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ZFS5800/18/32型與ZFS6800/18/35型放頂煤液壓支架在我礦綜放麵的應用情況分析

作者:佚名 2010-07-05 11:21 來源:不詳

我礦自2003年進行技改以來,我們在綜放試驗麵使用鄭州煤機廠的ZFS5800/18/32型放頂煤液壓支架(反四連杆)、在C122綜放工作麵使用北京煤機廠的ZFS6800/18/35型放頂煤液壓支架(正四連杆),共使用了兩種不同類型的支架,通過這兩套支架在兩個綜放工作麵的使用中礦壓顯現出的特點及液壓支架出現的各類結構損壞情況,我們進行了以下的03manbetx 與比較。

一、ZFS5800/18/32型液壓支架在綜放試驗麵的使用

(一)、工作麵礦壓顯現特點

在綜放試驗麵我們共03manbetx 了6個支架131天的礦壓數據,共統計226368個數據。

1、老頂初次來壓與周期來壓

老頂初次來壓發生在 2004年1月4日早上9點 左右,初次來壓步距為 30.85m ,周期來壓步距為 17.01m ,平均動載係數K為1.35。

2、初撐力

⑴ 工作麵設計初撐力為4640KN。

⑵ 初撐力統計結果如表1

表1 初撐力統計表

日期

10#

11#

50#

51#

90#

91#

2.17~2.29

2718

2178

2116

3019

2870

1744

3.1~3.15

2663

2364

3195

1723

2464

3.16~3.31

2925

3495

3951

3239

2928

4.1~4.15

2429

2452

3395

2833

2661

3187

4.16~4.30

2799

2247

2478

2383

2628

1917

5.1~5.15

2402

2134

2179

2616

2876

2853

5.16~5.28

3023

2500

2786

3037

2443

2734

6.1~6.26

3031

2416

2156

2011

2315

2262

平均

2749

2473

2518

2881

2594

2511

⑶ 平均初撐力2603KN,最大平均初撐力為3951KN,分別為設計初撐力56.5%,81.5%。

⑷ 初撐力分布如表2和圖1。

表2 支架初撐力分布表

分布區間

10#

11#

50#

51#

90#

91#

平均

<2000

0.0

0.0

0.0

0.0

12.5

25.0

6.3

2000~2500

25.0

75.0

66.7

25.0

25.0

25.0

40.3

2500~3000

50.0

12.5

16.7

25.0

50.0

37.5

31.9

3000~3500

25.0

12.5

16.7

37.5

12.5

12.5

19.4

3500~4000

0.0

0.0

0.0

12.5

0.0

0.0

2.1

從統計結果來看,初撐力小於2000KN占整個統計的6.3%,2000~2500KN占整個統計的40.3%,2500~3000KN占整個統計的31.9%,3000~3500KN占整個統計的19.4%,3500~4000KN占整個統計的2.1%,大於4000KN占整個統計的0.0%。支架初撐力分布如圖1所示。

圖1 支架初撐力分布圖

3、工作阻力

⑴ 平均工作阻力為3023KN,占其額定工作阻力(5800KN)的50.5%。

⑵ 工作麵支架前柱平均工作阻力為852KN,後柱平均工作阻力為659KN,分別額定工作阻力(1450KN)的58.8%,45.4%,其前後柱工作阻力分布如圖2所示。

圖2 支架前後柱平均受力情況

⑶ 最大工作阻力6810KN,最大工作阻力平均值為5659KN,分別為額定工作阻力的117.4%,97.7%。

⑷ 工作麵平均工作阻力分布情況: (0~20MPa)占整個統計的53.8%, (20~28MPa)占整個統計的24.3%, (28~30MPa)占整個統計的4.6%, (30~33MPa)N占整個統計的9.3%, (33~35MPa)占整個統計的7.4%, (35MPa)占整個統計的0.6%,支架工作阻力分布如圖3所示。

圖3 支架工作阻力分布圖

4、末阻力

平均末阻力為3544KN,最大末阻力6312KN,最大末阻力的平均值為5084KN,分別占其額定值工作阻力的61.1%,108.8%,87.7%。

注:出現最大工作阻力6810KN,末阻力6312KN是在工作麵支架安全閥調高以後測得

二、支架部件損壞狀況及03manbetx

1、支架工作阻力5800KN可以滿足支護強度要求

⑴ 支架發生破壞的時間為 2004年2月9日 ,此時工作麵平均推進 110.25m

⑵ 工作麵礦壓顯現總體上並不嚴重,支架經受了工作麵老頂初次來壓以及4個周期來壓的考驗,支架未發生破壞。同時,工作麵平均工作阻力為3023KN,平均末阻力為3544KN,同時,支架阻力的確定是通過專家組進行論證,設計工作阻力5800KN的工作阻力是可以滿足支護要求。

⑶支架初撐力偏低,導致初撐力偏低的原因有:

① 液壓係統與設計相差較大

A、竄液;

B、安全閥漏液;

C、液控單向鎖鎖不住;

② 供液時間不足。

⑷ 支架工作阻力上不去,其主要原因有:

① 支架初撐力偏低,下麵以90#、91#支架的數據來說明。

90#支架:在2004.3.1~2004.3.15期間,平均初撐力為1723KN,其平均工作阻力僅為2408KN。

91#支架:在2004.2.17~2004.2.29期間,平均初撐力為1744KN,其平均工作阻力僅為1874KN。在2004.4.16~2004.4.30期間,平均初撐力為1917KN,其平均工作阻力僅為1948KN。

② 部份液控單向閥失效,在 2004年3月24日 2004年5月29日 統計結果分別為25個和21個。

安全閥開啟壓力低,下麵以我礦將認為存在問題的安全閥在靈州礦機廠進行校驗的結果為例說明。

2004年4月8日 ,校驗數量為20個,合格為8個,合格率為40%,其壓力在5MPa時出現滲漏、泄壓,調整閥芯不起作用;

2004年4月9日 ,校驗數量為8個,合格為3個,合格率為37.5%;

2004年4月16日 ,校驗數量為6個,合格為3個,合格率為50%。

由於支架初撐力偏低,閥竄液,漏液,在沒有達到其額定壓力時,發生泄液,頂板發生大位移下沉,上位直接頂岩層由懸臂梁結構回轉後成冒落的散體,老頂岩層由平衡鉸接結構轉變為懸臂梁結構,這樣將巨大的礦山壓力轉給液壓支架,使支架所受的外載遠大於設計的額定工作阻力,從而導致支架其他結構件的破壞。

④ 支架4根立柱受力不均衡,有3根或2根立柱受力較多。

2、反四連杆架型的選擇符合煤層地質條件

⑴ 反四連杆是一種成功的架型,在我國大屯、銅川、陽泉、華亭等二十多個礦區使用,經實踐驗證反四連杆是一種適合煤層厚、硬度大、以及韌性高的厚煤層進行綜放開采的支架架型,同時因為反四連杆具有底板比壓小,放煤空間大,受力均勻等優點而獲煤炭科技進步一等獎;

⑵ 設計反四連杆架型滿足要求,經過力學計算校核,支架設計符合強度要求,樣機順利通過國家檢測中心試驗,樣機在井下工業試驗中,沒有出現結構損壞,運轉正常。

3、對支架損壞原因03manbetx 如下:

⑴ 底座開裂

① 底座開裂表現為支架底座在連杆支座前沿處上板焊縫開裂,少數底座主筋開裂;

② 原因:

A、 支架底座在連接耳前沿處在連杆力和前後立柱作用力開焊,在焊縫開焊後,又進一步引起個別底座在相同部位處主筋開裂;

B、 製造與設計不符,底座結構改變,蓋板高度降低,減小斷麵尺寸,降低了安全係數,蓋板降低 20mm ,安全係數降低0.06;

C、 焊縫形式改變也是此處焊縫開裂的一個影響因素,從現場觀測來看,焊縫成一字形開焊是不正常的,焊熔深是否夠,縫質量有待進一步檢驗。

⑵ 立柱壓壞

立柱壓壞表現形式為立柱中缸缸口處被接長段連接卡環壓堆破壞,壓堆破壞是支架在頂板壓力作用下,其安全閥提前開啟,工作阻力低,支架被壓死的情況下發生的。產生支架壓死這一現象的主要原因為:

① 工作麵支架的初撐力偏低,平均初撐力為2603KN, 為設計初撐力56.5%,最大平均初撐力為3951KN,為設計初撐力81.5%。初撐力偏低帶來的後果是頂煤和頂板離層,加劇了直接頂和老頂的回轉,作用在支架的外力增加;

② 安全閥提前開啟,支架工作阻力上不去,造成支架壓低,此時來不及調整加長段,支架被壓死。例如 2004年5月29日 統計結果,全工作麵安全閥漏液的共計89個,占整個統計(共統計88個基本架)的25.3%,再加上支架立柱的液控單向閥失效21個,在工作麵支架31.25%立柱工作阻力低的情況,支架被壓死是必然的。

⑶ 支架頂梁開裂

頂梁開裂的主要原因與立柱壓壞相同,在支架壓死的情況下,頂梁與斜梁幹涉後壓裂,同時,從現場觀測來看,支架頂梁與斜梁幹涉的位置是隨機的,不同的支架幹涉地方不一樣,特別是點幹涉,從而產生應力集中,加劇了支架頂梁開焊。

⑷ 四連杆銷軸剪斷

在支架被壓死情況下,如銷軸強度不夠,就會被剪斷,如銷軸竄出,雙剪變為單剪,銷軸更易剪斷,同時,從破壞形式看,銷軸是脆斷。

⑸ 伸縮梁梁角開焊。

① 焊縫強度低;

② 操作不當,在前梁帶壓情況下硬推。

⑹ 抬底千斤頂耳座損壞

支架在支撐過程中,推移杆由於前輸送機抬高而上抬,頂在抬底千斤頂上,將耳座頂壞,並經常擠壞電纜。

⑺ 護幫板鉸接座損壞

在未收回伸縮梁的情況下移架,使護幫板鉸接座承受超過設計和焊接強度的力開焊。

⑻ 四連杆銷軸限位塊開焊、銷軸軸頭限位板掰斷、限位擋銷斷

① 軸孔間隙過大,出現孔超差的現象,有可能加劇銷軸竄動,同時,連杆與底座側向間距超差,降低了支架的穩定性,也有可能加劇銷軸竄動;

② 軸向力大,限位塊抗不住銷軸竄動軸向力;

③ 軸向力大,銷軸抗不住銷軸竄動軸向力而掰斷;

④ 軸向力大,限位擋銷抗不柱銷軸竄動軸向力而被剪斷。

⑼ 安全閥漏液和液控單向閥鎖不住。

① 加工質量有問題;

② 液壓係統汙染嚴重。

三、針對以上存在的問題,我們采取了以下相應的措施進行了整改:

(1)伸縮梁梁角開焊,我們在伸縮梁的前端部包焊了一條鋼板,加強了伸縮梁的抗拉強度。

(2)抬底千斤頂耳座損壞、經常擠傷電纜,我們對員工進行脫產培訓學習,提高采煤機司機、支架工的操作水平並將抬底千斤頂去掉,保證了工作麵的工程質量,不因工作麵平整度、直線性而影響損壞設備。

(3)支架底座開焊,我們將支架底座原設計的角形連接(開焊處)進行補焊、加強脛焊接使之改變為弧形連接,增強了支架對底板的適應性,成功的解決了底座的開焊問題。

(4)支架推移梁掉道、滑道變形,造成支架難以拉出,我們將原有的推移梁滑道燒除,用剛度更高的鋼板重新製作,並將其由原來的 900mm 長改為 1200mm 長,增加了滑道的長度,有效的減少了推移梁掉道,支架難以拉出的問題。

(5)支架頂梁開焊,我們合理組織生產工序,減少支架被壓死的情況,避免產生應力集中。

二、ZFS6800/18/35型液壓支架在C122綜放工作麵中的使用

(一)、工作麵礦壓顯現特點

在C122綜放工作麵我們共分析了10個支架8個月的礦壓數據,共統計384468個數據。

1、老頂初次來壓與周期來壓

老頂初次來壓發生在 2004年11月11日淩晨3點 左右,初次來壓步距為 29.65m ,周期來壓步距為 24.3m ,平均動載係數K為1.35。

2、初撐力

⑴ 工作麵設計初撐力為5440KN。

⑵ 初撐力統計結果如表1

表1 初撐力統計表⑶ 平均初撐力3687.1KN,最大平均初撐力為6319.3KN,分別為設計初撐力5440KN的67.6%,116%。

⑷ 初撐力分布如表2和圖1。

表2 支架初撐力分布表從統計結果來看,初撐力小於3000KN占整個統計的6.3%,3000~3500KN占整個統計的40.3%,3500~4000KN占整個統計的31.9%,4000~4500KN占整個統計的19.4%,4500~5000占整個統計的2.1%,大於5000KN占整個統計的0.0%。支架初撐力分布如圖1所示。

圖1 支架初撐力分布圖

3、工作阻力

⑴ 平均工作阻力為4370.8KN,占其額定工作阻力(6800KN)的64.3%。

⑵ 工作麵支架前柱平均工作阻力為1146KN,後柱平均工作阻力為1026KN,分別是額定工作阻力(1700KN)的67.4%,60.3%,其前後柱工作阻力分布如圖2所示。

圖2 支架前後柱平均受力情況

⑶ 最大工作阻力7204KN,最大工作阻力平均值為6659KN,分別為額定工作阻力的105.95%,97.9%。

⑷ 工作麵平均工作阻力分布情況: <10Mpa占整個統計的23.85%, (10~15MPa)占整個統計的21.05%, (15~20MPa)占整個統計的23.675%, (20~25MPa)N占整個統計的26.235%, (25~30MPa)占整個統計的5.2%,大於 (30MPa)占整個統計的0%,支架工作阻力分布如圖3所示。

圖3 支架工作阻力分布圖

4、末阻力

平均末阻力為5069.9KN,最大末阻力7204KN,最大末阻力的平均值為5069.9KN,分別占其額定值工作阻力的74.6%,105.95%,74.6%。

注:出現最大工作阻力7204KN,末阻力5069.9KN是在工作麵支架安全閥調高以後測得

二、支架部件損壞狀況及分析

這套支架在C122綜放工作麵使用至今,隻在 4月12日 由於突然周期來壓,職工在縮立柱加長杆時,由於操作不當導致兩棵立柱缸口損壞;端頭支架後頂梁由於材質和焊接質量問題而開裂(已發傳真給廠家,進行了處理),其餘幾乎沒有因為礦山壓力或其它外在原因,致使支架部件損壞,使用效果是可靠的。

基於以上對兩種支架的狀況分析,兩種支架在兩個工作麵的礦壓顯現,ZFS6800/18/35型放頂煤液壓支架(正四連杆)的初撐力滿足了工作麵的設計要求,使用效果達到了預期的設計。所使用的ZFS5800/18/32型放頂煤液壓支架(反四連杆)在綜放試驗麵回采完畢,所有的液壓支架回收至地麵,雖然我們對各個損壞的部件進行了修複,改造後投入到了C112綜采工作麵使用,但效果仍然不佳,兩者經過比較,我們認為這種正四連杆機構的液壓支架,在底座、前梁、尾梁等部位與ZFS5800/18/32型放頂煤液壓支架(反四連杆)相比,在結構、材質、初撐力上都進行了改造,不僅增加了行人空間,滿足了“撐得住、走得動、封得嚴”等的基本要求外,而且最主要的是支架後部同樣具有較大空間,給後部運輸機的布置和足夠的過煤高度提供了保證,有效的提高了勞動生產率、降低了成本、減輕了工人的體力勞動和保證了安全生產。

後附:

(1)與ZFS5800/18/32型放頂煤液壓支架相配套的設備及技術參數

(2)與ZFS6800/18/35型放頂煤液壓支架相配套的設備及技術參數

(1)與ZFS5800/18/32型放頂煤液壓支架相配套的設備

采煤機: MG400/920-QWD電牽引采煤機

前部輸送機: SGZ800/800中雙鏈刮板輸送機

後部輸送機: SGZ800/800中雙鏈刮板輸送機

端頭支架: ZTZ13000/21/33中置式液壓支架

過渡支架: ZFG6500/19/32型放頂煤液壓支架

轉載機: SZZ960/400中雙鏈刮板轉載機

破碎機: PLM2500輪式破碎機

皮帶輸送機: SSJ1200/2×355可伸縮帶式輸送機

(2)與ZFS6800/18/35型放頂煤液壓支架相配套的設備

采煤機: MG400/920-QWD電牽引采煤機

前部輸送機: SGZ800/800中雙鏈刮板輸送機

後部輸送機: SGZ800/800中雙鏈刮板輸送機

端頭支架: ZTZ15000/19/36H中置式液壓支架

過渡支架: ZFG7200/19/36型放頂煤液壓支架

轉載機: SZZ1000/400中雙鏈刮板轉載機

破碎機: PLM3000輪式破碎機

皮帶輸送機: DSJ120/150/2×250可伸縮帶式輸送機

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