川煤達竹石板廠:“保價增量、提質增效”初見成效
今年以來,石板選煤發電廠按照川煤達竹公司的總體部署要求,圍繞“保價增量、提質增效”煤炭營銷戰略積極想辦法添措施,1~6月份該廠共入洗原煤102.4萬噸,生產精煤39.6萬噸,超額完成上半年任務,新辦法、新舉措初見成效。
建立激勵機製,提高勞動積極性。該廠以調動職工勞動積極性為抓手,積極出台實施《石板選煤發電廠影響洗煤生產時間獎懲辦法》,將影響時間納入月度考核機製中,用經濟杠杆提高職工的勞動積極性,並對洗煤車間和運輸車間的管理人員按照18%進行獎懲,機修車間管理人員按照20%進行獎懲,最高獎勵金額達16500元,操作崗職工每月收入有100~200元的浮動。該辦法執行以來,每月洗煤影響生產時間僅為30個小時,平均每班入洗時間達17個小時以上,確保了原煤入洗時間。
加強設備檢修力度,確保設備完好。“唐師傅,你們崗位上的設備有哪些故障?”“介質管道有個沙眼,離心機跑粗,篩籃需要更換了……。”“好的,小問題我們馬上安排人員處理,大問題我們作好記號,明天上午停產時再進行檢修。”這是筆者在生產現場看到的一幕。每天上午,檢修人員除完成必要的檢修任務外,還要不定時去生產現場主動查找設備的故障和隱患,確保班中生產設備的完好,這種主動上門似的服務,提高了檢修效率,減少了設備故障影響生產時間。與此同時,該廠檢修車間還以班組為單位將設備進行明確劃分,掛牌標記落實檢修、維護責任人,執行誰檢修誰負責,誰返工誰考核原則,打破了以前出工不出力的被動局麵。
嚴把質量關,逗硬考核。該廠加強了密控、浮選等質量崗位的管理,製定了《石板選煤發電廠操作獎懲辦法》,將快灰合格率、班灰穩定率,精煤產率、中煤損失率等指標作為重要考核依據,每班考核,月月兌現,提高了產品的合格率。
修舊利廢,節約生產成本。該廠把廢舊物資的回收利用作為節約生產成本的重點項目。出台《石板選煤發電廠修舊利廢管理辦法》,明確修舊利廢物品種類。要求生產車間依照管理辦法對廢舊物品進行收集、整理、歸類,由材料管理科定期回收利用。製定生產車間年度修複價值計劃,並將完成情況納入車間生產成本核算中,進行年終考核評比。執行該辦法以來,廢舊資源的修複利用率達到90%,機修車間僅滾筒修複一項就為該廠節約生產成本3萬餘元。
小改小革,優化洗煤工藝。上半年,該廠先後對快開壓濾機、煤泥水藥劑添加係統、介質添加係統、煤泥回收係統進行了技術改造,就如何提升三產品重介質旋流器的原煤入洗量進行了專題研究,優化了重介洗煤工藝,原煤每小時入洗量由設計初的312噸/h提升到了330噸/h。