平頂山十三礦突水特征與原因分析
礦井突水是威脅煤礦安全生產的重要災害之一。對突水機理及突水危險性評價和預測是解決突問題的關鍵技術基礎,構造裂隙是造成煤層底板突水的主要因素。平頂山十三礦是1座設計能力180萬t/a的大型礦井,礦井水文地質條件複雜,在生產過程中出現了2次較大的突水02manbetx.com
。井田煤係地層屬於石炭二疊紀,二疊係已煤組的二1煤(或已16-17煤層)為該礦井的主采厚煤層。煤田分布在汝河和沙河之間的分水嶺地帶,構造形態為一地壘型的複向斜構造,四周受接近東西向兩組張性斷裂的控製,形成一多邊形的地壘型斷塊,由於煤田相對抬起,切斷了與周圍區域含水層的直接水力聯係,阻隔了區域基岩地下水向井田的側向補給,使本井田成為一相對獨立的水文地質單元。
1 采麵概況及突水過程特征
平頂山十三礦目前開采已組煤層,發生的2次突水事件分布在已一和已二的2個采區。第一次突水發生在已15-17-12010采麵,該采麵位於一水平已二采區東翼第一區段,東至侯村保護煤柱線,西到上山保安煤柱,北至防水煤柱,南部尚未布置采麵。采麵走向長1 285m,傾斜寬130m,采麵煤層傾角平均為26°,煤層厚平均為5.28m。采煤方法為走向長壁,沿煤層頂板放頂煤一次采全高,工字鋼金屬支架支護(圖1)。第二次突水發生在已15-17-11090采麵,該采麵位於一水平已一采區東翼第五區段,東鄰襄郟背斜軸部,西至上山和東風井保安煤柱線,南北均未布置采麵。回采走向長1 090m,傾斜寬128m,采麵煤層傾角平均為20°,煤層厚平均為5.4m。巷道掘進沿煤層走向和頂板施工,工字鋼金屬支架支護。采麵裏段采煤方法為分層綜采,采高2.2m左右,全部陷落法管理頂板(圖2)。
圖1 12010工作麵平麵示意圖
圖2 11090工作麵平麵示意圖
1999年12月27日 12:20,12010采麵切眼裏幫下機頭以上7~11m範圍內底板突水,標高-236.4m,最大突水量240m3/h,12h後衰減為227 m3/h。28日15:30測得二灰水位開始以0.15m/d的速度下降,突水過程呈現出水量相對穩定的非穩定流狀態。29日0:00後相對穩定,15d後水量穩定在150 m3/h。
2002年11月15日15:00,11090采麵采空區側底板有水湧出,水量為5~6 m3/h;18:00水量增大到150 m3/h,同時聽到采麵有響聲,並伴有煤塵飛揚,14#架後底板鼓起0.4m,水伴著大量煤沿運輸機和支架間人行道奔湧而下,最大突水量達435 m3/h,采麵下出口封頂後的平均出水量為300 m3/h,采麵突水點標高由-496.6m上升至-457.4m。由於突水最較大,致使機巷最高點(-457.4m)以裏共淹沒巷道508m,最高點以外自流850m。30d後,水量穩定在168 m3/h,水溫在38℃左右。
總之,2次突水具有突發性、礦壓顯現明顯、水量大且穩定、水溫高等特征。
2 突水原因03manbetx
2.1 水文地質條件
已15-17-12010采麵煤層直接底板為黑色的砂泥岩互層,厚2.14m。老底為細砂岩,厚7.71m。采麵區段岩層平均傾角為28°,掘進過程中揭露斷層28條,走向大致為NE,最大落差10m(圖3)。11090采麵直接底為砂質泥岩,厚1.8~3.25m;老底為細砂岩,厚6.9m。采麵在掘進期間共揭露大小斷層17條,影響走向長398m,斷層組的2條主要斷層間距23m,對采麵影響較大(圖4)。兩采麵下部為晚石炭世上古生界石炭係太原群上部灰岩段1~7層和寒武係(表1)。
表1 煤層與底板地層情況表
古生界
二疊係
已煤段
已15-17煤厚10.6m
裂縫承壓水
砂泥岩厚8.1m
石炭係
上部灰岩段
一灰岩厚10m
岩
溶
水
二灰岩厚8.0m
三灰岩厚7.8m
砂泥岩段
砂泥岩厚16.6m
下部灰岩段
四灰岩厚7m
五至七灰岩厚7.4m
鋁土岩厚8.2m
寒武係灰色白雲質灰岩
圖3 12010采麵水文地質單元示意圖
圖4 11090采麵水文地質單元示意圖
已 15-17-12010采麵處於正斷層F2(∠63°,H=47m)、F6(∠77°,H=52m)之間,風巷上部有正斷層 F3(∠65°,H=11m)、F4(∠58°,H=18m)(圖3)。11090采麵南北方向以襄郟一號正斷層和靈武山向斜為骨幹構成邊界。東西方向以11090逆斷層帶和溝李封斷層為邊界。溝李封斷層和襄郟一號正斷層交彙處應力集中,裂隙也相對發育,和富水帶共同構成了突水的富水區和逕流帶(圖4)。兩采麵均為相對獨立的水文地質單元,靜儲量豐富,富含承壓水。
2.2 充水水源 03manbetx
石炭係一灰岩是泥灰岩,二灰岩是兩采麵突水的直接富含水層;三灰岩的富水性最差;四至七灰岩含水層單位湧水量為0.075~0.019L/(s·m),四灰岩不發育,富水性差,六灰岩和七灰岩局部富含水,五灰岩富含水;二灰岩和五至七灰岩存在水力聯係。寒武係白雲質灰岩單位湧水量為0.226L/(s·m),在石炭係110m以下,岩溶較發育。
2個采麵突水水量大且較為穩定,水壓高,說明有豐富的補給水源,呈現出承壓水的一般規律。據突水水質 03manbetx 結果知,2次突水水源不是頂板或第四係水,而是灰岩含水層水。兩采區恒溫帶在地表以下25~30m附近,溫度為17.2℃,地溫梯度
[1] [2] 下一頁
td="13480">為3.2~3.5℃/hm。12010采麵突水溫度為22℃,出水點距地麵高-300m左右,預計水溫為24℃,與二灰水水位基本相符,突水後二灰水水位一直下降也說明了突水水源主要是二灰水。地質勘探表明,在沒有大量疏水的情況下,12010采麵下的二灰水水位下降了150m以上,說明該麵二灰水的補給條件差,以消耗儲量為主。二灰水水頭高度為210m,由於該麵回采時最大突水量達240 3/h,至采麵回采結束底板二灰水的湧水量尚有30m 3/h,表明二灰岩有一定的富水性和滲透性,在有足夠排水能力的情況下,不會影響 安全生產(圖5)。
圖5 突水水量、水溫、二灰岩水動態曲線示意圖
11090采麵突水之初水溫為30℃,4d後穩定在38℃左右。11090采麵突水處標高為-498m,預計該處水溫為35℃,而實際水溫為38℃左右,說明突水補給水源應在-550m以下,是石灰係五灰水和寒武係中白雲質灰岩水。從五炭岩觀測孔水位動態看,五灰水水位稍有下降(隻有五灰水觀測孔在突水麵附近且中間無斷層,但在突水時該孔還沒有施工完),說明五灰水是主要的補給水源。綜上認為,11090采麵突水水源為石炭係二灰水,補給水源為石炭係五灰水和寒武係白雲質灰岩水(圖6)。
圖6 突水水量、水溫、五灰岩水動態曲線示意圖
2.3 導水通道 03manbetx
底板破壞帶與岩溶水斷層破碎帶是兩采麵底板突水的主要通道,斷層煤柱構造和裂隙發育,隔水層完整性遭到破壞,給突水提供了通道。
據突水的特征推斷,11090采麵突水通道為溶蝕裂隙——管道水流係統;12010采麵突水通道為與切眼成40°交角的一個構造裂隙;11090采麵突水補給通道:一是襄郟背斜仰起端的石炭係灰岩隱伏露頭區,其逕流通道是襄郟背斜軸部;二是溝李封正斷層和襄郟一號正斷層交彙處的三角地帶。12010采麵的補給通道微細。
2.4 突水機理分析
礦井突水的必要條件是有足夠的水量,有較大的水壓力,並受到采動的影響。兩采麵突水水量較大且穩定,表明水源相對充足;突水過程造成底板斷裂或底鼓,表明水壓力較高。
從兩采麵突水看,底板斷裂構造薄弱帶是造成突水的主要因素。斷裂構造在突水中的作用:一是使12010采麵隱伏構造發育帶、11090采麵背斜軸部等處成為突水易發生部位;二是11090采麵斷裂構造發育,使各含水層具有良好的水力聯係。兩采麵礦壓和水壓是底板突水的誘導、觸發因素。采動礦壓對底板的破壞主要有3種:一是離層導致層間破壞;二是采空區周邊反向作用力導致剪切破壞;三是水平拉力導致垂向破壞。采動礦壓對兩采麵底板隔水層產生8~13m的破壞深度,使各個方向的先存斷裂不同程度地發生“活化”;新產生的裂隙、先存斷裂與含水體原始導升帶連通,承壓水沿著裂隙上升,衝刷結構麵,裂隙軟化擴大,逐漸形成較大的過水通道導致突水。11090采麵底板裂隙的突然導通致使突水來勢猛,呈爆發態,但12010采麵切眼為裂隙遲到突水。綜上認為,采麵突水原因在於煤層開采後,底板應力場發生了變化,斷層的拉伸張裂帶更加發育並產生裂隙,隨著采空區應力的降低,底板隔水層的抗張強度低於底板水壓力,隔水層厚度相對不足,超過彈性變形極限而出現裂隙,同時原生裂隙進一步擴張,斷層進一步被活化,終使底板隔水層斷裂,導至突水。
3 結語
1)平頂山十三礦采麵底板突水規律為水量大、水壓高、水溫高,且相對穩定。11090采麵突水水源為石炭係二灰水,補給水源為石炭係五灰水和寒武係白雲質灰岩水;突水通道為溶蝕裂隙。12010采麵突水水源為石炭係二灰水,補給水源微弱,主要通道是與切眼成40°角的構造裂隙。
2)平頂山十三礦在二灰承壓水上回采時,底板受采動影響原生裂隙再次擴張,斷層進一步被活化,隔水層度相對不足,高壓水致使隔水層斷裂,從而發生了2次突水事件。建議在二灰承壓水上采煤時,首先進行水文地質勘查,再采取防水煤岩柱等有效 措施,以防止突水 02manbetx.com 的發生。
《礦業 安全與環保》 (於輝光、郭德勇、吳建亭)
上一頁 [1] [2]