回風巷瓦斯抽采達標計算
10402回風巷瓦斯抽采達標計算
一、概況
1、按照安全專篇及開采設計方案,10402回風巷掘進工作麵采取邊抽邊掘的防突措施治理瓦斯,該巷道已施工340米,施工過程中,工作麵放炮期間瓦斯超限較頻繁,超限持續時間較長,根據上級主管部門及《防突規定》要求,10402回風巷於5月13日停止掘進,14-15日在工作麵迎頭打瓦斯超前抽放鑽孔,16日封孔開始並入主管預抽迎頭煤層瓦斯。
2、鑽孔布置(如圖所示):
工作麵共布置6個鑽孔,孔徑為75mm,自左至右分別為1-6號,其中1號鑽孔深41米,水平角180,垂直角100;2號孔深38米,水平角130,垂直角50;3號孔深45米,水平角00,垂直角00;4號孔深35米,水平角00,垂直角30;5號孔深38米,水平角100,垂直角-40;6號孔深40米,水平角150,垂直角-60;
3、巷道斷麵與煤層賦存:該巷道為上寬2.4m,下寬3.1m,高2.2m的工字鋼梯形棚支護斷麵;本煤層厚1.2m,傾角180,煤層頂、底板起伏較大;
4、通風與瓦斯情況:根據安全專篇及瓦斯抽放設計對煤層瓦斯預測,4#煤層瓦斯含量為11.12m3/t,屬煤與瓦斯突出煤層。工作麵采用DBJ2×15壓入式局扇供風,經檢測工作麵有效風量為270m3/min,自停止掘進到6月4日期間,工作麵平均瓦斯濃度為0.28%。
二、瓦斯抽采計算
1、鑽孔控製範圍麵積S
S=(B1+B2)÷2×L
={9(含抽放半徑)+(Sin180×40+3+Sin150×40+3+3.1 )}÷2×40=816.2㎡
L為鑽孔有效長度; B1 為開孔處抽放寬度,B2 為終孔處控製寬度. 3為抽放半徑
2、控製範圍內瓦斯含量
Q=S×h×p×11.12=816.2×1.2×1.46×11.12=15901.4m3
Q為控製範圍內瓦斯含量,h為煤層厚度,p為煤體容重.
3、瓦斯抽放量
Qkj=60×24×q純總=60×24×3.7401=5385.74 m3
q純總見瓦斯抽放報表
6、殘餘瓦斯含量
Q殘= (Q―Qkj)÷T煤=(15901.4-5385.74)÷(15901.4÷11.12 )=7.35m3/t 小於8 m3/t
7、效果檢驗
殘餘瓦斯壓力,經現場打瓦斯測壓孔(孔深30米)檢測抽放後實際瓦斯壓力為0.26MPa,小於0.74 MPa。鑽屑量Smax為3.5Kg/m 小於5 Kg/m;解吸指標K1Max為0.02 小於0.5
綜合以上計算03manbetx 10402運輸巷工作麵本次抽放已達標,在本次鑽孔檢測有效安全保護範圍內無突出危險。
桐梓縣仙岩煤礦
2010年6月5日