峰峰集團馬選廠依托技改提效節資金
本網訊(通訊員陳愛軍)馬選廠注重科技創新與降本增效相結合,抓實生產設備的技術改造工作,不斷更新生產工藝,通過技術創新實現減人提效。今年來實施大型技改項目5項,年可節省成本及備件費近300多萬元。
該廠新建原煤段篩分手選係統,徹底消除了原煤中大塊矸石對生產係統的影響,原煤段02manbetx.com 和旋流器堵塞02manbetx.com 分別降低85%和90%,有效保證生產係統正常運行,這一技改項目每年可直接創效151萬元以上;在生產主廠房內建造分布式視頻監控係統,計劃建造10座監控站,加裝各種傳感器和執行器,運用技術、人防手段,對廠房大樓進行全方位立體控製和綜合管理,實現與消防、安全等係統的聯動報警,實現崗位少人或無人值守,現已經建成六樓原煤係統視頻監控分站、加壓視頻監控分站、4#水池視頻監控分站,西部二樓和四樓視頻監控分站小屋已經竣工,餘下分站預計年底前完成,全部投入使用後可減人60名,每年節約人力資源成本180萬元; 7月初將浮選車間精煤脫水設備421#壓濾機換為快開式壓濾機,可提高功效一倍。孫莊生產部改造精煤壓濾機拉板驅動係統,濾布消耗由每月300張降低到150張,全年節支52萬元;九龍生產部將精煤脫介篩由原來的50mm篩孔薄板更換為0.5mm篩縫篩板,即解決了脫介篩跑水問題,又將原煤處理量由330噸/小時提高到380噸/小時,每月節約電費4.5萬元,介耗由1.5kg/噸降到1.00kg/噸,每月節電7.5萬元.