冀中能源峰峰集團邯鄲洗選廠洗煤戰線上的“科技尖兵”
他是一名洗煤專家,畢業於黑龍江礦業學院選礦工程專業;他是一名高級工程師,在洗煤生產一線,經常可以看到他的身影。他就是邯鄲洗選廠總工程師——趙二權。
知道他的人都明白趙二權很忙,他主管著技術研發、產品質量、節能減排等工作,但是不管怎麼忙,他的心裏放不下的還是科研這片“田地”,他坦言自己肩上的擔子沉甸甸的,“科技創新是一個企業的靈魂,作為一名總工程師,我必須當好科技研發管理者和技術帶頭人的角色。”進入2012年,伴隨著邯鄲洗選廠全重介選煤新工藝投入運行,四粒級選煤工藝等邊界灰分分選產生了良好的效果,但是有些指標仍和先進洗煤廠還有差距。他帶領相關技術人員,通過工藝03manbetx
和實踐探索,對精磁尾和濾液等走向提出了改進辦法,對矸石箱衝水由懸浮液更改為循環水等,不斷完善“四粒級選煤工藝”環節。2012年1月“四粒級選煤工藝”被評為集團公司科學技術一等獎,
技改後,邯鄲洗選廠原煤處理量由原來的480噸/小時提高到了667噸/小時,使原來的煤泥水管理係統負荷加重,常常由於洗煤用水濃度過高而影響指標,日益凸顯的煤泥水管理問題已經成為了製約生產的瓶頸。那段時間裏,每一天,天剛朦朦亮,他就從家中出發來到單位,查閱辦公室案頭上堆著厚厚的一摞資料書籍,深入到崗位一線查看生產情況,並帶領技術人員開展難沉降煤泥水實驗室正交試驗,不斷思考解決問題的辦法。通過實驗室模擬03manbetx
,在確定了影響沉降效果的主要因素後,他重新製定了高效絮凝劑和凝聚劑相互配比添加方案,並進行了管路和添加裝置的改造,創新設計了絮凝劑全自動無人值守添加裝置,徹底改善了煤泥水管理,實現了洗煤行業多年的“清水洗煤”的夢想。
為充分發揮新工藝的優勢,最大限度提高精煤產率,上半年,他帶領相關工作人員對關鍵指標環節進行了試驗達40餘次,對影響重介分選效果的可變參數進行試驗研究,先後完成分級浮選旋流器排口比探索試驗、CSS性能單機試驗、三產品旋流器性能評價試驗等,最終使矸石帶煤損失降到了0.8%以下,數量效率達到98%以上,浮選尾煤灰分達到62%以上,浮選抽出率達到90%以上,精煤回收率實現了64.66%以上,創造出了全重介工藝係統應用後的最優指標。與此同時,他充分融合工藝技術和機電管理的雙重職責和優勢,全麵深化“設備全生命周期管理製度”,通過合理組織設備檢修,提升了精煤生產保障能力,確保了產品質量穩定,精煤批合格率95%以上,原煤小時處理量同比提高了55.56%,噸原煤介耗、電耗、油耗、水耗同比分別降低了51.02%、12.99%、30.56%、44.44%,實現了高效低耗選煤。
每每說到這些成績,趙二權總是很謙虛地說:“科技創新,關鍵在團隊。個人的努力是做加法,團隊的努力才是做乘法。”身為總工程師的他,總是最大限度地用自己的行為引導和激發年輕技術人員的創新活力。在他身邊成長起來的“學生”越來越多。他說,要培養更多年輕的技術人才,為企業提供可持續發展的力量。