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達竹石板選煤發電廠創新煤泥回收運行方式不走“尋常路”

作者:羅雪 2013-04-23 08:53 來源:狗万manbet官网

  達竹石板選煤發電廠創新煤泥回收運行方式不走“尋常路”

  石板選煤發電廠 羅雪

  “打破固有思維,改變常規套路”。這是石板選煤發電廠將處理煤泥水的濃縮機、沉澱塔的運行方式由並聯改為串聯的創新思路。在沒有任何投資和硬件改造的情況下,憑借敢想敢做的魄力,完成工藝改進,實現降耗節支45萬元。

  新運行方式實施之前,石板廠一直沿用煤泥水處理的常規運行方式:將煤泥水分別進入濃縮池和沉澱塔,其底流分別通過壓濾機回收煤泥,溢流作為再生水循環使用,運行方式為並聯。該工藝雖然能夠達到沉降煤泥水的目的,但是對比濃縮池底流和沉澱塔底流的壓濾機入壓效果,發現入壓濃縮池底流時壓濾機入料缺乏穩定性,表現為壓濾機入料濃度低、尾煤回收周期長,洗煤下班後要延時回收煤泥3~4小時,特別是當濃縮池中心孔積存煤泥時,尾煤回收周期更長,影響洗煤生產的正常進行。

  針對存在的問題,石板廠經多次研究、多方論證,對處理煤泥水的濃縮池和沉澱塔的運行方式進行了創新,即:將煤泥水首先進入濃縮池進行一次沉降,其底流通過泵連續轉入沉澱塔進行二次沉降,最後對沉澱塔的底流通過壓濾機回收煤泥,溢流水作為再生水循環利用。

  新工藝的特點是在不增加任何硬件設施的條件下,僅將煤泥回收運行方式由並聯改為串聯。實行新的運行方式後,因壓濾機入料濃度得到改善,入壓的尾煤量由7噸增加到8噸/個循環,不僅確保了煤泥水係統的運行正常,而且減少了尾礦泵、壓濾機及相關配套設備的運行時間,實現了煤泥入壓與洗煤生產同步上下班,全年可節約電耗69萬KWh,共計節省電費、維修費45萬元,其帶來的間接效益更是不勝枚舉。

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