牡丹江紡織廠鍋爐腐蝕滲漏事故分析
一、02manbetx.com
概況及經過
1987年11月末,牡丹江紡織廠,一台生產用的SHL20 — 1.27/250型鍋爐發生了一起嚴重腐蝕滲漏的重大02manbetx.com
。
1987年對鍋爐進行定期檢驗時,發現鍋爐內有結垢現象,1987年7月2日 — 5日,清洗公司對鍋爐進行了硝酸清洗,緩蝕劑采用Lan — 826新技術。清洗後檢驗時,牡丹江紡織廠認為垢沒有清淨,不予驗收。當時清洗公司提出再清洗一次,牡丹江紡織廠也同意,但沒有及時進行。間隔了兩個月,1987年9月5日—7日進行了第二次清洗。第二次清洗後,牡丹江紡織廠雖作了驗收,但因第一次酸洗後發現有一根下降管有一小孔漏水;進行了修理,而對其它管子沒有采取保養措施。第二次酸洗兩個月後,於1987年11月30日對鍋爐進行水壓試驗,加水時發現對流管束於下鍋筒脹口處有四、五處漏水,進一步檢查後發現鍋筒與管束內壁均有嚴重腐蝕,致使這台鍋爐無法投入使用。初步估算,直接經濟損失達200000元。
造成這起02manbetx.com
的直接原因是:酸洗過程中嚴重違反酸洗常規工藝所致。
1.清洗前未對爐內狀態進行檢查。
2.沒有製訂酸洗方案。
3.緩蝕劑已超過一年保管期,使用前又未作試驗而盲目使用。
4.酸洗過程中未對酸濃度及三價鐵離子進行測定化驗。
5.酸洗後未作堿中和鈍化處理,隻是打開入孔,用水龍頭站在鍋筒外進行了短時衝洗。
6.在二個月時間內進行了兩次酸洗,時間長達96小時之多,循環時間36小時。
7.酸洗後未進行保養處理,因而加劇了腐蝕程度。
三、防止同類事故的措施
鍋爐酸洗工藝應認真對待,由於酸銑不正確,造成腐蝕的事故不斷發生,因此,對進行鍋爐酸洗的單位,一定要具備必要的條件,如人員素質,緩蝕劑的使用,配比以及酸洗工藝等,人員應具有相當的經驗和水平。