萬年礦洗煤廠壓濾係統技術改造研究
萬年礦洗煤廠壓濾係統技術改造研究王曉龍1喬峰2王輝鋒2張卿1(1峰鋒集團萬年礦洗煤廠,2北京中水長固液分離技術有限公司)摘要:以萬年礦洗煤廠進行技術改造的原因及改造效果為例,詳細介紹了 KM300/1600快速高效隔膜壓濾機的工作原理及對洗煤工藝產生的作用。關鍵詞: 煤泥水,過濾係統,改造,壓濾機 1 概述 萬年礦洗煤廠經過技術改造,於2004年5月達到+13mm原煤年入洗能力90萬噸,洗煤方法采用跳汰。由於礦井機械化水平的提高和井下生產條件的變化(煤層變薄),大於13mm的塊煤含量逐年降低,要滿足入洗90萬噸的生產量,就必須增加-13mm的末煤進入入洗係統,因此煤泥量不斷增多。洗煤廠原有的兩台YSM500板框壓濾機為80年代初期產品,該設備生產能力低、02manbetx.com 率高,已不能滿足生產需要,成為製約生產的重要環節。2006年8月我廠通過反複論證,引進了一台KM300/1600 快速高效隔膜壓濾機替換一台YSM500板框壓濾機,並進行了一係列的配套改造,使我廠的生產逐步進入了良性循環。 2 原煤泥處理係統存在的問題 2.1 壓濾機設備效率低,處理量小 原有的兩台YSM500板框壓濾機共有濾板137塊,循環時間為100分鍾,每班(8小時)生產5個循環,每天生產煤泥100噸,年處理能力不足4萬噸,遠不能滿足年入洗90萬噸原煤所需要的8萬噸煤泥的生產能力。 2.2 配套設備不完善,不能滿足生產需要 原入料泵為2PNJB煤泥泵,流量為40m3/h,配用電機功率為11KW。遠遠滿足不了壓濾機對流量要求,並且兩台壓濾機共用一根入料管路,因此兩台壓濾機必須輪換工作,這樣更限製了煤泥生產量。 2.3 維修量大、運行成本高 YSM500板框壓濾機為80年代初期產品,由於設備老化,經常出現卡鏈、斷鏈、漏油等02manbetx.com ,維修量大,設備運行成本高。 2.4 洗水不能閉路循環 原YSM500板框壓濾機壓濾出來的水都流到了02manbetx.com 放水池中,不集中補水時,池滿造成大量循環水白白流失。 3 主要改造設備性能簡介 KM300/1600型快速隔膜壓濾機采用多端口入料,隔膜壓榨,多缸壓緊,快速分組拉開,自動卸料, PLC自動控製等技術,具有處理能力大,工作循環快,自動化程度高等特點。其工作循環分為:合攏壓緊,入料過濾、壓榨脫水、分組卸料四個階段進行。 3.1 合攏壓緊階段:壓濾機通過液壓驅動機構將濾板合攏並壓緊,在濾板間形成密閉的過濾腔體,以便於濾漿在腔體內加壓過濾; 3.2 入料過濾階段:由入料泵將料漿壓入各個濾室進行過濾,料漿中的液體借助入料壓力的作用,通過過濾介質彙集到排液孔,排液孔的濾液經明流孔和暗流孔同時排出,料漿的固體顆粒則被過濾介質截留在過濾腔室內形成濾餅,當物料充滿過濾腔室時,過濾階段結束; 3.3 壓榨脫水階段:通過壓縮空氣進入隔膜濾板中,使隔膜產生彈性變形擠壓濾餅,進行二次壓榨脫水,使濾餅的含水率進一步降低; 3.4 分組拉開卸料階段:通過拉開機構使濾餅分三次快速拉開卸料,對於難過濾的物料,啟動卸料機構,卸料機構通過兩個支座與主機的固定壓板和後支架連接,由兩端卸料油缸的伸出和回縮,實現卸料大梁的上下運動,固定在濾板上的擺動杆與濾布相連,當卸料大梁上下運動時,擺動杆帶動濾布進行上下震動,利用濾餅自重使粘連濾布的濾餅脫落,實現自動卸料。 4 煤泥水壓濾係統技術改造 針對煤泥處理係統存在的問題,我們將影響煤泥回收的各個環節進行了改造。 4.1 采用一台KM300/1600型快速隔膜壓濾機替換一台YSM500板框壓濾機 增大了煤泥水的處理能力,加大了煤泥的回收量。首先縮短了循環時間,改造後循環時間平均為30分鍾,比原來的循環時間縮短了70分鍾,處理量為原來的3倍;其次減少了人員,原來的壓濾車間每班5人,現在僅需 3人就可以完成生產任務;再次降低了勞動強度。 4.2 更換了入料泵 將中間攪拌桶甩掉,更換為流量為160m3/h,揚程為70m的渣漿泵,電機功率由原來的11KW增大到現在的90KW,為了減少水泵啟動時對電網的衝擊,電機啟動采用變頻軟啟動,保護了設備過負荷等02manbetx.com 的發生,並且節約了電能。 4.3 水路閉路循環的改造 經過改造後,將壓濾機的濾液水回收到循環池,做到閉路循環,減少了煤泥水的流失。 4.4 反吹煤泥做到了回收 KM300/1600型壓濾機設計反吹裝置,考慮到煤泥水的流失和閉路水循環的要求,我們將反吹管接入濃縮池中,使反吹出的煤泥量重新進入壓濾係統,得到了充分的回收,同時也保證了壓濾機工作循環的可靠性,降低了設備的事故率,保證了生產能力的發揮,也減少了生產成本。 4.5 煤泥水沉降藥劑的試用 為了加速煤泥水的沉降,尋求適合我廠的藥劑並發揮最大的藥效,我們反複對煤泥水進行藥劑試。根據我廠煤泥水的特點,我廠采用聚合氯化鋁沉降劑和聚丙烯酰胺絮凝劑配合使用。以改善煤泥水的可處理性。實踐證明,采用藥劑後效果顯著,入料時間由原來的30分鍾降為現在的15分鍾。 5 結論 5.1 經過對煤泥水壓榨係統的技術改造,增大了煤泥水的處理量,使後來的入洗原煤由每年60萬噸提高到90萬噸,使洗煤廠入洗能力達到了設計能力。 5.2 通過對壓濾機的更換及附屬配套設備的更改,使洗煤廠煤泥水得到了閉路循環,保護了環境,減少煤泥流失。 5.3 經過試驗表明,將聚合氯化鋁與聚丙烯酰胺絮凝劑配合使用,能達到較為理想的處理效果。作者簡介:王曉龍,男,畢業於黑龍江礦業學院,選礦工程專業,工學學士,現任峰峰礦業集團萬年礦選煤廠廠長,電話:13031991555。通信地址:河北邯鄲峰峰集團萬年礦洗煤廠,郵編:056302