川煤集團攀煤精煤分公司向科技要效益
川煤集團攀煤精煤分公司向科技要效益
川煤集團攀煤精煤分公司以科技創新為龍頭,傾力打造“工藝先進、結構合理、集中高效、質量上乘”的現代化洗煤廠,在對洗煤工藝進行改造後,取得了較好成效。
重介大技改工程是近年來攀煤公司、該公司的一項重點改造工程。為使其能早日達產增效,更好發揮效能,該公司號召廣大幹部職工發揮聰明才智,深入學習,大力開展科技攻關和小改小革活動。在設備安裝過程中,該公司工程技術人員對設計安裝圖進行了詳細03manbetx
,並組織職工認真學習每台設備的安裝技術要領,使職工充分了解安裝過程中的注意事項。在安裝與實際不相符合的設備,工程技術人員積極動腦筋,想辦法,反複校對,找出存在的問題,在不違反設計原則的基礎上進行設計改造,先後對香蕉篩基礎設施、香蕉篩積水槽、管路閥門、槽體支架等十餘個項目進行了改造安裝,確保了安裝在較短時間內、保質保量完成。在運行過程中,發現部分設備達仍不到“集中、高效、持續、穩定”生產的要求,該公司針對運轉中出現的問題,領導幹部和工程技術人員天天深入現場,03manbetx
原因,經過反複試驗和大量論證,製定了切實可行的改造方案,並著手進行了改造。先後對重介三產品旋流器原煤入料係統;矸石、精煤弧形脫介篩入料結構;中矸旋流器組溢流、智能高頻開關電源在變配電係統;NXZ-21.5高效濃縮機入料結構;302原煤刮板、三產品旋流器處理傾角等二十餘項進行了改造。
在8個月的運行裏,經過不斷的技術改造,小時處理量由原來的380噸提高到600噸,中煤損失由原來的20%下降至6.6%,矸石損失由原來的5.8%下降至零,較原來的跳汰選煤係統,在同等煤質條件下,精煤產率可提高3-5個百分點,年可創造經濟效益約15000萬元,職工勞動強度也得到大大降低。