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嘉峰煤礦33041回風順槽石門揭煤工作麵消突措施研究

作者:佚名 2012-05-26 19:39 來源:本站原創

  嘉峰煤礦33041回風順槽石門揭煤工作麵消突措施研究

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  1.引言

  對於煤礦井下工程來說,石門揭煤是常見的施工,在岩石巷道施工中經常會遇到揭煤。由於揭煤時發生突出比其它類型的突出破壞性更大,損失嚴重,甚至造成人員傷亡02manbetx.com ,而特大型突出中絕大多數是在石門揭煤時發生的。所以,準確把握石門揭煤的突出危險性,正確采用突出危險性的測定方法,以及及時製定合適的石門揭煤防突措施和後期應用效果03manbetx 工作,可以避免或減少失誤所造成的損失,對促進突出礦井的安全生產、提高礦井的經濟效益都有重要意義。

  2.礦井概況

  山西沁水嘉峰煤業有限公司(簡稱嘉峰煤礦,下同)位於晉城市沁水縣東南部嘉峰鎮境內。地理坐標為:北緯35°34′31″~35°34′57″,東經112°29′40″~112°30′32″,礦井東西長1.1km,南北寬0.8km,麵積0.9006km2。

  礦井主體構造形態為單斜構造,地層走向NE,傾向NW,傾角平緩,約3~5°,井田內斷層不發育,構造屬於簡單類。

  井田內主要含煤地層為上石炭統太原組和下二疊統山西組。其中,山西組含煤地層厚度48.60m,主要含煤一層(3號煤層),煤層平均厚度6.13m,含煤係數12.35%;太原組含煤地層厚91.42m,共含煤11層,煤層總厚8.35m,含煤係數為9.13%。現礦井開采3號煤層,其主要特征如下:

  3號煤層 位於山西組中下部,煤層平均厚度為6.13m,賦存穩定,結構簡單,夾0~3層夾矸,屬於穩定可采煤層,是礦井目前唯一開采的煤層。煤層頂板為黑色泥岩,局部為砂質泥岩;底板為粉砂質泥岩或泥岩。原煤水分1.23~7.21%,平均4.10%,灰分14.35~18.93%,平均17.25%,揮發分6.61~8.55%,平均7.71%,為中灰、 特低硫、低磷、高熔灰分、高強度的無煙煤,精煤回收率良,為良好的合成氨用煤和氣化用煤。

  嘉峰煤礦始建於1990年,1994年簡易投產。原設計生產能力150kt/a,核定生產能力300kt/a。

  井田內3號煤層共劃分為三個采區,分別為北采區、南采區和西采區,其中南采區已采完,北采區大部分已采完,目前正在開采西采區。礦井布置一個回采工作麵(33031上分層回采工作麵)和兩個掘進工作麵(33041回風順槽正、副巷掘進工作麵),回采工作麵采用走向長壁式布置,分兩層進行開采,先采上分層,後采下分層,放炮落煤,全部垮落法管理頂板。

  礦井采用中央分列抽出式通風,回風井安設兩台BDK40-6-№19型主扇,一台運行,一台備用,配備電機功率均為2×110kw;礦井總進風量為3795m3/min,總回風量3950m3/min。

  2004年之前,礦井批複瓦斯等級均為高瓦斯礦井;2004年4月30日,西采區3300運輸巷發生了一次煤與瓦斯突出02manbetx.com ,經國家授權的資質單位鑒定後,礦井升級為煤與瓦斯突出礦井。近年來礦井瓦斯等級鑒定結論見表1-1示。

  3.區域消突措施及效果檢驗

  33041回風順槽副巷掘進工作麵在3300回風大巷開口處為煤巷,掘進40米後遇一正斷層,由煤巷變為全斷麵岩巷,再向前掘進50m後仍為全岩工作麵。為了防止誤揭煤層,在掘進工作麵90m處向前施工探煤鑽孔,探測到工作麵與煤層垂距為12m;考慮到嘉峰煤礦2004年4月30日發生的煤與瓦斯突出與該斷層有關,因此,為了防止33041回風順槽副巷石門揭煤工作麵揭3號煤層時發生煤與瓦斯突出,2008年2月,礦井預先在33041回風順槽正、副巷聯絡巷和33031軌道順槽向33041回風順槽正、副巷石門附近煤體共施工了24個鑽孔進行瓦斯預抽,其中,在33031軌道順槽共施工14個抽放鑽孔,在33041回風順槽正、副巷聯絡巷共施工10個預抽鑽孔,預抽鑽孔布置圖見圖2-1,布置參數見表2-1和表2-2。

  項目研究期間,測定了33041回風順槽正、副巷聯絡巷和33031軌道順槽向該區域施工的抽放鑽孔自然瓦斯流量,部分測定結果見表2-3。

  根據抽放鑽孔自然瓦斯流量測定平均值和抽放時間計算,33041回風順槽正、副巷聯絡巷抽放總量約1.09×105m3,33031軌道順槽向該區域施工的抽放鑽孔總抽放量約2.91×105m3,兩者共抽放瓦斯4×105m3。也就是說,33041回風順槽副巷石門揭煤工作麵附近煤體至少被抽出40萬m3的純瓦斯量。

  從表5-7~表5-8可知,在經過預抽和排放後,無論采用綜合指標法檢驗,還是采用鑽屑瓦斯解吸指標法檢驗,截至到2008年6月20日,嘉峰煤礦33041回風順槽副巷石門揭煤工作麵已消除煤與瓦斯突出危險性。

  5.結論

  統計結果表明, 2008年2月施工鑽孔開始預抽瓦斯開始,截至2008年5月3日, 33041回風順槽正、副巷石門揭煤工作麵前方煤體至少被抽出40萬m3的純瓦斯量,瓦斯預抽率達到36.98%。

  2008年5月實測結果表明,經過瓦斯預抽的33041回風順槽副巷石門揭煤工作麵,3號煤層最大殘餘瓦斯含量為12.48 m3/t,最大殘餘瓦斯壓力為0.81MPa,K1實測最大值為0.97ml/g.min1/2,按照鑽屑瓦斯解吸指標法和綜合指標法進行預測,33041回風順槽副巷石門揭煤工作麵具有發生煤與瓦斯突出的危險性。

  2008年6月初,在原有預抽瓦斯鑽孔和超前排放鑽孔基礎上,嘉峰煤礦又施工了10個超前排放鑽孔;2008年6月20日實測結果表明,33041回風順槽副巷石門揭煤工作麵,3號煤層最大殘餘瓦斯含量為11.69 m3/t,最高殘餘瓦斯壓力為0.72MPa,K1實測最大值為0.48ml/g.min1/2,按照鑽屑瓦斯解吸指標法和綜合指標法進行預測,33041回風順槽副巷石門揭煤工作麵已經消除煤與瓦斯突出的危險性。

  ⑹33041回風順槽副巷石門揭煤工作麵揭煤時,必須采用遠距離震動性放炮方式一次揭開煤層,與此同時,還要按照《防治煤與瓦斯突出細則》、《煤礦安全01manbetx 》的相關規定,采取配套的安全防護與管理措施

  參考文獻:

理論研究

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