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東灘礦選煤廠節能減排力求實現“雙贏”

作者:兗礦集團 2010-07-23 00:00 來源:兗礦集團

東灘礦選煤廠始終堅持把“節能、降耗、增效”作為節能減排的核心工作,緊緊依靠技術創新和管理創新,改工藝、抓環節、控消耗,不斷加大節能減排力度。近年來,該廠洗煤的數量與效率均達到90%以上,矸石含煤率控製在4%以下,噸煤耗水0.02立方米,實現了企業發展與資源節約的雙贏。

該廠不斷提高生產係統運行效率,分離兩套生產係統,將配備原生產係統的循環泵、精煤篩分別由3台、2台減少為每個生產係統1台,並拆除了對工藝係統影響不大的矸石振動篩等14台設備,同時將精煤係統由兩個減少為一個,變二段磁選為一段磁選,僅此兩項年節約用電近80000KW/H。減少資金占用,逐漸淘汰原有的減速機,在多個生產係統統一使用了SEW型減速機,提高了設備通用性,設備備用數量大為減少,盤活資金近60萬元。進行洗煤工藝自動化改造,先後完成自動采製樣係統、絮凝劑自動添加係統等多項技術改造,實現了選煤工藝的自動調節和控製、容器內液麵高度和煤倉中物料高度自動測定、原煤和精煤等主要運輸幹線自動稱量等現代化自動運行控製,大大提高了生產效率,節約了人力成本。

推進高效低耗洗選,狠抓煤泥水治理,在充分利用礦井水作為洗選用水的基礎上,緊緊依靠科技進步,對洗水係統進行全麵改造。投資100多萬元,增設了3台廂式壓濾機,改造了4台臥式壓濾機,補建了自動加藥站,藥劑配比效果和投放均勻度大大提高,同時始終堅持在生產過程中用生產澄清水替代清水添加藥劑,較好地將噸煤循環水耗量降到1.8立方米。優化供電係統,製定節電優化方案,淘汰2台高耗能變壓器,對變電所進行變頻改造,通過一係列節能改造,全廠的供電布局更加合理、運行更加安全可靠。嚴控藥劑耗費,根據煤泥水特性,確定正確的生產用藥量和配比量;對介質使用,堅持班班交接密度,時時測密度,保持密度穩定、連續,確保不因密度影響煤炭回收效果,造成矸石含煤超限,並嚴格檢查工藝環節,減少技術損失、杜絕由於管理不善而造成的非技術損失,使介質耗費也減少到2公斤/噸,僅此一項每年可節約資金25萬元。

樹立“沒有絕對的廢品,隻有放錯位置的物品”的觀念,對生產中的各種材料堅持回收複用,將回收的廢舊設備部件維修改造,符合安全技術標準後重複利用,確實不能複用的集中處理。在材料、配件管理上,實行定額控製、限額審批,成立內部市場管理辦公室和結算中心,根據礦下達的噸煤材料、配件費用指標,結合洗煤、原煤等各主體單位的產量、服務情況,測定噸煤加工(材料)成本分解指標,對月度消耗指標按照“節、超”額30%的比例進行獎罰,一月一考核,一月一兌現。製定材料、物資定額管理製度,建立廠內局域網,共享物資、安全、技術等信息,實現全廠材料物資、備品配件數據統一管理、計劃管理。(王東燕 柏玉強)

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