礦井通風係統優化改造的實踐
1 礦井概況
東海煤礦於1958年建井,當時為農懇局所建的2對片盤斜井生產。後經1980年改擴建成集中膠帶斜井生產。1989年礦井進行二次技改,分東、西區生產,分區聯合通風。礦井東部區包含2個行政井區,即五采區、六采區。五、六采區走向長臂後退式開采,2個采區走向長均分別為1 800~2 400m,五采區於1989年投產,六采區於2000年3月份投產。
2 問題的提出
礦井東部區由2條2段斜井及水平主運巷(-450m二水平)聯合分區入風,2個采區走向中間一集中回風立井回風。當時由於曆史原因五采構二水平、上、下山已開采完,下一個生產水平又未施工,迫使二水平下山又施工聯絡車場繼續下山開采,這樣導致五采區生產工作麵通風係統加長,五采區32#層組一套下山係統開采,35#、37#層組一套下山係統開采,巷道維護量大,通風阻力高。五采區高檔采煤隊2個、掘進隊8個、硐室6個,總需風量5 160m3/min。而六采區又剛剛投產,為二水平上山開采,1個采煤隊、5個掘進隊,需配風少,相對通風係統又較短,通風阻力小,這樣導致為2個井區綜合配風極為困難。隻能采用增阻法,造成通風極為不合理,主要通風機效率低,噸煤電耗大,礦井安全度差。
3 礦井通風係統優化方案
針對礦井五、六采區通風現狀,提出了2個礦井通風係統優化方案。
方案Ⅰ:維持現狀,采、掘工作麵回風經兩階段下山(1 600m)上行後入二水平回風總排(1 200m)再至二水平回風總石門(400m)到回風立井。該方案初期投資小,僅需對回風係統進行維護。缺點:回風巷道服務年限過長,維護困難,巷道有效斷麵小,導致回風阻力過大。該采區2個層組同時生產,采深接近1 000m致使地壓大、瓦斯湧出量高、地溫高,采、掘工作麵需配風量大,給實際工作帶來極大困難,采、掘隊組配風困難,井區難以維持高產、穩產,礦井抗、救災能力差。
方案Ⅱ:在采區下山選一合適施工位置施工一回風上山(坡度12°、工程量800m)與回風立井直接貫通,工期6個月,這樣就將五采區32#、35#層組兩階段回風上山、二水平回風總排及回風總石門全部甩掉,工作麵經該回風總排直接排至回風立井。這樣既解決了五采區配風問題,同時又提高了礦井安全度,通風係統更合理,主要通風機效率也得以發揮。我們最終選擇了第Ⅱ方案。五、六采區通風係統改造方案如圖1所示。
1.2-入風斜井;3-二水平主運巷;4-五采下山絞車道;5-五采下山回風道;6-下山工作麵;7-二水平回風巷;8-二水平回風石門;9-回風立井;10-六采上山絞車道;11-六采上山回風道;12-六采上山工作麵;13-新掘回風大巷;
圖1 五、六采區通風係統改造前、後示意圖
4 通風係統改造後的效果
(1)通風網絡縮短2 400m,礦井負壓原來的3 528Pa降至2 940Pa,礦井主要通風機及電機在沒有更換的情況下,礦井總排風量由原來的6 700m3/min提高到8 200 m3/min,純增加風量1 500 m3/min。
(2)由於礦井通風阻力的下降,主要通風機年耗電量由係統改造前的499.63萬kW·h/a降至449.4萬kW·h/a,年節省電費20萬元。
(3)改變了礦井通風狀態:係統改造前礦井風量耗電費為7.8元/萬m3·min-1,係統改造後為5.7元/萬m3·min-1。
(4)每年少維修回風巷道2 400m ,節省人工及材料費用96萬元。
(5)新施工回風總排風巷800m,費用200萬元不到2a時間就可節約出來。
(6)由於通風網絡的優化,確保了礦井五采區穩產、高產。
(7)礦井通風係統更趨於合理,提高了礦井抗災、救災能力。
建議一些開采年限已較長的礦井通風係統要不斷優化改造,才能使礦井更具生命力。