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鄭州某電廠過熱器爆管事故分析

作者:煤礦安全生產網 2008-10-09 13:50 來源:煤礦安全生產網

一、02manbetx.com 概況及經過

河南省鄭州某電廠,一台與12兆瓦發電機組配套的65噸/時鍋爐,過熱蒸汽額定壓力為3.82兆帕、額定溫度為450℃,是某鍋爐廠1976年的產品。該爐1988年初投入運行,運行到1989年4月便發生過熱器管大量脹粗及多次爆管02manbetx.com ,被迫停爐檢修,1989年11月25日停爐搶修時,由於時間較緊,在未查明原因的情況下,將爆破的6根過熱器管在案箱根部割除,並將管口堵死,然後繼續投入使用。1990年1月20日又因大麵積爆管被迫停爐大修,共更換了23根過熱器管(包括11月25日堵死的6根及部分脹粗管),造成了較大的經濟損失。

二、02manbetx.com 原因03manbetx

該爐過熱器分為兩級,I級過熱器為直徑38×3.5毫米的20#鋼管,Ⅱ級過熱器直徑42×4毫米的15CrMo(鉻鉬)鋼管,爆管部位多發生在I級過熱器(I級爆管9根,Ⅱ級爆管4根),破口表麵粗糙不平,破口邊緣呈鈍邊,並不鋒利,表麵有較厚氧化皮,管口脹粗1—2毫米,判斷為長期過熱而引起的爆管。

查閱該爐運行記錄,結果表明:長期以來,主蒸汽溫度多在額定溫度以下運行,沒有過熱蒸汽超溫的記錄。

查閱化學03manbetx 記錄發現,鍋爐給水品質合格,但有一側飽和蒸汽和過熱蒸汽品質嚴重超標,而另一側飽和蒸汽和過熱蒸汽品質基本符合要求,化驗人員早有發現,但未引起足夠的重視,繼續在這種狀態下運行。

對脹粗較嚴重的管子進行了割管檢查:管內積鹽嚴重,厚度達l0毫米左右,尤其在下部U型彎頭部位,管孔幾乎堵死。鍋爐投入運行僅一年,過熱器積鹽如此嚴重,說明蒸汽受到了嚴重的汙染。對於中壓以下鍋爐,蒸汽含鹽主要是因汽水分離效果不好,由機械攜帶所引起的。

對鍋筒內部進行檢查,發現鍋筒內壁與其連接的密封角鐵的連接處,設計上為滿焊,但實際上製造廠隻進行了點焊;密封角鐵與汽水入口檔板連接處,製造廠出廠時為點焊,要求現場滿焊,但現場焊接質量不好,密封性差;旋風分離器入口結合麵處石棉墊脫落。這些將導致:進入鍋筒的汽水混合物大部分沒有經旋風分離器進行一次分離,而是出現了汽水短路,在飽和蒸汽出口處直接進行三次分離,三次分離為波形板分離器,其分離效果有限,因而引起機械攜帶。

此外,鍋筒內加藥管端頭堵頭開焊,使鍋內加藥不能均勻的分布在鍋水中,鍋內水處理起不到應有的作用,鍋水水質惡化,進一步加深了過熱器的管內結垢。

綜上所述,由於鍋內水處理效果不好,蒸汽和水分離效果不好,致使過熱器積鹽垢,過熱器內蒸汽受到汙染,造成過熱器爆管。

三、防止此類02manbetx.com 措施

1.改進鍋內水處理效果,保證水質良好。

2.改進鍋筒內部裝置,避免蒸汽機械撰帶水分,改善汽水分離效果。

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