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31401綜采工作麵頂板管理超前支護及采高情況全技術措施

作者:狗万manbet官网 2013-01-11 11:38 來源:狗万manbet官网

    31401工作麵現已開始回采,工作麵及兩順槽壓力大,為保證工作麵正常生產及職工人身安全,特製定如下安全技術措施
一.工作麵頂板管理
   1. 嚴格控製工程質量,在保證不割底的情況下留有足夠的頂煤且保證采高(地質構造除外)。
   2. 加強液壓支架檢修,保證液壓係統無竄漏液現象,支架動作靈活。
   3. 檢查所有支架立柱、平衡千斤頂安全閥,保證所有支架安全閥達到額定開啟壓力。
   4. 支架工升架必須達到初撐力,及時跟機拉架;
   5. 采煤機司機應割平頂板,保證支架接頂良好,大小支架對接出頂底板過渡平緩,避免留有台階造成支架咬架。
   6. 來壓時要組織快速推進,加快推進速度。
   7. 在頂板比較破碎的情況下,超前拉架,稍降支架快速拉前,頂到煤壁上,采煤機割煤時沿底走,下一刀返回時將頂煤割掉。
   8. 工作麵片幫嚴重段,空頂距離夠一個步距的,支架超前拉出。
   9. 工作麵停機時,應重新升架使其接頂嚴密並將護幫板全部打出,必要時超前拉架。
   10. 工作麵停機時,將工作麵溜子上的煤全部拉空,根據需要煤機可返一空刀徹底清理片幫煤並打出所有護幫板,必要時應拉出超前支護。
   11. 每班要有專人對兩出口的片幫煤進行處理。
二.超前支護:
    1. 運順超前40米範圍內打一排戴帽點柱,間距為1.3米,距離副幫0.5米(由於巷道不直部分距離有誤差),遇到聯巷口時補打4棵點柱,共打36棵。
    2. 回順超前50米範圍內支護,支護單體支柱3排,間距為1.3米,排距為1.3米,距離正副幫為1.4-1.6米(由於巷道不直部分距離有誤差),遇到聯巷口時補打4棵點柱,共打124棵。
   3. 聯巷口單體間距均勻布置。
   4. 當安全出口寬度大於1.0m,在出口處加一排單體,長度不小於從端頭支架大腳前小於1.0m處到電機鏟煤板的距離;當安全出口寬度小於1.0m時,最後一棵單體到機頭、機尾電機鏟煤板的距離不大於1.0m;機頭機尾端頭支架接頂嚴密、達到初撐力,安全出口頂板必要時掛網。
   5. 選用3.8m單體支柱,柱徑為110m的,初撐力不得小於250KN;選用3.5m單體支柱,柱徑為110m的,初撐力不得小於300KN。單體支柱行程不小於0.4 m。
   6. 支柱必須打牢打正,上好柱帽,係好保險繩。
   7. 回撤單體時,必須將上、下出口、人員工作範圍內片幫及頂板零皮處理掉,並及時將端頭支架超前拉出、升緊。
   8. 打柱和回柱時必須兩人作業,一人監護安全,安全使用爬梯放穩柱帽方可操作。
   9. 過往行人必須在有支護的頂板下行走,通過破碎段時應觀察好頂板情況,無問題時迅速通過;如果有危險時應及時向跟班隊長彙報並及時采取措施處理。
   10. 如果巷道超高或過低不能打單體時,及時補打錨索,必要時掛網、打木點柱支護。
   11. 跟班隊長和班長在班中應隨時檢查頂板情況,發現問題及時采取針對措施
   本措施未提及事宜,嚴格按照《煤礦安全01manbetx 》執行,其他安全技術見《31401工作麵作業01manbetx 》。
   三.工作麵采高情況
   從31401綜采麵開始回采到92聯巷,根據回采情況發現,煤層較薄(地測提供數據,煤厚4.1-5.0m),在距底板3.6-4.0m處有一到兩層薄夾矸,分布不均勻,且在煤層中上部存在一層0.3米的高灰煤,煤層頂板岩層結構差,較為破碎。工作麵壓力顯著,片幫嚴重,頂板管理困難,容易漏矸,特別在高灰煤割破後頂板更難管理。我隊曾經幾次試圖提采高,結果都因割破高灰煤,頂板破碎冒落造成漏矸,超前維護效果不佳,被迫重新降低采高。
   為有效控製頂板,保證正常生產,我隊針對煤層薄、壓力大等特點,製定了相應措施。首先不割高灰煤,隻要高灰煤不割就可以更好的保證頂板完整不破碎。第二,工作麵壓力大片幫嚴重及時拉超前,煤機割過後,煤壁嚴重片幫直至高灰煤處,導致梁端距加大,為有效控製頂板,隻要夠一個步距就拉超前,頂板不好時不管夠不夠一個步距都拉超前,使頂板得到有效支護,阻止漏矸現象的發生。第三,及時打出護幫板阻止片幫,增強支架的支護效果。
   從實踐中可以總結出,工作麵沿底割煤,采高保持在3.6-4.0m之間,頂板易於管理,能很大程度上減少漏矸,對煤質及設備運行都有好處,更能保證正常生產。

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