某德士古水煤漿氣化裝置氣化爐下降管堵塞事故案例分析
某德士古水煤漿氣化裝置氣化爐下降管堵塞02manbetx.com 案例03manbetx
1.02manbetx.com 經過:
4月6日某德士古水煤漿氣化裝置氣化係統停車,F0701氣化爐C拔燒嘴時,發現渣口堵塞嚴重,處理渣口時,發現下降管堵塞,車間組織人員疏通無果,拆下降管檢查,發現激冷環燒壞,更換下降管。
2. 原因03manbetx :
① 3月份煤質多次發生變化,灰中大塊多,下灰量大,造成C爐多次堵渣,渣口壓差增大,采用提高氧煤比、通過XV0715泄壓的方法多次進行處理。排渣暢通後,渣口壓差卻一直偏高,隻能一直采取提氧煤比的方法處理。煤質變化是造成堵渣,渣口壓差高的主要原因。
② 在處理堵渣時,氧煤比變化快,爐溫變化快,可能使大量的熔渣流下,堵塞渣口,造成下降管掛渣。采用XV0715泄壓的方法,可能破壞下降管水膜分布及渣流速和流向,造成下降管掛渣。
③ 由於氣化沒有備爐,所以氣化一直用連投的方式進行投料,以維持生產,至使激冷水管道、激冷環沒有得到徹底衝洗,可能造成加水管道及激冷環部分堵塞,水分布不均,造成掛渣。
3. 防範措施或處理方案:
① 加強煤質管理,原料、03manbetx 、氣化相關崗位多進行聯係,及時對煤質進行03manbetx ,采取有效的監控措施,確保煤質穩定。
② 在煤質發生變化時,提氧煤比要緩慢,操作人員要有耐心,不能操之過急,堵渣時,使用XV0715泄壓要慎重,要注意時機。
③ 氣化爐停車後,管道衝洗要徹底,保證質量,激冷環要定期衝洗,做水分布試驗。
④ 渣口壓差高,處理無效,應及時停車處理,避免燒壞下降管