冀中能源峰峰集團峰煤焦化公司工藝創新節電百萬度
近日,冀中能源峰峰集團峰煤焦化公司利用純化空氣代替氮氣做氣源,對合成氣壓縮機試車工藝進行改進,僅此一項節約用電近一百萬度,節約電費六十多萬元。
該公司合成氣壓縮機是一期甲醇生產主要設備,近期檢修後整體試車須投用幹氣密封係統,以保證機組的氣密性。由於幹氣密封設備精密度很高,對氣源質量要求也非常高。以往采用中壓氮氣做氣源,空分裝置需提前一周開車,期間還必須運轉空壓機、電加熱器、氮壓機等大功率、高能耗設備,費用很高。
為減低費用,該公司組織技術人員進行技術攻關,尋求更有效、更節能的試車方案,通過多次論證、研究,利用中壓氮氣管路反串至合成氣壓縮機的流程,成功將純化空氣代替中壓氮氣進行試車,使試車費用大大降低。純化空氣是將自然空氣經空氣壓縮機加壓並經分子篩過濾其中油、水等雜質後獲得,成本低廉。
利用氮氣做氣源試車,空分裝置開停車過程空壓機、電加熱器以及氮壓機將會總共運行400餘小時,消耗電量為105.5萬度。利用純化空氣試車,僅運行空壓機、電加熱器為20小時,消耗電量僅為7.36萬度,大大縮短了空壓機和電加熱器的開車時間,另外也不需開氮壓機,試車工藝更加簡化。本次試車采用新工藝,節約電量達98.18萬度,按目前公司電價0.63元/度計算,節約電費達61.85萬元。