煤礦事故案例剖析課件
軟件名稱: | 煤礦事故案例剖析課件 | |
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整理時間: | 2011-09-06 | |
軟件簡介: | 事 故 案 例 剖 析 蒲白礦務局安全監察管理部 ☆ 頂板事故剖析 南橋煤礦“3.22”頂板事故 1998年3月22日12時48分,南橋煤礦掘進三隊在18509回風順槽距18509工程巷29米處發生一起頂板事故,傷亡一人。 一、事故經過: 1998年3月22日八點班,掘進三隊隊長賈某正召開班前會,零點班班長王某七時左右電話彙報“工作麵及巷道壓力大,有片幫、斷棚現象”。賈某安排早班班長李某某組織本班人員,對壓力大的地方,由外向裏加棚維修,棚子必須背實、刹緊。指定班長李某某觀察頂板,全麵協調指揮,加棚時注意安全,維修好後再生產。 李某某帶領杜某、白某、範某、任某四名工人加棚維修,其餘八名工人由外向裏運送材料。維修到距工作麵13米處,發現頂板掉碴和斷棚響聲,有人喊:“向外跑”,人員快速撤退,李某某摔倒,當即被冒落下來的棚梁、煤、石頭埋壓。清點人員不見李某某,就趕快到冒頂地點扒煤搶救。12時46分將李某某扒出,經搶救無效死亡。 二、事故原因分析: 1、直接原因:支架失去穩定性,發生推垮型冒頂事故。 2、重要原因: (1)生產管理和現場管理不嚴、不細,致使工程質量低劣,巷道部分支架刹頂不實,背幫較差,受相鄰礦采動壓力影響,片幫嚴重,導致支架失穩。 (2)對壓力異常增大的事故隱患,采取針對性措施不力。 3、間接原因: (1)職工安全意識淡薄,缺乏安全知識,識險辯險能力差。 (2)業務保安責任落實不夠紮實,區隊幹部安排工作不具體,處理重大隱患,隊幹沒有現場跟班指揮。三、事故點評: 這起事故發生在新掘巷道的加棚維修期間,可以說明,該巷道在初始的支護強度設計方麵就存在不足,對地質變化和圍岩壓力的預測預判工作做的不到位,從而導致施工單位不得不采取緊急的加棚維護措施。同時,施工區隊在巷道支護已發生嚴重破壞的情況下,進行加棚維修時,沒有製定有效的針對性措施,區隊管理人員對維修工作重視不夠,既未向生產技術部門和其它相關部門及時彙報,又無區隊管理人員跟班現場指導、指揮,隻是憑借以往經驗倉促上陣,致使施工人員在施工過程中未嚴格按巷道維修原則施工,在外段支架未徹底加固、退路不暢的情況下,在裏段盲目施工,最終,外段支架被壓斷,李某在外撤途中摔倒,被棚梁和煤岩埋壓致死。 再者,這也是一起典型的因工程質量低劣而引發的事故。巷道在施工初期,就因區隊生產管理、現場管理和質量驗收不嚴、不細,導致工程質量低劣,部分支架背幫、刹頂不實,導致巷道因受相鄰礦區采動影響,而發生片幫和圍岩、支架破壞等隱患。這提醒我們,在生產安全管理中,必須加強生產現場和工程質量管理,必須要加強科隊管理人員和現場施工人員的責任落實工作,及時消除各種隱患,杜絕事故的發生。 南橋煤礦“3.22”頂板事故現場示意圖 南橋煤礦“5.4”頂板事故 1998年5月4日早班,采煤二隊在14510工作麵機頭施工缺口,發生冒頂事故埋壓兩人,一人脫險一人死亡。 一、事故經過: 1998年5月4日,采煤二隊早班班長王某帶領李某某、冼某某施工14510工作麵機頭缺口。他們三人進入工作麵機頭缺口做好準備工作,布置炮眼完畢。這時工作麵其他人員已經收工升井,按《作業規程》應該邊放炮邊維護頂板,但他們並沒有按規程要求去做,而是將裝好的炮一次性放完,並違章在大麵積空頂下攉煤,由於空頂時間較長,頂板上一塊長2米、寬1米、厚50-300毫米的石塊突然冒落,將正在攉煤的李某某、冼某某當場埋壓,經搶救冼某某脫險,李某某死亡。 二、事故原因分析: 1、直接原因:空頂作業,發生冒頂事故。 2、重要原因: (1)大麵積(4.7×2.00米)空頂,班長王某違章指揮,工人李某某、冼某某違章作業。 (2)盯麵安監員南某擅離職守,工作責任心差,使現場失去監督管理。3、間接原因: (1)《作業規程》及安全技術措施貫徹不力,安全教育抓的不夠,職工“安全第一”思想樹立不牢。 (2)現場管理鬆懈,管理人員責任心不強。三、事故點評: 這起事故首先是在沒有嚴格按照作業規程要求施工的情況下發生的。班長王某身為生產現場的安全第一責任者,應該知道三大規程中明確規定:嚴禁空頂作業。可是王某卻為了提前完工,進行違章指揮,使李某和冼某在大麵積空頂的條件下,冒險作業,導致冒頂傷人。同時,《煤礦安全規程》第五條明確規定:職工有權製止違章作業,拒絕違章指揮。而李某和冼某在接受違章指揮時,對自己應有的權利不明確,沒有有效地行使自己的權利,由此說明,該礦在對職工的日常安全教育方麵存在嚴重漏洞,對職工的安全教育和培訓抓的不嚴、不細、不全麵。 這起事故發生在其他人員已經收工升井以後,即交接班這個特殊時段,作業人員心理慌張、注意力不集中、情緒急躁,極易出現誤操作和違章行為。這就要求我們必須加強交接班期間以及其它特殊時段的安全管理,製定並嚴格執行交接班安全管理製度。 盯麵安監員組織紀律性不強、素質差,在現場的安全監督檢查不力。在盯麵範圍內有人員作業時,安監員必須盯麵在現場,對出現的任何隱患有督促整改、落實的責任,對出現的任何“三違”,有製止、處罰的權利。而該盯麵安監員提前離崗,使隱患和“三違”行為沒有得到及時有效遏製,從而導致事故發生。 南橋煤礦“5.4”頂板事故現場示意圖 馬村煤礦“5.22”頂板事故 1999年5月22日23時,采煤四隊在113507高檔普采工作麵發生一起頂板事故,傷亡一人。 一、事故經過 1999年5月22日,采煤四隊四點班在113507高檔普采工作麵中巷向機頭方向回采。約23時,距中巷22.9米處移溜過程中,該班班長曹某某發現此處有長5米範圍內沒有打貼幫支柱,支護強度不夠,當即安排職工補打貼邦柱,在支護過程中,煤壁區頂板突然來壓下沉,造成該處(長5米、寬3米、高度1.0-1.5米)冒落,正在此處檢查移溜子的驗收員任某在向機尾撤退時,未及時跑出冒頂範圍,被冒落的煤矸埋壓。事故發生後,班長曹某某帶領本班工人進行搶救,23日零時20分將任某救出,因傷勢嚴重,經搶救無效於23日1時35分死亡。 二、事故原因分析 1、直接原因:頂煤離層冒落,埋壓致死任某。 2、重要原因: (1)工作麵地質構造比較複雜,裂隙比較發育,割煤後沒有及時支設臨時貼幫支柱,形成局部空頂,造成頂煤離層,導致突然來壓發生冒頂。 (2)現場管理鬆懈,班長、質量驗收員、安全員沒有發揮應有的作用,對支柱迎山無力、初撐力低、無貼幫支柱、支護質量差等重大隱患沒有及時督促整改。 (3)作業人員安全意識淡薄,違章指揮、違章作業。 3、間接原因:特殊地段開采無針對性安全技術措施。三、事故點評: 針對這起事故,可以從以下幾個方麵來進行分析: 1、發生冒頂的區域恰在工作麵中部地質變化帶,沒有進行貼幫支護的地段,距離中巷22.9米,礦山壓力較大,必須製定相應的安全技術措施,並加強支護。可是,當班在生產過程中,竟然在該處5米範圍未進行貼幫支護,形成局部長時間空頂,直到移溜時,方才發現隱患。由此說明,現場人員的防患意識差、責任心不強,對空頂作業可能造成的惡果認識不足;當班班長、驗收員對工程質量、現場安全管理、隱患排查不嚴、不細;支護工的安全自保互保意識差。 2、該工作麵在過中巷期間出現地質變化,無針對性的安全技術措施,無區隊幹部跟班,說明區隊和管理科室對工作麵出現的變化重視不夠,安全責任意識淡薄,安全技術管理滯後。 3、勞動組織相對混亂。在補打貼幫柱進行加強維護期間,驗收員進入煤壁側檢查移溜情況,不符合《煤礦安全規程》關於勞動組織的相關規定。 4、事故預防和出現險情時的應急措施不力。在井下作業過程中,作業人員必須處在安全的地點,並清理好退路,無關人員不得進入施工區域。顯然,當班驗收員的行為不符合此項規定,致使在預防不力的情況下,撤退不及,被冒落的煤埋壓致死。 馬村煤礦“5.22”頂板事故現場示意圖 朱家河煤礦“11.6”頂板事故 1999年11月6日淩晨2時21分,采一隊11501工作麵機尾5m處發生頂板事故,致一人傷亡。 一、事故經過 11月6日零點班,采一隊跟班副隊長××安排張某等三人在機尾茬作業,當機組在機尾割煤後,張某等三人進行移主梁,打貼幫支柱,移溜子時煤壁側有浮煤,張某即進入煤牆側清理浮煤。2時21分,頂板突然來壓,推倒支架,頂煤(長7.0m×寬2.5m×厚1.5m)隨之跨落,將張某埋壓,經全力搶救無效死亡。 二、事故原因分析 1、直接原因:頂板來壓推倒支架,頂煤冒落將張某埋壓致死。 2、主要原因: (1)工作麵煤層結構複雜,節理發育,頂板鬆軟、破碎,難支護,且11501開切眼於1995年底形成,已放置4年,加之多處冒落,雖經處理,但頂板完整性被破壞。技術措施針對性不強。 (2)職工“違章作業”,操作不規範。 (3)隱患處理不及時,支護質量差,現場管理不到位。 3、間接原因: (1)職工安全教育不夠,“安全第一,預防為主”的方針樹立不牢,“自保互保”意識差。 (2)沒有嚴格執行業務保安製度, (3)新工較多,技術素質差,施工組織不細致。三、事故點評: 這起事故發生在朱家河煤礦剛剛試生產的第六天,在這起事故中,假如我們能夠做到以下幾點,就能夠避免此次事故的發生: 1、在初采前進行嚴格驗收,及時了解巷道的圍岩、支護等狀況,發現不安全情況,及時根據現場實際情況製定有效的安全技術措施,並認真落實。 2、加強對新工的教育和培訓,增強職工的自主保安意識,規範職工在現場的實際操作程序,並能夠做到對周圍頂板、支架、煤壁等情況的隨時觀察,發現頂板來壓能夠及時撤退。 3、提高現場管理人員的總體水平及安全意識,隨時注意觀察作業地點周圍環境,發現頂板來壓、煤壁片幫能夠及時撤退作業人員。 白水煤礦“1.16”頂板事故 2002年1月16日4時,采一隊17502機采工作麵機尾發生冒頂事故,傷亡一人。 一、事故經過: 17502機采工作麵後部,煤層走向傾角較大,實施仰采,由於地質構造複雜,煤層鬆軟,采煤過程中煤矸冒落,處理時頂沒有背實,且采高偏大。 1月16日零點班,采一隊按照正常生產程序安排生產。4時機組割完煤,換梁時發現此段掉渣,表現出支護無力的狀態,班長立即組織人員搶修,在搶修無效的情況下,立即撤出人員,但是老空側的王某某反映遲鈍,撤之不及,頂煤冒落推倒支架,被埋壓窒息死亡。 二、事故原因分析: 1、直接原因:頂煤冒落推倒支架,王某某被埋死亡。 2、重要原因: (1)頂煤矸漏空,背頂不實,為安全生產埋下了隱患。 (2)發現此段支護無力,加固處理措施不力,沒有按由外向裏的程序進行。 (3)王某某疲勞作業,先一天零點升井後,未休息去縣城為兒子寄錢購物,精力不足,在遇到險情時反映遲鈍,躲避不及。 3、間接原因: (1)現場管理不到位,班組長、安全員盯防經驗不足,責任心不強,處理隱患時組織混亂。 (2)安全技術措施存在漏洞,針對性不強。 (3)遇地質變化帶後,未采取隊幹跟班製度。 (4)有重生產輕安全思想。三、事故點評 造成“1.16”頂板事故的主要原因有二:一是工作麵在仰采期間發生漏頂,在采高偏大的情況下未能將頂部背實,致使支架處於失穩狀態(老空不實);二是在生產過程中調整原支護時的防範措施不得力,沒有采取先加固、支護,後調整原支護的辦法進行,從而造成頂煤離層冒落推倒支架,發生事故。仔細分析這起事故,從區隊到班組,首先是管理上重視不夠,重生產輕安全。在發現嚴重的安全隱患後不及時采取有效措施進行調整,依然是該開幫就開幫,這種行為直接導致接頂本就不實的支架進一步失穩,使煤頂離層。 在此種情況下,隱患已經形成,如果當班隊幹能夠予以足夠重視,製定有力的安全技術措施,采取安全的、合理的支護方案,並安排有經驗、技術熟練的老工人進行操作、處理,通過現場監督,事故依然可以避免。但是采煤隊傳統的管理模式,限製了隊幹在現場安全協調指揮生產的能力,使指揮渠道不太順暢,下達的指令和進行的安排不夠科學、合理,造成沒有經驗的王某某在毫無思想防備的情況下,被冒落的頂煤及支架埋壓致死。 這起事故帶給我們的教訓是:在處理隱患的過程中,一定要製定嚴密、科學的安全措施,領導幹部要親臨現場進行指揮、指導,保證政令暢通,並要進行嚴密的現場監督;對可能發生的一切情況進行預想預知,同時采取有效的預防措施,防止事態進一步擴大。 馬村煤礦“9.3”頂板事故 2002年9月3日,采煤二隊零點班在115506炮采工作麵發生一起頂板事故,傷亡一人。 一、事故經過 2002年9月3日,采煤二隊零點班在115506炮采放頂煤工作麵中部偏機頭段回采,7:40左右在第七茬移第3根副梁時,跟班副隊長馮某某突然發現頂板掉碴,並伴有異常壓力響聲,立即招呼作業地點的工人迅速撤離,作業現場的兩名工人和當班正在幫助注液的副班長及時向機尾方向撤出,馮某某和班長郭某某向機頭方向撤退,在撤退過程中發生大麵積推垮型冒頂(長16M、高2.5-3M),馮某某被推倒的柱梁和頂煤埋壓,工人郭某某被砸傷腿部。事故發生後,礦迅速組織人員采取可靠措施進行搶救,約12:00將馮某某救出,但馮某某胸部受到嚴重創傷,現場死亡。 二、事故原因分析: 1、直接原因:大麵積推垮型冒頂,發生埋壓致人死亡事故。 2、重要原因: (1)支護質量差,特殊支護不全,支柱數量不足,個別梁間距超過《作業規程》要求,支護強度不夠,導致離層頂煤在礦壓作用下發生了滑移,推倒支架發生冒頂。 (2)工作麵投產驗收把關不嚴,現場管理存在嚴重漏洞,安全隱患未及時整改落實。 3、間接原因: (1)“作業規程”審批把關不嚴,初采初放安全技術措施針對性不強。 (2)區隊在組織工人學習《作業規程》和《初采初放措施》時重視不夠,致使個別職工未經培訓就上崗作業,工人對重大災害事故的預防及避災知識掌握不夠。 (3)安全生產責任製沒有得到有效落實,初采初放領導小組成員工作責任心不強,監督檢查不力,未及時認真監督做好安全隱患的整改落實工作。三、事故點評: 發生這起事故的最重要、最主要、也是最直接的原因是支護質量低劣、支護強度達不到要求,造成推垮型冒頂,所以這起事故的核心應是支護質量和支護強度的問題。采煤工作麵的支護強度設計和支護質量驗收製度,是作業規程的主要內容,必須明確規定。顯然,馬村煤礦采二隊在組織職工學習作業規程時,是否組織了考試,是否使每位職工都真正明白作業規程的要求;在工作麵作業的過程中,是否真正按照作業規程要求進行作業;在質量驗收過程中,是否進行了嚴格把關;初撐力是否按要求進行了測試,並達到規程要求;這些問題都值得探究。 支護質量是實現采煤工作麵安全的最基本、最根本保障,來不得一絲馬虎,否則,就會釀成惡果。該工作麵初采初放期間,存在支柱數量不足、特殊支護不全、工程質量差等重大隱患,本就不具備繼續生產的條件,應立即停產整頓,而初采初放領導小組卻未采取任何措施,任其生產,在發生事故時,現場無小組成員跟班。 由此事故我們可以看出,假若現場操作人員在操作過程中,發現支柱數量不夠,不具備安全生產條件時,正確行使職工的“十項權利”,拒絕生產,這起事故就可能不會發生;假若班組長在不具備生產條件下不違章指揮工人生產,這起事故也不會發生;假若當班質量驗收員和安全員中的一人,對這種不具備安全生產條件而進行違章生產的行為及時予以製止,這起事故也就不可能發生;假若礦初采初放領導小組真正發揮其作用,這起事故也就不可能發生。從這起事故我們可以看出,安全第一的思想在各級人員中樹立的還不牢固,重生產、輕安全的現象還十分嚴重,安全管理的各項製度還沒有真正落到實處,安全工作的各道防線還沒有真正發揮作用。 朱家河煤礦“3.19”頂板事故 12502工作麵形成於礦井基建時期,當時施工切眼機尾段,多處頂煤冒落,頂部采取木垛絞架背頂。3月初采一隊搬到該麵進行生產。2003年3月19日淩晨2時10分,工作麵機尾9米處發生頂板事故,傷亡一人。 一、事故經過 2003年3月19日,工作麵已初采三個循環,機尾30米嚴重超高,采高達2.5米。零點班出勤47人,值班隊幹主持召開班前會,會上強調:工作麵正在初采階段,機尾30米超高,以前有冒頂現象,條件很差,安排有經驗的人在機尾作業,煤機割煤時,必須降低采高,走一節槽子就要停下來及時支護。班長安排分為10個茬,方某、趙某、楊某為一茬,被分在機尾最後5節槽子。23時工人更衣下井,到工作麵後,跟班副隊長張某、劉某,班長姚某和安檢員對工作麵進行了檢查,安排各茬工人維護。24時左右,煤機開始從機尾20米處向機尾割煤。采取前進一節槽子,就停下來移梁支護的方法進行。當煤機割到距機尾4米處停機支護,跟班副隊長劉某和班長姚某及安檢員幫著移完頂梁,姚某在煤機處監護頂板,安檢員和劉某協助趙某和方某在采空區側打帶帽切頂支護,姚某看到頂板掉渣(2時10分),大喊快跑,他和安檢員、劉某、趙某、方某向機尾撤出,楊某撤之不及被隨之冒落的頂煤(長4.2m、寬5m,厚3m)埋壓。正在處理順槽溜子的跟班副隊長張某聞訊趕來,立即組織搶救,大約一小時將楊某救出,經醫院全力搶救無效死亡。 二、事故原因分析 1、直接原因:生產區間前後絞架支護,隨著推采已離層的頂煤失穩,推倒支架冒頂,楊某撤退不及被埋壓致死。 2、主要原因: (1)此段前後為絞架區,支架穩定性差,推采時沒有針對性的安全技術措施。 (2)初采時,嚴重超高未采取有效措施,支護強度低。 (3)違章指揮、違章作業,未按照“作業規程”支設戧柱、戧棚等特殊支護,貼幫柱數量不足。 3、間接原因: (1)該工作麵形成時間較長,並且切眼機尾段在施工期間多處頂煤冒落,特別是冒頂區前後都是絞架支護。 (2)初采初放期間現場管理較差,隱患處理不及時、不到位。視重大隱患於不見,強行生產,存在重生產輕安全思想。 (3)初采初放安全技術措施中,對絞架區支護沒有針對性安全技術措施,技術管理存在漏洞。 (4)職工安全素質低,自保意識、避險能力差,冒險作業,“安全第一”思想樹立不牢。 (5)班前會質量差,布置工作不細致,泛泛而說,針對采高超高、原絞架支護段存在的隱患沒有強有力措施。 三、事故點評 針對朱家河煤礦“3.19”頂板事故,分析事故症結,吸取事故教訓,防止此類事故再次發生。 12502工作麵是在礦井基建時形成,放置時間較長,工作麵頂部已有木垛絞架,煤層頂板離層、斷裂、破碎。初采初放期間,機尾30米段采高達2.5米。工作麵當時僅推采了三個循環,進度也隻有1.8米。針對這些情況,假如在初采初放之前就對機尾30米段的隱患進行了徹底處理;假如管理人員在審批安全技術措施時,能夠嚴格把關,對機尾特殊地段製定了專門的現場安全技術措施;假如我們能從思想上高度重視12502工作麵的初采初放,嚴格執行初采初放期間管理幹部現場跟班製度;假如能認真做到對機尾30m段支柱初撐力的監測,保證支柱初撐力達到規定值;假如對工作麵采取了及時的貼幫支護和特殊支護,杜絕了支柱的超高 使用,支護強度也達到要求;假如跟班隊長、班長、安檢員三人中,有一人責任心強,做到對工作麵的認真檢查,這些隱患就一定能查出,“3.19”頂板事故也就不會發生。讓我們時刻牢記這起事故的教訓,在日後的初采初放中,切實加強現場安全管理,實現煤礦安全生產。 白水煤礦“4.6”頂板事故 2005年4月6日16時,預備隊22514工作麵機尾段發生冒頂事故,傷亡一人。 22514工作麵回采時切眼已形成五個月,機頭低機尾高傾角150~160,機尾與順槽連接處在原掘進時已冒頂,高約3.5米,長2.5米,處理冒頂絞架18層。 一、事故經過: 4月6日早班推采第二茬幫,預備隊領導在班前會上泛泛地強調:“初采初放期間注意安全,保證安全生產”,隨後職工就入井作業。崔某某與其他兩位同誌被安排在機尾段作業。13時炮後主梁全部移完。移付梁時崔某某在機尾煤幫側(中柱)看護頂板,其他兩位同誌偏機頭側由低向高移付梁。16時左右換到第六根付梁,聽到頂板上部有較大響動。崔某某喊聲“跑”,三人就同時向機頭方向撤離,崔某某躲避不及被埋壓,經搶救無效死亡。 二、事故原因: 1、直接原因:上部頂板(3.0×2.0×0.6)離層,推倒支架,造成冒頂致崔某埋壓致死。 2、重要原因: (1)切眼曾經冒頂高約3.5米、長2.5米,處理冒頂時絞架18層,加之此處傾角150~160,初采初放對頂板控製沒有針對性的安全技術措施。 (2)現場工程管理不力,管理人員責任心不強,管理責任不實,重點區域盯防不到位,沒有抓住薄弱環節。 (3)坡度段支柱與底板間無麻麵,架眼與頂板接茬處未采取連接支護和對棚六柱,支護無力。 3、間接原因: (1)開工前沒有組織規範的工程驗收,急於生產。 (2)區隊安全管理不嚴不細,班前會工作安排空泛沒有針對性,典型的重生產輕安全,存在走形式的現象。 (3)職工自保互保意識差,識別問題能力差。三、事故點評: 分析這起事故的發生過程,可以看出,當時該組三人在施工時,移副梁放頂作業的操作是基本到位的——三人一體,一人監護,二人作業,符合作業規程的規定。可是,事發突然,監護人(受害人)崔某某及時發出口令,使其他二人得以及時撤離,而本人卻躲避不及造成事故。以當時工作麵機尾的地質條件和支護狀況來說,應該是不具備安全生產條件的。可以說,該工作麵形成時間太長及匆忙生產是造成此次事故的主要原因。大環境不良,是生產過程中重大隱患存在的根本性因素。如果從管理上能夠意識到這一點,各級領導、專業科室及區隊隊幹能夠真正認識到這一重大隱患的存在,而不是單純地將驗收工作當作走過場, 白水煤礦“4.6”頂板事故現場示意圖 把該負的安全責任真正承擔起來,采取積極、有效的技術方案去加以解決,一定會將掘進期間遺留下來的隱患提前消除。其次,任何過程的安全管理,都需要現場具體的作業人員和管理人員根據實際情況加以解決。該麵正處於初采第二個循環,工作麵煤層傾角較大、底板光滑、支柱初撐力不夠等隱患未及時處理,造成頂板離層是必然的。當時工作麵雖然有科室管理人員和區隊隊幹跟班,操作、監護也基本到位,但是未能采取及時有效的加固支護措施,移副梁放頂時本身就降低了支護強度,使主梁失去了副梁的依托,且老空垮落使頂板處於動壓狀態,由此可以說明現場製定有效的應急措施和方案,也是日常管理中應著力加強的一個方麵。 白水煤礦“3.13”頂板事故 2006年3月13日7:20分,掘二隊在17507下順槽綜掘工作麵發生一起頂板事故,傷亡一人。 一、事故經過: 2006年3月13日零點班,掘二隊在17507下順槽綜掘工作麵施工。當班安排施工兩個循環。第二循環割完煤約7時左右,發現頂板由煤轉為碳質泥岩。接著按作業程序移設前探梁,進行臨時支護。右手側前探梁懸吊正常,當懸吊左手側前探梁時,由於第一根錨杆絲外露短無法懸吊,就將前探梁第一道鏈子懸吊在第二根錨杆上,按規定背上兩根方木和6根搪材,然後進行錨杆施工。由於巷道較高,錨杆機易發生傾倒,班長李某某安排楊某進工作麵與其餘二人一起施工頂錨杆,7:20分左右施工第三錨杆眼時,頂板突然來壓,班長叫快跑,瞬間頂板壓彎並分開前探梁跨落,楊某避之不及被埋壓,經搶救無效死亡。 二、事故原因分析: 1、直接原因:頂板整體冒落,壓垮前探梁,致楊某被埋壓死亡。 2、重要原因: (1)臨時支護沒有進行科學驗算,支護方式存在缺陷。 (2)前探梁材質差,管子鏽蝕嚴重。 (3)前探梁懸吊位置不當,接頂不實。 3、間接原因: (1)現場監督檢查不嚴,糾正違規行為不力。 (2)出現地質變化,認識不足,防範措施不到位。 (3)職工培訓不嚴不細,操作過程人員站位不當。 三、事故點評: “3.13”頂板事故的發生首先是因為前探梁鋼管被壓彎曲變形、幾近折斷,其次是頂部一塊完整的石頭沿滑麵冒落,將工作麵迎頭完全覆蓋。盡管前探梁的材質有問題,但即使是符合要求的前探梁,也可能會出現重量更大的岩石將其壓彎,這就說明,其本質在於錨杆支護巷道采用前探梁臨時支護方式就存在問題。根據事後對作業規程和臨時支護更改措施的檢查發現,臨時支護的強度沒有進行切合實際的驗算,同時,更改臨時支護方式和錨杆的錨固端形式較為隨意,支護用品的檢驗、驗收執行不到位,技術管理措施不力。 假如錨杆支護強度真正複合實際要求,錨杆就不會脫落;如果臨時支護方式切合實際、強度符合要求、背頂緊實,作業人員就能夠及時撤退;如果工序組織合理、作業人員站位正確、退路暢通,作業人員就不會被埋壓。 白水煤礦“3.13”頂板事故現場示意圖 此起事故教育我們,在技術管理方麵應加強製度管理和過程規範,現場管理方麵應著力於應急防範,要求操作前一定要有預防和避災意識。如果楊某在工作時有避災意識和防範經驗,就不會站在錨杆機以內協作打眼,從而迅速逃生,避免悲劇發生。因此,煤礦職工在學習專業知識和安全規定的同時,要不斷提高實踐中認知危險源的能力和水平,增強避災意識,著力防範,而現場管理人員也要在各環節作業中提升專業技術水平,提高對地質變化的認識和判斷能力,以安全防護為主,對各環節的施工製訂臨時的安全技術措施和應急防範措施,加大執行力,以實施保落實,以確認保安全。 朱家河煤礦“10.13”頂板事故 采一隊2006年10月13日零點班, 12506綜采工作麵機尾處發生頂板事故,冒落石塊滾動擠壓傷亡一人。 一、事故經過 10月13日零點班,工作麵機尾12m放完震動炮,3:30分采煤機從距機尾25m處向機尾割煤,割完煤後,機組從機尾向機頭方向反刀拾煤。在距機尾21.3m處,由於該段處於地質變化帶,煤層鬆軟,上部呈魚鱗片狀,工作麵采高不夠,機組切割部不能順利通過,於是在該處作業的支架工吳某將第58架支架前梁收回。當機組後滾筒運行到第58架支架下時,機組液壓升降係統發生故障,機組司機停機檢修,吳某就將收回的支架前梁向前支設,這時頂板來壓,冒落一塊(1.5m×1.1m×1.05m)不規則石塊,砸在機組後滾筒上,石塊反彈到工作麵刮板運輸機上,由於工作麵向機尾方向傾角-150,則石塊沿刮板運輸機向機尾方向滑去,在機尾過渡槽石塊被擋住,翻倒在煤壁側,將正在該處作業的姚某擠壓,經搶救無效死亡。 二、事故原因分析 1、直接原因:冒落石塊滾動,擠壓姚某致死。 2、重要原因: (1)姚某違反作業規程,進入煤壁側作業。 (2)大坡度段割煤技術措施不健全。 (3)機組通過地質變化帶措施不力。 (4)吳某操作違反作業規程,冒險蠻幹。 3、間接原因: (1)職工的安全教育不夠,“安全第一,預防為主”思想樹立不牢,自保意識差。 (2)職工操作不規範,技術素質較差。 (3)現場生產管理薄弱,監督管理不到位。 三、事故點評: 針對這起事故,從以下幾個方麵來加以點評: 1、對於機采工作麵大坡度段的安全管理,必須製定有針對性的技術防範措施。設置警戒的安全距離必須根據工作麵底板角度科學、合理地確定,不能不根據實際、一成不變地確定為20米,這起事故的發生地點在距機尾23米處可以印證這一點。 2、管理人員未在現場把規程落到實處。機組運行期間規程明確規定煤壁側不允許站人,在現場的茬長、班長、驗收員、跟班副隊長、安檢員,如果有一人能夠對此項規定做到認真落實,事故就可以避免,遺憾的是沒有人做到。 3、當日7時10分左右是交接班時間段,也是事故發生的特殊時段。當時姚某因為急著完工,從而造成盲目蠻幹,釀成事故。這起事故提醒我們,要切實加強交接班前後薄弱時段的安全管理。 “10.13”事故發生時,恰逢機組運行到頂板破碎段,造成頂部岩塊冒落,機組、刮板輸送機都在運轉,岩塊從運轉的滾筒上落下後滾向機尾,將站在工作麵煤壁側機尾段工作的姚某軋死。而岩塊的冒落是因為12506工作麵破碎段支架間錯距大,無側護板,致使頂板支護不充分造成的。假如當時在破碎段首先加強支護,然後割煤,事故就可能避免;假如在破碎段先停機、停溜子,並進行維護,即使岩塊冒落也不會滑下傷人;假如當時12506工作麵在用的ZFZ-2400-16-25型支架有側護板,能防止頂部岩塊冒落,事故也可避免。所以製定科學合理、切實可行的綜采工作麵過地質變化帶和特殊地帶的安全管理措施,加強特殊地段、重點區段的安全管理,強化職工安全教育和培訓,是防止此類事故的根本保證。 榆陽煤礦“2·14”頂板事故 2007年2月14日10時30分,通風維修隊在3102風橋處發生一起頂板事故,傷亡四人。 一、事故經過: 2007年2月14日,通風維修隊早班按計劃對3102進風順槽風橋進行檢修維護。隊長張某某8:10帶領10名工人入井。8:40進入施工地點,隊長張某某對施工地點進行敲幫問頂以後,安排工人把落下的大塊矸石破碎後運走,然後進行支護準備工作。10:00錨杆機運送到施工地點準備打錨杆,張某某(隊長)發現頂板活石,在用釺杆處理時,頂部岩石(3460mm×3100mm×210mm)突然冒落,現場人員躲閃不及,當場將張某某、李某某、薛某某、張某四人壓在岩石下麵。經搶救,10:30將全部遇險人員救出,並用礦120救護車立即送往星元醫院搶救,四人經急救無效先後死亡。 二、事故原因分析: 1、直接原因:頂板冒落造成四人傷亡事故。 2、重要原因: (1)施工違反“三大規程”,未采取臨時支護措施,空頂作業。 (2)現場安全管理監督不力。 (3)勞動組織不合理,施工程序存在嚴重錯誤。 3、間接原因: (1)職工安全意識薄弱,未樹立“安全第一”思想。 (2)有重生產,輕安全現象。 三、事故點評: 發生如此重大頂板事故,反映出榆陽煤礦現場管理、安全監督管理、技術管理上存在著嚴重的漏洞,這起事故表麵上看是偶然的,但全麵看又有很大的必然因素。 此次事故發生在榆陽煤礦放假檢修的第三天,礦級主要領導紛紛外出,對於檢修的管理渙散失控,責任漂浮,沒有嚴格執行“4.3.3”帶班製度、重點環節跟班指導工作製度,致使現場施工的隨意性較大,安全生產責任製形同虛設。 現場沒有安全監察管理人員監督,放棄了安全監督管理,降低了隱患排查力度,使事故隱患不斷發展,勞動組織混亂,違章指揮、違章作業重複出現,處理活石時,全部工作人員沒有撤出,同時處於危險之下繼續工作。 技術管理也存在嚴重的漏洞,沒有針對具體施工條件製定安全技術措施,現場施工時也沒有采取臨時支護措施,職工在大麵積空頂下作業習以為常。 職工沒有牢固樹立“安全第一”思想,習慣性違章指揮、違章作業的惡習沒有根除,反映出榆陽礦的安全教育培訓製度,職工的安全素質、技術素質,有待進一步的完善和提高。 ☆ 機電運輸事故 白水煤礦“11.22”機電運輸事故 2001年11月22日15時, 機電二隊早班在官路斜井敷設電纜,發生一起機電運輸事故,傷亡一人。 一、事故經過: 2001年11月22日早班,機電二隊在官路斜井由上向下人力敷設一條90mm2鎧裝電纜,約15時左右,電纜運到斜井筒300米,破裂的鋼纜卡在井筒底板的凹型槽內,當再次支起電纜下運時,電纜開始自由下滑並急劇加速,下滑約100米後,電纜卡在井筒的空料車上被撅斷。斷裂的電纜急速向下滑行,掛倒最前麵的雷某某,將其盤帶滾入斜井底,造成死亡。 二、事故原因分析: 1、直接原因:電纜在斜井筒中急速自由下滑撅斷,造成事故 2、重要原因: (1)安全技術措施不細,審批把關不嚴,沒有按規範的審批程序進行,因而缺乏周密細致的安全技術保證。 (2)現場組織安排和管理不力,鋪設電纜人員數量偏少。 (3)主管科室、安監人員不到位,缺乏現場監督。 3、間接原因:思想重視不夠,對斜井敷設電纜可能出現的險情預想不足,準備不充分,管理不到位。 三、事故點評 2001年白水煤礦在官路250斜井下90mm2鎧裝電纜尚屬首例,缺乏正反方麵的管理經驗。另外,針對此次運輸電纜,從領導層缺乏足夠的重視,管理科室缺乏科學論證。施工前缺乏詳細的檢查,安全監督又不到位,區隊組織不力,操作措施不夠嚴謹,沒有對斜井下電纜時的運行速度等作出明確規定,沒有針對性的應急方案。因此來說,在對待任何集體性工程的實施方麵,首先是要領導重視,其次是科室要嚴密論證、合理組織,製訂得力的安全措施,確保管理、監督到位;再者就是區隊要精心組織,嚴格按措施施工,就能夠防止事故的發生。白水煤礦2004年和2006年分別從主斜井運輸5000米和6000米70mm2電纜成功入井就是例證。 馬村煤礦“7.19”運輸事故 2002年7月19日9時,采煤一隊在113514工作麵與平巷交接處發生一起運輸事故,致一人重傷死亡。 一、事故經過: 2002年7月19日,采煤一隊零點班在113514工作麵回采,早班9時左右,班長安排張某某幫機頭小組打柱子,工作完成後曹某某讓張某某到工具房交工具準備升井。因驗收員發現該組有3根支柱迎山不合格,驗收員準備交早班處理,曹某某考慮到要扣產量,就獨自調整支柱迎山角,當調整順槽溜子機尾支柱時,拔柱過程中不慎跌倒在運行的順槽溜子機尾上,被拉到工作機頭與順槽溜子搭接處擠壓致傷。工作麵溜子司機發現以後,立即給順槽溜子司機搖燈停機,停機後將曹某某救出,送局醫院經搶救無效,於當日14時40分死亡。 二、事故原因分析: 1、直接原因:曹某某工作不慎跌倒在運行的順槽溜子上,被拉至工作麵溜子機頭,擠傷致死。 2、重要原因: (1)獨立回柱,違章作業。對周圍的工作環境未認真觀察,站立位置不正確,拔柱過程中,用力不當,跌倒在運轉的溜子上。 (2)順槽溜子機尾偏長,縮短不及時。 (3)工作麵溜子與順槽溜子無信號聯絡裝置,致使順槽溜子未能及時停止運轉。 2、間接原因: (1)對職工的安全教育不夠,技術素質低,辨險識險能力差。 (2)現場安全監督、生產管理不到位,現場失控。 三、事故點評: 這起事故發生的原因是多方麵的,而最主要的原因是作業人員在無任何監護的情況下違章作業。結合這起事故,從以下幾個方麵做一點評: 1、發生事故的班組屬於零點班,而發生事故的時間在早班9時左右,職工作業時間長達9個小時,身心疲憊,注意力分散,自我防範意識相對較差;對周圍環境的觀察必然不細、存在許多漏洞,對違章行為的意識較差;在作業過程中因體力下降容易出現失誤,發生失誤時的自救能力相對下降。所以,縮短職工的勞動作業時間,是預防事故的一個重要途徑。 2、事故當事人在已經疲乏的狀態下,單獨作業,無任何監督、監護措施,操作者出現失誤和違章,得不到及時糾正;發生事故得不到及時救援和幫助。當班驗收員雖然將事故地點的支柱調整工作安排給了早班,卻未將該項工作真正落到實處。在安排工作後,未進行現場監督,致使曹某因擔心扣產量而單獨、違章作業。所以當班驗收員應負監督不力之責。 3、在早班還未進入工作麵,支護作業還未結束期間,工作麵刮板輸送機卻在正常運轉。 馬村煤礦“7.19”運輸事故現場示意圖 說明工序組織混亂,機電設備運轉製度不全、監管不力,當班溜子工違章操作,班長和盯麵安監員應負監管不力之責。 4、機電運輸設備安全防護和保護設施不完善,設備的安裝不符合要求,信號聯絡不暢等,是造成該起事故的另一重要原因。由此說明,健全機電設備的安全防護、保護裝置,實現設備、設施和物的本質安全,是預防事故發生的基本保證。 5、加強對職工的教育和培訓,提高職工的自保互保意識和整體素質,狠抓煤礦安全生產的源頭管理,是我們目前要解決的根本問題。礦要采取措施消滅職工延時晚點、疲勞作業現象,杜絕“重產量、輕安全”的現象。 白水煤礦“7.19”機電運輸事故 2002年7月19日18時30分, 掘一隊四點班在一九大巷施工,發生一起機電運輸事故,傷亡一人。 一、事故經過: 7月19日四點班掘一隊在一九大巷施工。班前安排王某某等人打光爆眼,孫某等6人移裝岩機兩項任務。王某某打左幫最後一個眼時,因支設鑽架寬度不夠,汽腿正好架設在貼幫放置的耙鬥框邊。同時邵某等2人將裝岩機80開關往裏移,移到開關電纜拉緊為止。約18時30分在移裝岩機距道頭2米時,因機子推不動,就向後退了一下,再向前猛推。這時裝岩機開關倒地突然送上電,帶動耙鬥向外移動,將正在打眼的王某某拉到,仰麵摔倒在兩幫渣堆之間的坑內。孫某立即停電並閉鎖開關,崔某某等人將王某某運送升井。經局醫院搶救無效,於7月27日10時30分死亡。 二、事故原因分析: 1、直接原因:開關倒地突然送上電,耙鬥移動拉倒王某某。 2、主要原因: (1)饋電開關未斷電閉鎖,帶電移動設備。 (2)鑽架支設在耙鬥上操作,為事故埋下了隱患。 (3)班長違章指揮,職工違章作業。 3、間接原因: (1)區隊管理較亂,安排工作不細不嚴,監督檢查不力。 (2)職工防範能力差,自保互保意識不強。三、事故點評: “7.19”機電運輸事故,是因為施工現場管理漏洞多造成的,當班班長違章指揮,在安排孫某等6人移裝岩機時,將QC80開關電纜拉的太緊,致使電纜沒有餘量。當裝岩機向前移動時,QC80開關被拉倒從而自動閉合,驅動扒鬥運行,將正在打眼的王某拉倒致死。當時,如果隊幹在施工組織中考慮全麵,在移動裝岩機前,斷開總開關電源,或把QC80開關閉鎖,就不會發生誤送電事件;如果打眼工的自保意識強,移裝岩機人員具有互保意識,就不會為了趕進度,發生打眼與移裝岩機平行作業,打眼工也就不會將鑽架氣腿支設在裝岩機的扒鬥框邊而人員處於扒鬥行程之內,打眼工也就不會被扒鬥拉到;如果盯麵安監員監督有力,能夠及時製止違章指揮和違章作業,這起事故也就不會發生。從這起事故應吸取以下教訓: 1、班長是施工現場的指揮員,要堅決杜絕違章指揮,工人要消滅違章作業; 2、停送電要嚴格執行操作規程,不能圖方便,不按程序隨意停電,用電設備和開關之間的電纜要有一定的富餘量,不能繃的太緊,影響安全用電; 3、精心組織,細致安排,要向工人明確生產安全的注意事項,按規定合理、科學地組織工人平行作業; 4、加強職工教育,強化自保互保意識,加強溝通,提倡協作精神,避免“單打一”的獨立作業。 朱家河煤礦“1.21”運輸事故 2003年元月21日12時10分,采一隊11503工作麵距機尾4米處發生一起運輸事故,死亡一人。一、事故經過 采一隊元月21日零點班,工作麵機尾段已經發生冒頂,工作麵溜子被壓死。早班班前會安排先處理溜子,再處理冒頂,冒頂處理好以後就有時間正常生產。8時40分左右早班人員到工作麵接班,班長張某安排工人李某、朱某和王某在機尾第一茬,負責運板梁和清理機尾的煤。10點30分,溜子處理暢通,跟班副隊長門某、班長張某帶領一部分人在冒頂區機頭側處理冒頂,處理冒頂期間溜子斷斷續續地開著,其餘人員分開清老空煤、維護工作麵。12時左右,機尾第一茬工人王某讓工友朱某在煤幫側挖柱窩,準備補打一根貼幫支柱。由於煤幫側采高低,朱某挖好柱窩後就清溜子邊的煤,李某去老空側拉注液槍,王某到煤幫抱靠著的一根2.2米單體液壓支柱,在麵朝煤幫抱支柱時,重心失穩,連人帶柱倒在運轉的溜子上,被溜子拉過冒頂區域致死。二、事故原因分析 1、直接原因:王某重心失穩,倒在運轉的溜子上,被溜子拉過冒頂區域致死。 2、主要原因: (1)王某安全意識薄弱,自主保安意識差,操作不規範。 (2)未嚴格執行操作規程和處理冒頂措施。 (3)現場組織管理混亂,落實處理冒頂措施不力。 (4)處理冒頂時機尾側未安排管理人員統一指揮。 3、間接原因: (1)基層管理人員存在重生產輕安全思想。 (2)區隊生產安排、勞動組織協調、技術措施學習落實等方麵模糊不清。 (3)處理冒頂期間,工作麵運輸沒有設立明確的信號聯係。 三、事故點評: 綜合案情剖析,主要從以下幾個方麵做以點評: 1、按章操作,嚴格執行處理冒頂措施。 假如在現場的每一名職工都能幹標準活,認真執行操作規程,不盲目蠻幹,嚴格按照冒頂措施施工,這起事故就完全可以避免。 2、工作麵運輸信號聯係要明確。 運輸係統是煤礦安全生產中的一個關鍵環節,本起事故也是生產與運輸之間的協調性沒有做好。在處理冒頂的時候,工作麵的刮板輸送機是不允許運行的,假如能夠嚴格執行這項製度,那麼這起事故也可以避免。 3、認真觀察周圍施工環境,並組織落實。 煤礦是高危行業,井下環境惡劣,假如在施工期間思想集中,認真觀察,將一切隱患消除,且施工組織符合實際,那麼這起事故就可以避免。 朱家河煤礦“10.18”運輸事故 2004年10月18日下午6時40分,掘一隊11507運輸順槽一部溜子發生運輸事故,傷亡一人。一、事故經過: 10月18日四點班,掘一隊在11507掘進,班長安排職工劉某開運輸順槽口橫跨07工程巷的一部溜子。當二部溜子司機牛某拉完煤傳遞信號停機時,發現一部溜子無人停機,就到一部溜子機頭查看情況,發現無人值守,就停下溜子。再檢查發現回煤坑中有劉某軀體部位,急忙彙報班長及跟班隊長,大家來到事故現場,發現劉某已經死亡。二、事故原因分析: 1、直接原因:劉某操作不規範,被拉入溜子致死。 2、重要原因:劉某未嚴格執行操作規程,存在誤操作。 3、間接原因:劉某安全意識薄弱,自主保安意識差。 三、事故點評: 根據現場情況推斷,本起事故死者劉某作為一名崗位工,習慣了將礦燈、自救器放在一邊幹活,有可能在橫跨溜子機頭時,不慎一腳踩空,腳被卷入溜子機頭,將人帶入機頭下方所致。據了解,死者劉某家住農村,身體比較單薄,白天在家幹了大半天農活,晚上上夜班, 身心勞累,反應遲鈍,行動遲滯,自我保安意識減弱。本次死亡事故,要求我們基層管理者,特別是區隊的管理幹部,在重視生產經營的同時,要進一步關心職工群眾生活,認真做好職工的班前確認工作,關注職工情緒、心態變化,遇到情況更要及時解決糾正,隻有這樣才能做到萬無一失,安全生產。 在日常安全管理之中,對崗位工未能引起足夠的重視,尚存在漏洞。特別是掘進隊的崗位工,人員變化較頻繁,應加強對他們的培訓,不斷提高他們的安全意識和操作水平,使職工在作業過程中遵章守紀,幹標準活,做好自保互保。同時堅持安全質量標準化建設,加強現場精細化管理。本次事故地點溜子機頭處過橋搭接過高,同時也與運輸設備的安全防護設施不全有一定關係,因此要加強對機電、運輸設備的現場管理。 白水煤礦“12.3”運輸事故 2006年12月3日12時40分,運輸隊在+450運輸大巷2.19KM處發生一起運輸事故,傷亡一人。一、事故經過: 2006年12月3日,早班運輸隊安排:吳某某負責與其餘3人在+450運輸大巷抹標準化裏程牌。當抹到2.1KM處牌子時,孟某某擅自脫離工作崗位,向裏邊走去,經其餘三人勸阻,均無效果,孟某某私自到2.19KM附近。羅某某與杜某某駕駛6#機車在一九采區口處理架線卡子後沿重車道向外行駛,在2.3KM處與沿輕車道向裏行駛的10#機車相遇,兩車按規定鳴鈴、減速會車。大約12:40,6#機車頭行至2.2KM附近時,發現前方人行道上有人向井底方向行走,開始鳴鈴、減速。當機車距行人不足1米處時,孟某某突然由人行道拐上軌道中心,當即被機車碰倒,經搶救無效死亡。二、事故原因分析: 1、直接原因:機車撞倒孟某某致死。 2、重要原因: (1)孟某某工作紀律性差,安全意識淡薄,自保意識不強。 (2)吳某某三人與孟某某在一個工作小組,製止“三違”不力,對孟某某擅自離崗未能有效製止。 3、間接原因: (1)工作小組內部互保意識不強。 (2)電機車司機,遇險應變能力不強, (3)區隊對職工教育不夠,對大巷施工過程中的危險性預知不足,管理上存在漏洞。三、事故點評: 這次事故的直接受害人孟某某本人組織紀律性差,臨近退休,工作資曆老,擅自脫離大巷臨時工程警戒線外,服從意識差,自由主義嚴重;同時,職工普遍認為大巷比較安全,對大巷工作安全警惕性不高;再次,小組負責人屬於區隊臨時指定的,沒有強製阻止孟某某離開現場,沒有盡到負責人的義務;而孟某某在橫跨軌道時對車距和車速確認不準,從而導致事故的發生。通過這些可以看出,在井下工作中,不能存在任何僥幸心理,措施要盡可能嚴密、周到,職工要最大程度地明確其相應的權力、義務和責任,激勵工程負責人盡職盡責帶領其他人員安全完成臨時性工程;再次,區隊要加強安全教育培訓,讓職工對大巷管理的相關規定有一個充分的認識,在執行礦“嚴禁大巷行人”方麵,不能有任何偏差和優越權;加強臨時性工程中的安全確認管理;在大巷停車檢修或施工過程中,應根據機車的行車速度和製動距離,在距離停車檢修或施工地點前後一定範圍內設置警示標誌,防止大巷運輸事故的重複發生。 ☆ 通 風 事 故 南橋煤礦“8.27”通風事故 1996年8月27日約18時,掘進一隊在18皮軌石門掘進,18回風石門發生破壞通風設施闖入禁區,造成缺氧窒息兩人死亡事故。一、事故經過 1996年8月27日,掘進一隊四點班在18皮軌石門掘進,班前隊幹謝某強調了有關安全注意事項。班長馮某帶領梁某等11名工人到工作麵後,安排梁某等6人在後麵清矸,自己帶領其他人到工作麵和李某等人裝矸。大約裝到半車矸時,馮某發現梁某不在,便問李某等人,李某回答說“不知道”。車裝滿後(約在18時左右)馮某未給任何人打招呼便私自離開工作地點。下班後,其他人員到區隊值班室已是28日淩晨1時左右,值班隊幹謝某問驗收員馮某某,怎不見班長馮某和工人梁某,馮某某認為二人早已提前升井回家去了,故此謝某沒有再追問。到28日7時左右,夜班放炮員李某去18回風上山口解手,發現18回風上山柵欄處有一頂礦帽,同時柵欄被破壞裏麵有燈光,便報告了夜班班長閆某,閆某又向值班領導及生產調度作了彙報,並立即采取措施進入盲巷,發現了馮某、梁某兩人,當即從裏麵將兩人救出,經查已窒息死亡。 二、事故原因分析 1、直接原因:窒息死亡。 2、重要原因: (1)馮某、梁某違犯勞動紀律,擅自脫崗,破壞通風設施強行進入盲巷。 (2)區隊管理鬆懈,勞動紀律鬆馳,職工組織觀念不強。 3、間接原因: (1)考勤製度未能切實有效落實,管理不嚴不細,井口考勤員對入升井人員情況不明。 (2)職工安全意識差,互保意識不強。三、事故點評: 南橋煤礦“8.27”通風事故的原因是多方麵的,教訓是深刻的。 1、班長馮某和工人梁某組織紀律性差,在工作期間私自離崗,嚴重違反勞動紀律;二人在私自離崗後,損壞井下通風設施(柵欄),並冒險進入盲巷,屬嚴重“三違”行為。說明職工煤礦安全知識缺乏,安全意識差,自保互保意識不強;區隊在對職工的教育和培訓方麵存在漏洞,對井下停風地點的危險和通風設施的重要性向職工宣貫的不到位,對職工煤礦安全知識培訓不力,在班組長的選用方麵考察不嚴。 2、該礦在通風設施管理方麵存在漏洞。如果當時在18回風上山巷道口設置了清楚的“禁止進入”警標,梁某和馮某就可能不會進入盲巷;如果用永久密閉代替了柵欄,二人就難以進入盲巷;如果二人具備煤礦安全生產知識,懂得進入盲巷可能造成窒息死亡,他們就不會不知死活,進入盲巷。 3、考勤製度和區隊管理製度不嚴不細,區隊與考勤係統的信息流通不暢,考勤預警機製不全。馮某和梁某在長達16個小時內沒有升井,考勤室卻不知曉,即使知曉卻不及時向調度室或區隊報告;區隊隊幹在未見二人升井的情況下,輕信當班工人的彙報,既不進行認真調查,也未及時去考勤室核對,在管理上草率、馬虎、不認真,從而失去了對二人的營救時機。所以,區隊和考勤室應負管理之責。 南橋煤礦“8.27”通風事故現場示意圖 ☆ 放 炮 事 故 朱家河煤礦“5.2“放炮事故 2003年5月2日0時40分,采二隊11504工作麵距機頭56米處發生放炮事故,一人傷亡。 一、事故經過: 5月2日零點班,當班值班隊幹安排機頭50米進行機采,機尾80米進行炮采,班長胡某安排放炮員計某放炮,趙某擔任放炮警戒工作。晚10時30分左右進入工作麵進行維護作業,當機頭段割完16節槽子煤後停機,機尾進行放炮。0時20分,因溜煤眼一部溜子有問題停開,工作麵停止放炮作業,放炮員趙某和計某兩人在距放炮地點向後8米處閑談等候。0時40分左右,溜子處理好,趙某和計某兩人準備放炮,趙某背著放炮器往機尾走了約30米左右,擔任警戒並放炮,計某到機頭設警戒。當計某到距機頭50米處,吹了兩聲哨子,發出放炮信號,趙某進行放炮,崩傷計某頭部,經搶救無效死亡。 二、事故原因分析: 1、直接原因:放炮人員計某未撤離到安全地點吹響口哨發出放炮信號,導致被崩傷頭部,造成傷亡。 2、主要原因: (1)計某未執行自聯自放的放炮規定。 (2)計某嚴重違章作業,未達到放炮安全距離就發出放炮警號,導致事故發生。 3、間接原因: (1)趙某、計某同為放炮人員和警戒人員,作業期間“自保互保”意識差,閑談等待後沒有從新啟動放炮程序。 (2)班長未安排專職警戒人員。三、事故點評: 習慣行為惹災禍,不堅持“自聯自放”把命亡。死者計某進入中年,從事放炮工作15年之久,可謂久經沙場,經驗豐富,但該人有一個壞習慣,就是哨子時常吊在嘴上。5月2日零點班,放炮員計某讓趙某背著放炮器走向機尾,擔任警戒並進行放炮,計某自己走向機頭進行聯線,兩人私下約定聽到兩聲“哨響”就放炮。當計某走到炮區時,哨子在無意中被吹響,趙某聽到哨音後就摁了放? |
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