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某甲醇廠A 套空分高壓氧氣管道泄漏爆燃事故原因分析

作者:狗万manbet官网 2012-09-19 14:48 來源:狗万manbet官网

  某甲醇廠A 套空分高壓氧氣管道泄漏爆燃02manbetx.com 原因03manbetx

03manbetx 了某甲醇廠在空分裝置試車期間,進行氧氣調試時,因為疏忽大意,忽視了高壓氧氣管線因為孔板法蘭輕微泄漏而導致的一起爆燃02manbetx.com ,對02manbetx.com 的原因進行了詳細的03manbetx ,對采取的措施進行了研論。

  一、02manbetx.com 經過

  2008 年8 月19 日11 時,總工XXX 組織工藝部、調度室、**監理、空分車間、液氧泵廠家、**化建等部門和單位對液氧泵調試方案進行討論審核,會上XXX 重點強調了高壓氧管道上流量孔板回裝後要做氣密進行查漏,並要求空分車間對調試方案進行補充完善,嚴格執行調試方案。

  2008 年8 月19 日17 時,流量孔板回裝完成;21 時,外送高壓氧氣管道上止回閥解開,具備氣密查漏條件。

  2008 年 8 月 20 日約 7 時,A 套空分兩台液氧泵開始預冷;10 時 30 分,B#液氧泵開始啟動升速,此時靠液氧泵回流管線進行循環提壓。11 時,開液氧泵出口閥和氧氣放空閥進行放空。此時發現氧氣放空量不變化,且無壓力顯示,空分車間副主任XXXX要求十三化建對孔板導壓管進行檢查校驗。

  2008 年 8 月 20 日約 14 時,十三化建儀表技術員**通知中控室值班班長XX 孔板導壓管已修複,並告之說孔板法蘭有輕微泄漏。XX 將此情況反映給副主任XXXX,回複為可能是儀表導壓管泄漏,天下雨,無法處理,不影響試車工作,並未對現場情況進行確認,此時液氧泵出口壓力為2.5MPa。

  同時,空分車間現場值班技術員X 彙報氧氣放空閥法蘭有泄漏現象,要求處理。

  14 時至 16 時,副主任XXXX 指示調低液氧泵轉速,關閉液氧泵出口閥,對放空閥進行處理。此時仍未對孔板法蘭泄漏這一信息進行確認。

  2008 年 8 月20 日16 時,空分車間職工進行交接班。接班班組沒有詳細了解現場情況,也未詳細查看交接班記錄,現場巡檢工甚至對高壓氧管道上有漏點也不知情。

  2008 年8 月20 日16 時,由於消聲塔內氮氣向氧氣放空閥一側泄漏,無法處理氧氣放空閥後法蘭的漏點。十三化建將此情況反映給控製室後,空分車間副主任XX XX 認為不影響液氧泵試車,並指示液氧泵再次升速進行調試。17 時 30 分,現場技術員X利用手機和對講機兩次向中控室值班班長陳 X 通報情況,孔板處泄漏加劇,並請示如何處理。陳 X 將情況向副主任XXXX 彙報後,XXXX 仍未進行現場確認,也未采取處理

措施,值班班長X 也未對現場巡檢工通報。

  2008 年8 月20 日18 時05 分,液氧泵出口壓力由5.6MPa 提至6.5MPa,高壓氧管道孔板處泄漏加劇,高壓氧噴至架子板、保溫棉等可燃物上,高速氣流衝擊產生火花,引起爆燃。

  二、事故原因03manbetx

  (一)8 月19 日討論液氧泵試車方案時重點強調了高壓氧管道要進行氣密,而空分車間和十三化建在試泵前未進行此項工作,有方案而不執行,是此次事故發生的直接原因。

  (二)在液氧泵試車過程中,空分車間兩次接到高壓氧管道孔板處泄漏彙報,未采取停車處理措施,是此次事故發生的又一直接原因。

  (三)空分車間職工在交接班時,未嚴格執行交接班製度,對現場情況不了解,是此次事故發生的重要原因。

  (四)十三化建在回裝孔板完成後,未要求空分車間進行氣密查漏,華旭監理也未對該工作進行有效監管,是此次事故發生的又一重要原因。

  (五)空分車間管理人員和運行人員責任心不強,發生異常未及時進行處理,導致事故進一步擴大,是導致此次事故發生的間接原因。

  (六)液氧泵試車時,甲醇廠領導、各部門領導均到場監督試車過程,但沒有對更換孔板後是否試壓一事進行監督、檢查,是事故發生的次要原因。

  三、防範措施

  此次事故雖然發生在空分車間,屬於一般惡性責任事故,全廠各級人員必須深刻吸取此次事故的教訓,堅持事故處理“四不放過”的原則,提高認識,積極行動起來,在本部門、本車間進行安全隱患排查,確保試車工作安全、順利進行。

  (一)各級領導要高度重視試車安全,把此次事故提高到質量安全體係有效運行的高度來認識問題,把安全放在一切工作的首位,加強領導,有效管理,加大試車工作中每一個細節的監督檢查,切切實實落實**公司和甲醇廠的安全管理製度,確保試車工作安全進行。

  (二)全廠各部室、各車間要牢固樹立“安全第一”思想,切實做到“不安全不生產”, 做到一級對一級負責,嚴格按照甲醇廠下發的“三查三定”要求執行。

  (三)各車間要重視試車工作,車間內部要分工明確,各負其責,對試車過程中出現的任何問題都要進行認真確認並研究處理措施。

  (四)各車間要重視技術管理工作,技術人員要從標準、工序上充分考慮安全問題,試車時要嚴格執行試車方案和交接班製度

  (五)各車間在試車前要加強對管理人員和職工的培訓學習,明確試車組織,加強試車過程中的執行力,強調“一伸手”的安全性和可靠性。

  (六)各車間要重視現場工作,要將控製室和現場有效結合起來,上傳下達通暢,確保不再出現類似事故。

  (七)監理要加強對現場試車工作的監管力度,加強施工質量和試車安全性的管理。

  (八)各部門、車間要嚴格票證管理製度,從思想上徹底杜絕麻痹和僥幸心理。

  (九)機電部製定下發甲醇廠氧氣管線、設備、閥門管理規定,絕對禁止帶壓在氧氣管線、設備、閥門進行維修作業。

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