工作麵采後工作總結
7217工作麵一切眼采後總結
7217工作麵回采二疊係山西組2號煤層,其上分層現已回采,下分層2#煤層平均厚度2.2米,其穩定可采煤層。
該工作麵2009年11月開始初采,通過4個半月生產,一切眼於2010年3月26日停采,現將工作麵采後總結如下:
一、 工作麵基本情況:
1、工作麵位置:該工作麵南為302工作麵采空區,東為719工作麵(1#、2#煤已采),北為七采皮帶、軌道上山保安煤柱,西為715工作麵(1#、2#煤已采)。
2、巷道布置與聯係形式:
7217工作麵由一條運輸巷、一條材料巷和切眼構成采煤係統;7217材運兩巷均直接與六采皮帶聯通,並分別經聯絡巷與七采軌道相通。
3、巷道支護情況:
工作麵所有巷道全部采用金屬工字鋼單棚支護,棚距800㎜,采用礦11#工字鋼梁*腿=3300*2600㎜,柱窩深度193㎜,淨高2.35米,“四·八”盤幫構頂。
4、支護設備及材料:
根據工作麵頂板及現有設備狀況,選用95架ZY3200/12/29L型掩護式液壓支架護頂。
二、勞動組織:
1、工作製度:工作麵采用“三·八”製作業製度,每班作業8h,一個圓班由2個班生產(8點班、20點班)和一班檢修(14點班)組成。每天檢修6h。
2、作業方式:移溜移架工追機作業,其它工種平行或交叉作業。
三、停采情況03manbetx :
1、7217工作麵上分層已采,共確定兩方案
(1)、第一種方案:考慮到上分層停采的特殊性,確定2#煤停采位置為上分層停采線後5米。
(2)、第二種方案:根據地質資料,確定通過上分層停采線,進入實體,對頂板管理以及回收工作有很大的優勢。
通過現場辦公以及調度會的領導確定,最終確定停采位置(第二種方案),但機頭卻與上分層停采線較近,機頭處的回收工作有一定的困難,因此要求最後停采必須斜擺機頭,盡量閃過上分層停采線,確保回收順利。
2、停采末回工作主要分二個部分的工作。
一是提前做好準備工作:我隊積極成立了末采工序領導小組,針對工作麵實際情況,製定得力舉措,堅持跟班指揮,現場發現問題,現場解決問題,克服一切困難,狠抓末采工序,為綜采支架回撤工作打下了堅實的基礎。十月底,我隊開始著手末采回收準備,由於工作麵頂板破碎嚴重、煤壁片幫嚴重及兩巷壓力大。我隊積極調整組織方案:穩步推進,同時加大獎罰力度,重點抓好職工保勤和安全工作,製定了工作麵工程質量保證措施;實行隊領導跟班製度,及時解決影響生產的各類問題,廣大幹部職工出滿勤、幹滿點,在礦領導的正確指導下、在兄弟單位的積極配合下,克服地質不利因素,排除種種困難,我們認真總結經驗,順利移交6205工作麵。
二是現場生產管理工作:在整個停采末采工序工作中,我隊領導班子,超前指揮,一線管理,是這次綜采工作麵末采工作取得勝利的關鍵。大膽管理,敢於管理,值得我們每一位同誌學習。,他們在末采工作中樹立了榜樣,不講報酬,埋頭苦幹,在苦、累、髒、險工作中敢為人先,勇挑重擔,為全礦職工樹立了楷模。
四、生產技術:
由於該工作麵頂板破碎、煤壁滾片幫嚴重,我隊采取對停采材料進行調整(大梁采用一半3.4米,一半采用3.6米的大梁,聯網距有原來的200mm一扣更改為100mm一扣,)並且采取提前兩米開始鋪網來維護的頂板。但在開始鋪網時遇到很大的困難,因進入實體過上分層停采線,鋪網捎一降架,頂板上的1#煤垮落的膠結物隨之跨落,造成垮落物充滿溜子,因此采取拉空溜子後,隔架上2米的棚板或平行煤壁支設戴帽點柱控製的頂板,然後在稍稍降架來鋪網。鋪好網後進行推進能很好的控製好頂板。
由於過上分層停采線是從機尾開始,我隊采取班班監控,根據過上分層的位置采取及時支護追機作業並使支架嚴密接頂,班班彙報上分層的位置與工作麵的交叉點,來及時采取應對措施。
機尾開缺口後,由於空頂較大,采取頂板支設10根6米的工字鋼梁,來維護頂板。
生產過程中出現的問題:
(1)機尾提前進入實體,鋪網質量較好,但機頭處鋪網的質量較差(尤其是10#-5#支架出現拉架扯網和網被擠在一起)不過到停采時網全部拖入落山。
(2)由於過上分層的特殊性,批停采材料考慮很多,造成網富餘120卷。
(3)由於機頭、機尾頂板壓力大,機頭處高度不夠為了保證轉載機順利回撤至二切眼,再加上底板為砂岩下底較困難,機頭下底深達500mm。機尾超前支護段以及缺口位置高度不夠,我隊積極組織人員下底長×寬×高=20×2×0.4m,確保正常回收支架。
(4)由於工作麵煤壁片幫嚴重,離底板500mm的網鋪設質量不好,打幫錨錨固力不足。
(5)應考慮工作麵頂板破碎、煤壁滾片幫嚴重。停采支設的大梁局部進入支架頂梁上達1.5米,給停采材料造成一定的浪費。
(6)最後一刀完工後,支設的單體支柱沒有加在實體上,重新整改,給員工的勞動強度加大。
(7)由於材巷的斷麵小,停采材料較多,再加上綜掘二隊在二切眼擴幫,支護品較多,堆放的材料較亂。
(8)由於停采材料較多,下料工序較繁瑣,在加上運料大隊下料到6205材料巷亂堆亂放。
三、生產過程中好的方麵:
1、我們積極利用周二、周五安全例會強化安全知識學習,著重抓好了《作業01manbetx 》、《停采措施》等安全知識的學習,使職工正確全麵掌握安全知識,明確怎樣做是安全的,怎樣做是違章的,進一步強化了職工的安全質量意識。
2、質量標準化工作是安全的基礎, 雖然停采的工程量很大,但通過我隊職工的努力,加班加點工作,最終順利達到停采回收的標準。
3、由於過上分層停采線,我隊領導考慮較周全(停采材料、停采應對的措施)都使停采回收順利。
四、幾點建議:
1、運料隊下料及時,盡量提前幾天所有料運送到位。
2、綜掘二隊打幫錨要按措施作業。
3、7217工作麵停采與6205工作麵相似,因此停采方案要提前敲定後方可寫措施和采取應對措施。
4、停采檢修工作:(1)、包工形式的安排工作的效果不理想,工作效率低、工作質量差,具體工作沒有人去驗收把關,幹成什麼算什麼。(2)、檢修工作所需材料、配件、工具等準備的不到位,影響檢修質量。
5、對工作麵所有的設備、材料、配件必須定專人負責管理,建立台帳,明確職責,做到工作麵事事有人管,事事有人幹的效果。
6、及時對工作麵所消耗的材料進行統計總結,什麼消耗量大、什麼用的少,提高備用件的利用率,減少成本。
通過努力,該麵於11月9日正式停采。為了保證停采末回順利進行,由生產科牽頭,隊組技術員負責提前一個月編製停采末回安全技術措施,並由總工程師主持,生產礦長及相關部門參加進行會審,對回收方案進行修訂,確定最佳方案。 通過全隊上下的共同努力,圓滿地完成了6205的回采任務,現我隊進入7217工作麵,停采位置與6205工作麵停采相仿,一定改進不足之處發揮6205工作麵停采的長處,確保 7217工作麵順利回收。
綜 采 一 隊
十一月十一日
S1106工作麵繼續推廣項目
一、合理選擇放煤方式:綜采放煤方式包括多輪順序放煤、多輪間隔順序放煤、單輪順序放煤和單輪間隔順序放煤。經過技術人員和現場工人經過長時間的試驗,證明了工作麵采用多輪順序放煤按五架支架設為一個組,並安設一個工人進行放煤,每三組一個小循環,進行放煤,每次放出頂煤量的1/3,分三次放完頂煤。采用這種放煤順序,能使冒落後煤岩分界麵均勻下降,可得到回采率高,含矸率低的效果。
二、加強兩端頭支護:材料巷和運輸巷兩端頭采用端頭支架進行支護,但由於材料巷和運輸巷兩端頭放頂煤的需要必須安設單體液壓支柱,為了保證工人在作業時的安全,並使兩個安全出口始終保持暢通和達到煤礦安全01manbetx
所要求的高度和寬度,在端頭支架上方進行鋪網作業,保護材料巷和運輸巷。
三、加強主進、回液管路的管理:在生產過程中主進、回液管路由於較長時間的移動而造成的管路局部磨損嚴重、影響生產,造成生產成本在一定程度的上升。經過現場實踐和技術人員的努力,將主進、回液管路用皮帶條包紮,可以避免上述問題的產生。
四、完善各種防塵措施:
1、進行煤層注水:在采煤前預先在煤層中打若幹鑽孔,孔深一般為工作麵斜長的2/3,通過鑽孔注入壓力水,減低煤的強度和脆性,采煤時就會減低煤塵的生成量;
2、進行噴霧灑水:在材料巷和運輸巷中設置風流淨化水幕,采煤機進行內外噴霧,各個轉載點設置噴霧裝置,加強了各個液壓支架間的噴霧。
3、衝洗巷幫和清掃落塵:定期清掃落塵和衝洗巷幫,以防止沉落的煤塵參與爆炸和降低空氣中粉塵濃度;
4、個體防護:采用防塵口罩,並且做到入井工人必須佩戴防塵口罩,否則嚴禁入井。
五、合理調整溜子負荷:各部溜子進行底鏈送水,減少溜子由於回空鏈帶煤過多,造成底鏈過載和負荷過大,此外安設專人對前後溜子的變頻開關的電流情況進行監控,當發現電流過高時可適當的減少煤量,避免由於煤量過大使溜子負荷過大造成溜子斷鏈,影響生產。
六、嚴格控製前串後滑:在生產中保持機頭平、直,墊平機身,使機頭、機尾和中部溜槽形成一條直線;發現刮板鏈下有矸石或金屬雜物時立即取出;彎曲的刮板要及時更換,缺少的刮板要及時補上;在縮短刮板輸送機向前移動機尾時,一定要把機尾放平,鋪設時最好使刮板輸送機的機頭、機尾稍低於中部溜槽,呈“橋”形。
七、專人負責定期檢修:對支架、破碎機、采煤機、前後溜子、轉載機等設備的易損部件定期去檢修,避免由於檢修不到位而造成設備易損部件缺失,進而造成整個設備帶病運轉,最終使整個係統受影響。在設備的日常維護中設專門的油脂工,責任到人,避免由於分工不明造成大家吃大鍋飯的現象,影響到整個係統穩定有序的運行。
八、加強管理提高回采率:對工人嚴格要求,在生產過程中,頂煤必須放盡,上一班未放的,下一班必須先放頂煤後開刀,杜絕超循環進度放煤,並對每一循環的出煤量設置標準,充分利用經濟杠杆,當達到或超過該標準時在每天下分時進行超額獎勵,提高工人們生產的積極性,避免由於片麵最求進度而造成回采率降低,資源的浪費。
九、合理調整提高煤質:在放頂煤時充分利用支架尾梁高低和插板伸縮梁進行嚴格控製,防止由於使用不當使矸石進入後溜子,影響煤質。此外,在割煤時要求工人嚴格控製采高,避免由於割破底板鋁土岩進入煤流造成煤質下降。
十、嚴格要求強化標準:移架時充分利用抬底油缸,防止支架由於接底嚴密而帶起浮煤,影響支架平直度。在日常操作中要求工人們必須做到工作麵煤壁、溜子和支架都保持直線。支架間的煤、矸必須清理幹淨。由於煤壁易片幫,在生產當中必須將護幫板支起。