南屯礦“三零”工程促進礦井經濟效益最大化
南屯礦持之以恒地實施“三零”工程,堅持強化職工思想教育、嚴控生產源頭、優化工藝等措施,對煤質違規現象進行“圍剿”,促進了礦井促進了礦井經濟效益最大化。上半年完成2號精煤產量65萬噸,毛煤萬噸含雜控製在78.71公斤,精煤萬噸含雜控製在1公斤以下。
這個礦堅持把“三零工程”目標貫穿於生產經營管理的全過程,深入開展質量教育培訓,增強職工的品牌觀念。開展了質量宣傳教育係列活動,向職工發放質量倡議書2300餘份;舉辦了煤質管理知識考試、煤質管理知識電視大獎賽;積極開展以提質提效、降灰提量為目標的課題研究,成立了“降低商品煤綜合灰分”和“提高粗煤泥回收率”2個QC小組,形成了人人關心質量、參與質量管理的濃厚氛圍。嚴控生產源頭,強化工作麵頂板管理、采高控製、放頂煤過程控製,減少矸石冒落;遇到斷層時,采取分打、分裝、分運專項措施,確保矸石和煤分運;對運輸係統不完善、過斷層無法實現分裝分運的采掘工作麵,堅決掛牌停產,責令重新設計並給予罰款處理,保證了毛煤質量。堅持雜物追溯03manbetx 製度,上道工序對下道工序負責,下道工序發現雜物,對上道各工序層層03manbetx 、追溯責任、動態處罰,全年上半年累計動態罰款10.8萬元;嚴格執行毛煤超灰超水扣產製度,上半年超灰扣產7.2萬噸,超水扣產1.3萬噸,有效控製了源頭雜物混入。開展煤質管理評比活動,每季根據各單位煤質綜合控製情況,評選煤質管理先進、最差單位和班組,獎優罰劣,獎罰金額累計10餘萬元,大大激發了幹部職工的工作積極性。
同時,該不斷優化洗選工藝,投入611萬元完成動篩跳汰等係統改造,生產工藝流程形成良性循環,洗水濃度保持在50克/升以下。對原煤分級篩進行改造,提高分級效率,降低入洗原煤中煤泥量;首次利用煤場存精煤。突破係統瓶頸製約,實現高硫煤單獨提升、單獨落地、單獨銷售。增加一條煤泥水管道,將壓濾車間濃縮機底流高濃度煤泥水引入洗煤車間過濾機的攪拌桶,增加細煤泥廠內回收量,多回收細煤泥15萬噸,增加經濟效益4800萬元。(王繼峰)