天業化工公司燒堿分廠:技改敲開高品質之門
天業化工公司燒堿分廠:技改敲開高品質之門
通訊員樊新花報道: 5月3日,天業化工公司堿分廠A 套終濃縮進行全麵改造,此次改造由瑞士博特專家親自到現場負責指導改造工作。
終濃縮是98%熔融堿液與二次蒸汽進行分離的地方,現有生產工藝堿液通過降膜管直接進入終濃縮,在此處,熔融堿液與二次蒸汽分離,由於堿液與蒸汽的不斷往複接觸,影響了熔融堿液的濃度。同時,熔融堿液直接進入終濃縮,不斷對最終濃縮氣液分離器底部衝刷,影響了設備的使用壽命。在生產中多次導致降膜管垂直下方分離器底部泄漏,逼迫停車補焊。
為保證設備正常運行,提高對鎳材的維護及提高產品質量,化工公司堿分廠聯合瑞士廠家對終濃縮氣液分離器進行技改,在降膜管出堿口增加接堿杯(帶有固定的熔融堿導流渠),將經過濃縮的堿液收集到接堿杯中,加速熔融堿與蒸發後的二次蒸汽分離。同時,熔融堿經過熔融堿導流渠收集,流至最終濃縮器出堿口。這項技改聽似很簡單,但實際操作中對精度要求特別高,在一個隻有一個人爬進去勉強可以坐起來的狹小空間裏,連續幾天來外國專家和分廠技術人員每天爬進去好多次,對每個掛杯位置及接堿杯與導流渠的銜接反複測算,對每一根降膜管的垂直度逐一測量校正,在技改中我們感覺到技術的精度決定品質的高度,在精度麵前失之毫厘差之千裏,正是在每一個環節高標準的要求,才可能實現整個係統的良好運行。據悉,此次技改完成將提高熔融堿濃度≥98.5%,可降低熔鹽溫度至410℃,從而降低成本,降低噸堿天然氣消耗,大大降低熔融堿液對最終濃縮器氣液分離器底部的衝刷,延長設備使用壽命,節省更換設備成本支出,同時也降低了停車檢修次數,減少設備內壁、管道中氧化鎳雜質在最終濃縮器氣液分離器中的沉澱,降低開車堿數量,降低噸堿損耗。