某空分裝置氧氣放空閥及放空管線爆炸事故分析
某空分裝置氧氣放空閥及放空管線爆炸02manbetx.com 03manbetx
【簡要經過】
2010年11月1日,事發前3號空分裝置冷箱高壓液氧A泵正在運行;B泵檢修後試運行,準備投備用。22:59,高壓液氧B泵在預冷泵時發現密封氣壓差顯示故障,現場檢查泵密封氣係統及機械盤車均未發現問題,判定差壓變送器故障,值班人員通知儀控人員處理缺陷。
23:51,運行中的高壓液氧A泵密封氣壓差低於0KPa,聯鎖動作,高壓液氧A泵停運。此時3號空分裝置冷箱高壓氧氣送出管線上閥門狀態:送出閥PV3-102開度100%,氧氣放空閥PV3-109開度55%。氧氣送出管線壓力顯示4730KPa, 氧氣送出管線流量顯示52094Nm3/h。
值班人員馬XX到現場檢查高壓液氧A泵狀況,23:54:43,在到達3號空分裝置高壓液氧泵箱附近時,發現氧氣防爆間有火光,立即通知本班班長,並通知消防、調度、應急等部門。班長宣布緊急啟動氧管線爆燃現場處置方案,並現場組織本班人員滅火,同時安排崗位人員關閉氧氣送出閥PV3-102,開大去消音塔氮氣閥PV3-110至25%以上,給氧氣防爆間充氮氣滅火。關閉高壓氧氣去氣化裝置的HV370003a/b切斷閥,及時打開3號氧氣緩衝罐底部排淋閥泄壓,工藝人員迅速隔離了3號空分氧氣係統。
11月2日0:05,3號氧氣防爆間的明火撲滅。
本次火災導致氧氣放空閥PV3-109損壞,Φ8英寸銅質阻尼孔板燒毀。
【原因03manbetx 】
1、高壓液氧A泵停運導致氧氣緩衝罐及氧管線內高壓氧氣向放空閥PV3-109倒流。氧氣氣流高速通過放空閥閥芯,因摩擦過熱或靜電導致燃爆,是02manbetx.com 的直接原因。
2、#3空分氧管線設有氧氣緩衝罐,但是杭氧公司在設計時,未考慮到液氧泵停運時,氧氣緩衝罐的氧氣有可能向氧氣放空閥PV3-109和氧氣送出閥PV3-102倒流,在設計上雖然設計了止回閥,但設計位置錯誤,本應設計在氧氣送出閥PV3-102之後,但實際設計在界區氧氣送出閥PV3-120之後,是導致02manbetx.com 的主要原因。
【防範措施】
1.聯鎖係統是實現裝置本質安全的一個重要組成部分,應對裝置的安全起到本質安全保護作用,但杭氧公司在本質安全上針對聯鎖設計考慮不全麵,高壓液氧泵故障或誤動的條件下,氧氣放空閥應限定開啟速度,確保安全生產。
2.空分分廠要認真汲取02manbetx.com 教訓,做到舉一反三排查隱患,要進一步查找和完善緊急狀況下安全技術處置措施,加強應急處置演練。
3.空分分廠生產技術專業人員要強化工程設計、施工與生產實際的銜接,改善氧氣排空管線的配置,增加排空閥直管段有效長度,減小氣體對閥門的衝擊。
【事故圖片】
空分裝置純化係統係列運行事故03manbetx
分子篩吸附劑對水、二氧化碳及碳氫化合物的吸附是物理吸附,吸附劑表麵存在大量柱狀真型小孔,根據小孔直徑的不同,在低溫狀態下對吸附組分的分子鏈長短,其吸附效率也不相同。分子篩純化係統淨化效果的好壞,直接影響到空分裝置的運行,對相同的設備,如果操作不當,也可能影響淨化效果,降低生產效率。所以說,隻有保證純化係統運行的穩定,才能保證整個空分係統的正常運轉。
1、分子篩純化係統帶水事故分析:
帶水事故一,預冷係統`冷卻泵、冷凍泵循環水量太大,造成空冷塔布水器處理水量超限,即布水器液麵太高淹沒氣體通道,水以氣液夾帶進入分子篩吸附器。特點:帶水快,一般幾分鍾就有大量水帶入,由於水量大使分子篩表麵粉化,強度降低,分子篩微孔大量堵塞,吸附容量減小。靠再生已無法使分子篩吸吸附效率達出廠標準。須更換工作中的一罐分子篩。
帶水事故二,循環水加藥不當造成低溫結晶,結晶體堵塞布水器水通道 、空冷塔水冷塔填等,空冷塔冷卻水流不下來,漫過空冷塔氣體管道,水逐漸以氣液夾帶進入分子篩吸附器。結果和帶水事故一基本相同。
帶水事故三,空冷塔下部液麵計失靈(大部分出在液麵計正壓管堵塞),實際液麵遠高於DCS上顯示液麵,操作人員又沒有及時發現,使液麵漫過空冷塔氣體管道,水逐漸以氣液夾帶進入分子篩吸附器。結果和帶水事故一基本相同。
帶水事故四,預冷係統`冷卻泵、冷凍泵啟停頻繁或冷卻水、冷凍水調節幅度太大,使空冷塔內形成液懸。水以氣液夾帶進入分子篩吸附器。結果和帶水事故一基本相近。
帶水事故五,空冷塔上部冷凍水水量過小,布水器水道通氣使水霧化,水以霧狀進入分子篩吸附器。特點:帶水速度較慢,發現時一般帶水量不是太大,再生兩三個周期,分子篩吸附劑還可以使用,但分子篩吸附劑壽命已降低。
帶水事故六,預冷係統冷水機組出現故障,冷凍水溫度升高,使空冷塔出口空氣溫度升高,當溫度大於15℃時,飽和空氣含濕量大於分子篩吸附劑處理能力,水慢慢地在分子篩吸附器聚集。結果和帶水事故五基本相同。
帶水事故七,空壓機壓力波動大且頻繁造成空冷塔處理空氣量忽的忽小,流速也忽大忽小,空冷塔內冷卻水受到氣流衝擊,將水帶入分子篩吸附器內,結果和帶水事故五基本相同。
帶水事故八,水冷塔下部液麵計失靈(大部分出在液麵計正壓管堵塞),實際液麵遠高於DCS上顯示液麵,操作人員又沒有及時發現,液麵漫過汙氮氣進口管,水倒灌到正在再生的一罐分子篩吸附器裏。特點:帶水速度較快,電加熱器溫度上不去,小於110℃。嚴重時,需要更換再生的一罐分子篩,較輕時,先排管道中的水,再再生兩三個周期,分子篩吸附劑還可以使用,但分子篩吸附劑壽命已降低。
帶水事故九,空壓機停車後,忘關水冷塔補水閥,或空壓機開車前,沒關水冷塔補水閥,水冷塔液麵漫汙氮氣進口管,水倒灌到須再生的一罐分子篩吸附器裏。結果與帶水事故八基本相同。
2、分子篩純化係統CO2超標事故分析:
CO2超標事故一,分子篩帶水CO2超標。
CO2超標事故二,惡劣環境造成CO2超標,廠區空氣中含有大量的酸性氣體,如:硫化氫、氧化硫、氧化氮等,或總循環水成酸性導致進分子篩純化器的氣體成酸性,在吸附過程中分子篩吸附劑與水和酸性氣體發生反應,使分子篩吸附劑結構發生不可逆的改變,降低吸附容積,導致出分子篩氣體CO2超標。
CO2超標事故三,再生不徹底造成CO2超標。根據實踐經驗,13X分子篩吸附劑再生時加熱溫度控製在170℃左右,出口溫度達到85℃以上時停止加熱,進入冷吹期,冷吹峰值根據分子篩吸附器結構的不同、分子篩吸附劑床層厚度的不同,冷吹峰值也不相同,一般控製在140℃以上為最佳。再生溫度過低時,被吸組分不能完全解吸,即分子篩吸附劑微孔內還殘留一部分被吸附組分未被趕走,再進行吸附時,吸附容積就會降低,造成CO2超標。
CO2超標事故四,由於操作人員失誤,操作時分子篩吸附劑床層受到氣流衝擊,床層表麵凸凹不平,氣體短路,吸附容積降低造成CO2超標。
CO2超標事故五,分子篩使用時間過長,部分分子篩吸附劑粉化,床層降低,或分子篩吸附器床層破勳,分子篩吸附劑泄漏,使吸附容積降低造成CO2超標。