寶日希勒第一煤礦厚煤層自然發火防治
1概述
寶日希勒第一煤礦隸屬於寶日希勒煤業股份有限公司,該礦始建於1982年,設計年產量為45萬t,1985年1月投產。
該礦主要運輸大巷、主膠帶運輸巷、回風巷全部布置在煤層中,礦井原設計通風方式為中央並列式,通風方法為抽出式。礦井投產時回采工作麵采用分層開采,礦井沒投產巷道內煤炭就開始自然發火,回采工作麵采完一分層,二分層剛開采,采空區及采煤工作麵前後順槽就開始自然發火;礦井從1985年投產到1989年底,井下所有的巷道全部被火區和高溫點包圍著。井下火區總數多達38處之多,有的幾個火區已經連成一片。1989年12月,由於井下車場自然發火嚴重迫使礦井停產半年。因煤層自然發火影響凍結可采煤炭75萬t,致使礦井生產和經營走向低穀。為了確保生產,寶一礦把防滅火工作放在首位,組建了270多人的專業防滅火隊伍。投入了大量的防滅火設施,建立了2個黃泥灌漿站。到1994年井下火區還多達29處。1997年在輔助水平邊界建了個新風井,礦井通風方式由中央並列式改造成中央並列式和中央分列式混合式通風。通過風井改造和采用新采煤方法(單休液壓支柱,π型鋼梁一次性采全高放頂煤)後,寶一礦厚煤層自然發火得到有效的控製。從而促進了寶一礦安全生產,2002年該礦生產原煤62.13萬t,2003年生產原煤66.49萬t。
2厚煤層自然發火影響因素03manbetx
2.1通風方式對厚煤層自然發火的影響
寶日希勒第一煤礦,煤炭自然發火期為3~6個,最短7~15 d就可自然發火,煤層可采平均厚度14m。1985年—1997年礦井通風方式為中央並列式,通風方法為抽出式。礦井主要軌道運輸巷、集中膠帶運輸巷、回風總排都布置在煤層中,巷道與巷道之間隔離煤柱30m。該礦煤層層理發育,節理不發育。入風巷和回風總排布置在煤層裏,這種設計給中厚煤層自然發火創造了條件。巷道粗料石砌镟壁後充填不實,存在裂隙;隔離煤柱層理發育裂隙較多存在漏風現象;入風巷與回風總排隔離煤柱存在較大壓差,造成漏風為厚煤層氧化發熱自然發火提供了充足氧氣,因而造成巷道壁後自然發火。寶一礦雖然經采用多種方法滅火效果均不理想,截至1997年,厚煤層自然發火火區總數仍多達29處。
2.2采煤方法對厚煤層自然發火的影響
寶一礦礦井投產初期,采煤工作麵是采用傾斜長壁金屬網假頂分層開采,工作麵傾斜長為440m,工作麵寬度為120m。1個工麵分5層開采,1個分層要采完需半年多。采完一分層,二分層剛開采,采煤工作麵前後順槽就開始自然發火,采二分層時火區跟著回采走。工作麵前後順槽都自然發火,火區經地麵打鑽孔滅火,井下輔以黃泥灌漿、打封閉等措施滅火僅能維持生產。采煤工作麵采用傾斜長壁金屬網假頂分層開采設計不合理:①工作麵浮煤回收不淨,浮煤暴露在采空區裏慢慢氧化,積熱自然發火。②工作麵回采時間長是造成工作麵煤層自然發火的主要原因。③采一分層後就準備下一分層備采工作麵,易造成上分層采空區和下分層巷道漏風引起煤層自然發火。④多分層開采,工作麵開切聯絡巷多,打臨時封閉多,漏風較嚴重易造成聯絡巷口煤層自然發火。⑤為了控製主要入風巷、回風巷、采空區等火區供氧狀態把回采工作麵風量壓縮在180~240m3/min之間。
分層開采雖經多種方法滅火,但滅火效果均不理想。
3厚煤層自然發火綜合防治措施
(1)地麵黃泥灌漿係統。①寶日希勒第一煤礦在回風總排上建1個永久黃泥灌漿管路,套皮孔管為100mm,灌漿管路為100mm,灌漿用土用汽車從外地運來,灌漿用水使用井下水,灌漿成本較高,每立方土運到灌漿站費用為30元。②建多個臨時黃泥灌漿站,直接從地麵打套皮孔,把套皮窩入地下2m深,在套皮外套上防護過濾網,就地用水槍取土造漿,當造漿濃度不夠時再深窩套皮孔。每個套皮孔能運送5000m3實方土就報廢(煤礦地表50cm以下至20m深處全部是亞砂土,該地粘性不大較鬆散無其它雜質非常適合灌漿)。灌漿用水取礦井排水,井下用移動灌漿管路數量較少,取土成本降低,臨時灌漿站灌漿比永久灌漿站灌漿總成本降低50%。
(2)井下黃泥灌漿係統。井下的套皮孔至自然發火地點鋪設100mm灌漿管路係統,管路長度一般為600m(灌漿管路超過600m管路灌漿前後及易堵管)為好,接頭采用快速接頭,拐彎處采用螺紋膠管,自然發火地點預埋灌漿管(壁後管),灌漿管四周開口(灌漿時黃泥漿沿不同方向流動),用螺紋膠管和灌漿管路係統連接。不同地點需灌漿時移動灌漿管路及螺紋接頭即可。
(3)地麵用鑽機向火區打鑽孔滅火。井下自然發火地點確定後,把火區坐標點填到井上下對照圖上,根據井上下對照圖在地麵選點打鑽孔,用鑽孔灌黃泥漿把火區範圍圈住使火區不向外蔓延,然後在火區中心打鑽直接灌黃泥漿滅火。當火區範圍較大時,使用多個鑽機同時打鑽孔滅火;鑽機滅火圍封火區非常有效,可堵住火區使其不能向外蔓延,從而有效控製火區範圍,為有效滅火創造條件。
(4)井下巷道噴漿防止自然發火。對井下所有巷道進行噴漿(表麵噴200#混凝土),噴漿厚度平均在3cm ,粗料石砌镟的巷道經噴漿後,減少了巷道空隙,減少了漏風,從而減少了向煤層供氧,減慢了煤層的氧化速度。巷道噴漿後,裂隙減少,當巷道壁後灌黃泥漿時,減少了跑漏漿現象。巷道噴漿後為預防巷道壁後厚煤層自然發火創造了有利條件。井下密閉牆進行噴漿,既防止了采空區漏風,又有效地預防了采空區煤層自然發火。
(5)改變采煤方法防止自然發火。1985年—1994年寶一礦工作麵一直采用分層開采,火區始終跟著回采工作麵,滅火和采煤互相影響,因煤層自然發火經常造成工作麵停產,甚至連回采工作麵設備都無法撤出。因此寶一礦開始認真考慮改變采礦方法,預防采煤工作麵煤層自然發火。1994年開始試驗用單體液壓支柱π型鋼梁一次性采全高放頂煤采煤方法,1995年該采煤方法試驗取得成功,試驗工作麵巷道布置在煤層底板,工作麵聯絡巷道減少,回采巷道暴露時間短,降低了采煤成本。采空區自然垮落快,采空區漏風少,采過聯絡巷道及時封閉。經過1a試驗,采煤工作麵任何地點無高溫點更沒有發生煤層自然發火。寶一礦經改變采煤方法後,1995年—2002年采煤工作麵杜絕了煤層自然發火。
(6)改造礦井通風方式,預防煤層自然發火。1985年—1997年寶一礦礦井通風方式為中央並列式,入風巷和回風巷之間存在漏風現象,井下所有巷道壁後煤層全部自然發火,雖經采用多種方法滅火,效果均不理想。1997年經礦井通風方式改造後,礦井通風方式為中央並列式和中央分列式混合式通風,中央主要通風機風量降至350m3/min。邊界主要通風機風量在1700m3/min。軌道運輸巷和膠帶運輸巷同時入風,風經工作麵前順槽進入采煤工作麵,由采煤工作麵至後順槽和集中回風材料巷到風井。從而杜絕了中央並列式通風回風材料巷交叉通過集中膠帶巷和軌道運輸巷道。減少了交叉巷道漏風從而降低了巷道壁後煤層自然發火次數。中央風井風量減少,風壓降低,減少了巷道漏風,從而減少了巷道壁後煤層自然發火。邊界風井投入使用後,通風距離比中央並列式通風距離縮短,通風阻力減少,整個礦井風壓差減少,集中膠帶巷和軌道運輸巷都入風實現了均壓通風,從而控製了集中膠帶巷和軌道運輸及聯絡巷壁後煤層自然發火。截止到2002年,井下煤層自然發火火區全部滅掉,沒有出現新的煤層然發火高溫點。
4經濟及社會效益
4.1經濟效益
計算依據:2002年比1989年多生產原煤22.13萬t;2002年產量62.13萬t,1989年產量40萬t,噸煤售價60元,噸煤生產成本43.23元,稅率17%。淨增利潤:371.12萬元。
2003年比1989年多生產原煤26.49萬t;利潤444.24萬元。
減人提效:1989年防滅火人數270人,2003年防滅火人數20人,裁員250人,每人年工資1萬元,2003年節資250萬元。
總效益:371.12+444.24+250=1065.36萬元。
4.2社會效益
該項目的實施,有效地恢複了寶日希勒第一煤礦的安全生產,穩定了礦區人民的正常生活,該項目實施初期在1989年12月,企業有職工近4000人,人均年工資在1000元以內,企業連年虧損,有時連續半年開不出工資,工人每月開1張白票子(欠條),礦區職工生產生活極不穩定。通過實施寶日希勒第一煤礦厚煤層防滅火的綜合治理項目後,礦井厚煤層自然發火逐步控製,安全生產逐年好轉,促使礦井煥發了青春,產量逐看提高,經濟效益穩步向前發展,到2003年,寶日希勒第一煤礦人均年工資突破1萬元,一舉跨入本地區煤炭行業前列。
5結論
寶日希勒第一煤礦煤層滅火的綜合治理,對於今後探索厚煤層礦井通風設計、采煤方法設計起了示範作用。同時探索出礦井厚煤層開采預防煤層自然發火要從多方麵考慮,首先要考慮礦井通風方式是否合理,礦井采煤方法是否有力於防止煤層自然發火。其次再考慮其它方法預防厚煤層自然發火,如建立礦井黃泥漿係統、均壓通風、利用氮氣充填采空區等。該礦所采用的厚煤層綜合防治自然發火係統,其優點是工程造價低,防滅火見效快,防治自然發火投入成本少,社會效益明顯。