3410刨煤機工作麵瓦斯與其綜合治理技術
1 礦井工作麵概況
????曉南煤礦1980年投產,設計生產能力為90萬t/a,經改擴建後,設計生產能力為150萬t/a,現實際生產能力穩定在240萬t/a以上,現有W2、 W3共2個采區。我礦於2002年引進法國DBT公司刨煤機係統在W3409工作麵首次安裝使用,W3410是我礦使用刨煤機生產的第二個工作麵。W3410工作麵位於西三采區北部,南側為W3409工作麵采空區,北側為W3411工作麵(尚未開拓),西為W3二期412工作麵(尚未開拓),東部以F23-1號斷層為界與西三采區二期相鄰;下部為7-2號煤層,層間距在26~30m之間,上部為2號煤層(不可采)。該工作麵走向長795m,傾斜寬215m。工作麵開采的是4-2號煤層,煤層厚度1.03~2.5m,平均1.77m,東部薄,向西逐漸增厚。煤層傾角3°~10°,煤質為長焰煤。絕對瓦斯湧出量為30 m3/min,煤塵具有爆炸性,“U”型通風方式,全部陷落法管理頂板。
????2 W3410回采工作麵瓦斯湧出特點
????通過對W3410工作麵的現場測定和計算,可以得出工作麵瓦斯的湧出特點。
????(1)上隅角瓦斯偏高。刨煤機工作麵由於采高小,工作麵通風斷麵相對綜采麵要小得多,工作麵後方存在著一定的漏風。通過實測,工作麵中部風量隻有回風順槽風量的70%~80%,說明工作麵向采空區的漏風量是很大的。工作麵落煤及煤壁的湧出的瓦斯一部分很快被新鮮風流衝淡、稀釋,一部分隨漏風流湧入到采空區;同時,遺煤及鄰近圍岩的瓦斯也積存於采空區中。采空區內的瓦斯在雷諾數很小的層流狀態下,隨漏風流運移積聚在工作麵上隅角一帶,造成上隅角處瓦斯濃度偏高。
????(2)采空區瓦斯湧出量較大。在采動應力影響下,采空區2側煤層(煤柱)破壞後釋放出的瓦斯(呈緩慢湧出狀態)湧入工作麵采空區,一般認為應力影響區在工作麵以外的15~25m內;上鄰近層瓦斯隨頂板冒落破壞後,沿頂板卸壓角以外的冒落帶、裂縫帶、彎曲下沉帶急劇湧入工作麵采空區;下鄰近層其三向應力狀態變為二向應力狀態,根據材料力學原理,就要向上產生應變,產生彎曲破壞(表現為底鼓),其吸附狀態下的瓦斯就會解吸成遊離狀態下的瓦斯,湧入工作麵采空區。可以認為:工作麵的瓦斯來源有3個:開采層、鄰近層和采空區遺煤。由於生產過程中鄰近層和遺煤瓦斯均是通過采空區湧向工作麵的,因此,可以認為工作麵的瓦斯湧出來源分為2個:開采層和采空區。
????根據W3410刨煤機工作麵老頂初次垮落前後的瓦斯湧出量實測資料計算:開采層的瓦斯湧出量為15.48 m3/min,占工作麵瓦斯湧出量的51.65%,采空區瓦斯(鄰近層和采空區遺煤)湧出量為14.49 m3/min,占工作麵瓦斯湧出量的48.35%。