嘉禾縣羅卜安煤礦創新煤礦瓦斯抽放技術經驗談
煤與瓦斯突出礦井要實現安全、高效回采,根本措施是加大瓦斯抽放的力度,提高瓦斯抽放的水平,改善瓦斯抽放的效果。郴州市嘉禾縣羅卜安煤礦是典型的煤與瓦斯突出礦井,煤層賦存條件複雜,透氣性差,長期以來采用局部防突措施為主。由於局部預測準確率低、鑽孔成孔率低和抽放工藝不科學等原因,導致消突效果不理想,采掘工作麵動力現象頻繁、瓦斯湧出量大,極大的威脅煤礦的安全生產。為突破這一瓶頸,羅卜安煤礦積極與科研院所開展技術攻關,通過優化區域防突措施、引進水力衝孔技術和改進鑽孔封孔工藝,瓦斯抽放效果得到明顯改善,工作麵安全性和采掘效率大大提高。僅2010年,礦井共抽出混合量瓦斯8.978Mm3,純瓦斯量1.3467 Mm3,煤巷掘進速度由原來的10-15m/月,提高至30-40m/月,全年杜絕了瓦斯02manbetx.com 。
一、優化區域防突措施
羅卜安煤礦采用斜井開拓,走向斷壁後退式采煤,全部垮落法管理頂板。礦井絕對瓦斯湧出量為6.30m3/min,相對瓦斯湧出量為38.10m3/t,屬煤與瓦斯突出礦井。目前井田範圍共有II、V、VI三層可采煤層,其中V號煤層作為主采煤層,厚度0.8~18m、傾角20°~30°,賦存條件較為穩定;而II號與VI號煤層產狀變化較大,難以作為V號煤層的保護層進行區域防突。結合羅卜安煤礦V號煤層堅固性係數小、透氣性係數低和采掘工作麵布置有底板岩巷等條件,選擇穿層鑽孔預抽煤巷條帶煤層瓦斯作為區域防突措施。該方法可以機動靈活地布置抽采巷道,施工瓦斯抽采鑽孔,適應性強,易於均勻布孔;此外還可以根據之前的瓦斯抽采情況,優化設計後續的抽采工程設計和施工,改善瓦斯抽采效果。
二、引進水力衝孔增透技術
決定鑽孔瓦斯流量的主要參數是煤層原始瓦斯壓力和透氣係數,其中煤層瓦斯壓力影響最大,但是由於煤層瓦斯原始壓力不能改變,因此,提高鑽孔瓦斯流量的關鍵在於如何提高煤層透氣係數。水力衝孔增透技術(一)是利用高壓水的楔入鑽孔周圍煤層原有的裂隙中切割煤體,造成煤體的膨脹變形和相向位移,造成煤體破碎,並逐漸形成一個較大尺寸的煤孔,增大抽放孔的直徑。在副265采區±0m水平底板岩巷進行水力衝孔實踐中,鑽孔的等效直徑能達到0.87m,比原始孔徑增大了13.38倍,單孔衝出煤量達到0.37t/m,釋放瓦斯達558.30m3。(二)是高壓水使煤體原有裂隙不斷擴張、增大以及貫通,同時又不斷產生新的裂隙,使鑽孔的影響半徑增大,並最終在圍繞鑽孔形成一個塑性變形區和卸壓圈。羅卜安的測得的數據顯示,水力衝孔可以使抽放孔有效影響半徑增大2~3倍以上,抽放濃度提高4~5倍,抽放衰減周期延長3~10倍。
三、改進抽放鑽孔封孔工藝
瓦斯抽放是利用負壓引流和強製瓦斯解吸的原理來實現的,因此封孔質量的好壞直接關係到瓦斯抽放的效果。目前,瓦斯抽放鑽孔一般采用聚氨酯、水泥砂漿、橡膠圈封孔器以及黃泥和水泥砂漿混合封孔。羅卜安煤礦原來采用的是聚氨酯封孔,但由於聚氨酯遇水收縮、安裝技術要求高、容易產生靜電,且成本高;經過反複試驗,不斷改進封孔工藝和材料,最終確定水泥砂漿封孔能達到最佳效果。其基本步驟是,首先用廢舊棉紗堵塞鑽孔,再用水泥砂漿泵往孔內注入長度為5m左右的水泥砂漿(孔內水泥砂漿的長度可通過抽放管上的細孔來確定),再經過24小時養護凝固。實踐證明,水泥砂漿封孔技術提高了鑽孔內的氣密性,減少了鑽孔漏氣現象和負壓損失,抽放的瓦斯濃度能保持在15%左右。
課題組:李世生 劉英 嘉禾縣羅卜安煤礦