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鑽孔瓦斯噴出事故分析及其預防

作者:煤礦安全生產網 2008-10-09 13:49 來源:煤礦安全生產網
某礦在施工回采巷道軌道順槽的過程中,發生一起比較嚴重的鑽孔間歇性瓦斯噴出 02manbetx.com (以下簡稱噴孔),並伴有大量的水、煤泥的噴出,噴出點附近瓦斯達到6%以上。這次噴孔 02manbetx.com ,累計噴出瓦斯約1 000 m3,水及煤泥約200 m3,嚴重影響了 安全生產。   1 地質條件   該工作麵 設計為綜采工作麵,所開采煤層為煤與瓦斯突出煤層,埋深640~670 m,煤層厚度3.7~4.0 m,為穩定厚煤層,f=0.8~1.2,產狀200°∠12°~32°,瓦斯含量8 m3/t。煤層直接頂板為泥岩、含炭泥及0.8 m薄煤層組成的複合頂板,厚度4.4 m;老頂為灰白色厚層細砂岩,厚度5.4 m,富水性及導水性弱,水文地質條件簡單;煤層底板為泥岩。   根據高分辨率三維地震勘探成果,該工作麵地質構造比較簡單, 設計工作麵避開了2個逆斷層Fs1(落差H=0~10 m)和Fs2(落差H=0~5 m),Fs1走向257°,傾角45°,與軌道順槽斜交,2斷層均未曾揭露過,根據井田構造應力狀態、斷層發育規律以及采掘揭露斷層情況,2斷層屬封閉性逆斷層,導水性和富水性較差。   2 巷道施工概況   軌道順槽 設計長度950 m,沿煤層頂板施工,綜合機械化掘進,巷道支護主要采用錨索網支護,巷道寬度4.0 m,巷中高度≥2.6 m(由於煤層傾角變化大,上下幫高度相差大),構造複雜地點(斷層、頂板破碎帶等處)采用鋼性U型棚支護,U型棚跨度高為3.3 m,寬度為4.7 m。   由於開采煤層為雙突煤層,巷道采用邊抽邊掘的方式掘進,每個小循環工作麵迎頭施工卸壓鑽孔8個,孔深40 m,允許進尺30 m;每進尺60 m(2個小循環)後,巷道兩幫施工順煤層鑽場,鑽場內各施工順層鑽孔3個,孔深≥60 m(迎頭卸壓鑽孔仍為8個,孔深40 m不變)。   隨著巷道的施工,巷道距離Fs1斷層越來越近,礦壓顯現愈加明顯,煤層頂板比較破碎,強底低,穩定性差,在距離 設計切眼位置還有100 m時,巷道支護由原來的錨索網改為U型鋼棚支護。   3 噴孔過程   為了最大限度地回收煤炭資源,合理布置工作麵,盡可能延長順槽長度,順槽施工到設計位置後,采用鑽探對Fs1斷層進行控製和驗證,施工卸壓鑽孔8個,孔深40 m,左鑽場(下幫鑽場)鑽孔參數不變,右鑽場(上幫鑽場)鑽孔與巷道夾角作適當調整,鑽場最裏麵鑽孔與巷道夾角15°,孔深65 m,所有鑽孔施工均反映正常,巷道繼續向前施工了60 m(其間施工了1茬卸壓鑽孔,全部正常)後,專門施工2個探壓(斷層)孔,2孔與巷道夾角均為30°,抑角分別為6°(A孔)和10°(B孔),A孔16.4 m見岩,終孔21 m;B孔20.8 m見岩,終孔22.9 m。兩孔施工中鑽孔內排出的煤渣比較潮濕(鑽進中使用壓風排渣,該順槽施工鑽孔時排出的煤渣始終比較潮濕),孔內無明顯異常現象。隨後巷道仍繼續向前施工,當進尺14 m,即2004年10月29日夜班20:00,B孔先開始湧水,水呈稀泥漿狀,緊接著出現噴孔,大量瓦斯氣體攜帶著煤屑(塊)、水泥漿以及少量岩石碎塊從孔內噴射而出,最遠達10多米,並且發出巨大的響聲,導致工作麵迎頭及整個千米巷道回風流CH4濃度超限。由於間歇性噴孔,巷道內瓦斯濃度不穩定,且時常超限,夜班人員全部撤出停止生產。30日早班人員到達現場後,發現迎頭20 m全部被煤泥水淤積,最大水深達1.2 m,B孔仍有少量清水往外流出(水量<0.5 m3/h),現場清理完後,繼續恢複生產。31日下午17:00,該孔再次出現大規模噴孔,至20:00,共發生7次,噴出物超過第一階段。11月1日早班在清理現場過程中發生最後1次輕微噴孔。噴孔結束後,孔內水流(<0.5 m3/h)清澈,水溫29℃,經檢測水質為HCO3-CL-K+Na型,為煤係砂岩水。為保證 安全生產,後期在停頭位置又施工若幹探放水(瓦斯)鑽孔,均未發生噴孔現象,隻放出極少量的水。   4 噴孔原因 03manbetx   根據三維地震勘探成果,Fs1為逆斷層,從井下打鑽資料 03manbetx ,該斷層實際平麵位置略向南移。隨著巷道的施工,巷道距離Fs1越來越近,巷道圍岩壓力也越來越大,現場表現為頂板嚴重下沉,底板鼓起,U型鋼棚變形內收,巷道斷麵越來越小,並時常發出頂板斷裂的巨大響聲。這表明巷道開掘後,圍岩應力的重新分布,由於巷道距離斷層較近,且位於斷層麵的下方,頂板的下沉及底鼓,導致斷層下盤岩層沿斷層麵發生滑移,斷層活化,原始封閉性斷層逐步演變為張性斷層。斷層麵2側岩石裂隙和含水層中封存的離壓水、瓦斯以及煤層中的瓦斯(上盤煤層以及13-2、14、15煤瓦斯等),開始沿斷層麵(帶)運移聚集,穿過斷層麵的鑽孔為其提供了良好卸壓通道,當鑽孔周圍的岩體強度承受不了水和瓦斯的壓力時,便沿鑽孔噴出。在噴孔的過程中,水和瓦斯攜帶的固體(煤岩塊)以及跨孔,容易造成鑽孔暫時性堵塞,從而出現間歇性噴孔。   因此,巷道的變形、應力的重新分布、岩層的位置移導致斷層的活化是噴孔發生的主要原因。因為斷層的活化是一個漸變的過程,巷道開掘後,隨著頂板下沉逐漸出現滴淋水現象,表明了頂板的位移以及地下水的運動,所以出現滯後噴孔。   5 預防 措施  在斷層情況比較清楚可靠的情況下,最好的預防 措施是按有關 01manbetx 規定留設足夠斷層煤柱,不要去桶“馬蜂窩”。如果必須要對斷層進行鑽探驗證和控製,應首先進行引排或抽放,鑽孔施工完畢後應及時進行封孔(是否全孔封閉可根據斷層煤柱的多少而定);打鑽施工 措施中,尤其是 安全防護 措施必須認真編製和落實,當在鑽進過程中出現噴孔時,千萬不得取出鑽杆,並嚴禁轉動鑽杆。   當巷道要穿過此類斷層時,應實施打鑽引排或抽放措施,在確認無噴孔危險或噴孔危險消除後,方可施工巷道,並製定巷道過斷層 安全措施。

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