綜合治理 措施(見圖2、圖3),現場同時采取了以下幾種方法進行綜合治理。
圖1 瓦斯來源實測曲線
(1)采用局部抽放泵進行上隅角抽放。采用Ф300mm卷管1 400m,Ф200mm卷管1 400m,DY-6型局部抽放泵5台,3台開機2台備用,工作麵上隅角處采用骨架風筒與卷管連接(見圖2)。
圖2 工作麵上隅角的治理方法
(2)采用局部抽放泵頂板高抽鑽孔抽放。采用Ф200mm卷管1 400m,2台DY-6型局部抽放泵2台,1台開機1台備用;每隔50mm設1個鑽場,每1個鑽場布置3~5個鑽孔,孔深70~80m,終孔位於巷道頂板8~10m,孔徑90mm(見圖3)。
圖3 采煤工作麵係統示意圖
(3)采用誌用瓦斯尾巷排放瓦斯。采用專用瓦斯尾排巷道排放瓦斯。按《 煤礦 安全 01manbetx 》規定:采煤工作麵瓦斯湧出量超過20m/min,抽排率達到25%以上,增大風量達到最高允許風速,其回風流瓦斯濃度仍不符合《 煤礦安全 01manbetx 》要求,經批準可以采用韌用瓦斯尾排巷道排放瓦斯,但其瓦斯濃度不得高於2.5%。如圖2、圖3中的專用瓦斯尾排巷道。
3 治理效果
通過實測工作麵實際瓦斯湧出總量為40.55 m 3/min。①上巷回風450 m 3/min,回風瓦斯濃度為0.8%,排出瓦斯量為3.6 m 3/min,瓦斯濃度湧出總量的9%。②鑽孔流量為13 m 3/min,瓦斯濃度80%,抽出瓦斯量為8.3 m 3/min,占瓦斯湧出總量的20.5%,③上隅角兩排抽放管路合計流量為95 m 3/min,瓦斯濃度為12%,抽出瓦斯量為11.4 m 3/min,占瓦斯湧出量的28.1%。④專用瓦斯尾排風量690 m 3/min,瓦斯濃度為2.5%,排出瓦斯量為17.25 m 3/min,占瓦斯湧出總量的42.5%。②、③兩項抽放總量為19.7 m 3/min,占瓦期湧出總量的48.6%,即:抽放率為48.6%。
4 需要注意問題
(1)工作麵上隅角的 管理。為使兩抽排管能吸入盡可能高濃度的瓦斯,必須設置擋風障並及時調整吸入口的位置使吸入口的瓦斯濃度增加,同時應采用擋風障等 措施使得上隅角的瓦斯濃度符合 01manbetx 規定。
(2)在工作麵瓦斯湧出量很大的時候,應盡量加大專用瓦斯尾排巷道的風量,但回風巷道的配風量必須滿足最低風速的要求。
(3)抽排管路吸入口各排出口的 管理必須加強,灑水消塵,禁止非專業人員入內。
(4)在縮抽排管時易造成上隅角短時間瓦斯濃度上升,應停止其它作業和切斷回風巷和工作麵電源。
(5)正常生產時需指定專門人員 管理風障,隨工作麵支架的移動及時調整,保證其抽排係統發揮作用。
(6)抽放鑽孔的參數應根據不同的工作麵布置、頂板冒落情況及施工械具確定,保證其抽放效果。
(7)由於綜合作業量非常繁重應組織專門隊伍負責瓦斯治理相關工作。
平崗 煤礦 設計能力72萬t/a,可采煤層7層,為高瓦斯礦井。瓦斯湧出量為15.4m 3/t。現工采一采區14 #層右四工作麵,開采深度400~500m,為瓦斯嚴重工作麵。工作麵平均長度183m,可采走向900m,平均采高1.8~2.0m,采用綜合機械化采煤,工作麵生產能力可達3 500t/d。預測瓦斯相對湧出量最大18.51 m 3/t絕對湧出量最大可達45 m 3/min。工作麵采用全負壓通風,配風量經幾次調整增為1 210 m 3/min。工作麵下巷斷麵8.8 m 2,上巷斷麵6.2 m 2,由於瓦斯湧出量特別大,嚴重製約生產,最高日產量僅達到1 000t,瓦斯湧出量為34.6 m 3/min,瓦斯經常超限,最多每天可達30餘次。如何治理該工作麵的瓦斯是保證 安全、提高生產能力的關鍵所在,隻靠通風根本無法使瓦斯濃度降到 01manbetx 允許的界限以下,為此我們采用風排、抽排和專用瓦斯尾巷相結合的綜合治理 措施,使日產量最高達3 500t,保證了 安全生產。
2 瓦斯來源及治理方法
根據該工作麵實際生產過程中的觀測結果,其瓦斯變化(如圖1)本層瓦斯湧出最為15.7 m 3/min,占總湧出量的61.3%,依據該工作麵的瓦斯湧出情況和所在采區的通風能力和係統情況,增加配風量已是不可能的,要保證 安全生產就必須采用綜合治理 措施(見圖2、圖3),現場同時采取了以下幾種方法進行綜合治理。
圖1 瓦斯來源實測曲線
(1)采用局部抽放泵進行上隅角抽放。采用Ф300mm卷管1 400m,Ф200mm卷管1 400m,DY-6型局部抽放泵5台,3台開機2台備用,工作麵上隅角處采用骨架風筒與卷管連接(見圖2)。
圖2 工作麵上隅角的治理方法
(2)采用局部抽放泵頂板高抽鑽孔抽放。采用Ф200mm卷管1 400m,2台DY-6型局部抽放泵2台,1台開機1台備用;每隔50mm設1個鑽場,每1個鑽場布置3~5個鑽孔,孔深70~80m,終孔位於巷道頂板8~10m,孔徑90mm(見圖3)。
圖3 采煤工作麵係統示意圖
(3)采用誌用瓦斯尾巷排放瓦斯。采用專用瓦斯尾排巷道排放瓦斯。按《 煤礦 安全 01manbetx 》規定:采煤工作麵瓦斯湧出量超過20m/min,抽排率達到25%以上,增大風量達到最高允許風速,其回風流瓦斯濃度仍不符合《 煤礦安全 01manbetx 》要求,經批準可以采用韌用瓦斯尾排巷道排放瓦斯,但其瓦斯濃度不得高於2.5%。如圖2、圖3中的專用瓦斯尾排巷道。
3 治理效果
通過實測工作麵實際瓦斯湧出總量為40.55 m 3/min。①上巷回風450 m 3/min,回風瓦斯濃度為0.8%,排出瓦斯量為3.6 m 3/min,瓦斯濃度湧出總量的9%。②鑽孔流量為13 m 3/min,瓦斯濃度80%,抽出瓦斯量為8.3 m 3/min,占瓦斯湧出總量的20.5%,③上隅角兩排抽放管路合計流量為95 m 3/min,瓦斯濃度為12%,抽出瓦斯量為11.4 m 3/min,占瓦斯湧出量的28.1%。④專用瓦斯尾排風量690 m 3/min,瓦斯濃度為2.5%,排出瓦斯量為17.25 m 3/min,占瓦斯湧出總量的42.5%。②、③兩項抽放總量為19.7 m 3/min,占瓦期湧出總量的48.6%,即:抽放率為48.6%。
4 需要注意問題
(1)工作麵上隅角的 管理。為使兩抽排管能吸入盡可能高濃度的瓦斯,必須設置擋風障並及時調整吸入口的位置使吸入口的瓦斯濃度增加,同時應采用擋風障等 措施使得上隅角的瓦斯濃度符合 01manbetx 規定。
(2)在工作麵瓦斯湧出量很大的時候,應盡量加大專用瓦斯尾排巷道的風量,但回風巷道的配風量必須滿足最低風速的要求。
(3)抽排管路吸入口各排出口的 管理必須加強,灑水消塵,禁止非專業人員入內。
(4)在縮抽排管時易造成上隅角短時間瓦斯濃度上升,應停止其它作業和切斷回風巷和工作麵電源。
(5)正常生產時需指定專門人員 管理風障,隨工作麵支架的移動及時調整,保證其抽排係統發揮作用。
(6)抽放鑽孔的參數應根據不同的工作麵布置、頂板冒落情況及施工械具確定,保證其抽放效果。
(7)由於綜合作業量非常繁重應組織專門隊伍負責瓦斯治理相關工作。
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