張礦集團宣東瓦斯熱電有限公司精細化管理促效益
針對瓦斯儲氣櫃過濾罐電動閥門關閉不嚴難題,技術人員通過在過濾罐進氣和出氣管道閥門處采用肓板密封的處理,不僅杜絕了氣源的泄漏,還有效地避免了“跑、冒、滴、漏“現象。今年以來,張礦集團宣東瓦斯熱電有限公司從細處和點滴著手,突出精細化、規範化管理,強化製度建設,不斷改進管理措施,取得了明顯成效,全年共節約資金33.12萬元。
該公司通過加強過程控製,嚴格限製無預算資金支出,對辦公費、電話費、差旅費、招待費等非生產性費用支出實行量化考核,電話費實行定額到人,辦公費分解到電站、部門,招待費由公司領導進行總額包幹,並全麵推廣使用集團公司OA協同,積極向無紙化辦公邁進,最大限度地減少資金浪費;實行車輛管理改革,采取合並用車,杜絕司機將車開回家、減少高油耗車出車等措施,車輛費用大幅下降,取得了顯著成效;公司本著“能修理的絕不外委,能製作的絕不外購”的理念,成立了修舊利廢小組和缸頭維修小組。缸頭維修小組的成立結束了缸頭外委加工的曆史,僅此一項每年為公司節約資金約5萬元。對各電站、班組所用生產材料按額定標準進行層層分解,規範日常添加機油、防凍液的添加劑量及添加次數,實行定員、定標、定責管理的工作方法,使機油更換周期時間由原來1500小時一次延長至3000小時一次,每次可節約機油約2000公斤,每年可節約資金約20萬元。同時,各電站積極開展“修舊利廢”活動,對設備配件能修就修,能改就改,能利用就利用,充分發揮管理的“精”和“細”。全年,組織各電站檢修活塞環12個、缸溫熱電偶12個、排溫熱電偶12個、缸套12個、中冷器2個、油冷器1個、增壓器2個、連杆1個、執行器5台、馬達7台;更換波紋管墊37個、換橫橋凸頭12個;打磨火花塞168根;利用廢舊鋼管製作放散管路140米,保養機組126台次等,共節約資金33.12萬元。