石板選煤發電廠:節能降耗抓細節
石板選煤發電廠:節能降耗抓細節
石板選煤發電廠 劉波
今年以來,石板選煤發電廠洗煤車間在節能降耗工作上不斷探索新模式,節能方麵從細微之處做起,不斷將節能降耗工作引向深入。近日,筆者進入該車間生產現場進行了走訪了解。
停運設備節電耗
進入生產現場,一台停運的高頻篩立刻引起了筆者的注意。正式洗煤生產忙碌的時候,往日正常運轉的342#高頻篩為何遲遲沒有啟動呢?帶著這個疑問,筆者向崗位司機熊小莉進行了了解。原來,這是該車間為節約電耗,根據近段時間入洗原煤量減少,產生的矸石粗煤泥量減少的實際情況,以前需用兩台高頻篩對矸石粗煤泥的進行回收脫水,現在僅用一台高頻篩就完全可以滿足生產的需要。崗位司機還告訴筆者:每台高頻篩上電機的功率為5.5千瓦,按照現在平均每天生產時間10個小時計算,停運一台設備每天就可以節約用電110度。
標尺度量節油耗
來到該車間浮選藥劑油房,一把安裝在油桶上的簡易油位標尺立刻吸引了筆者的眼球。“這是車間控製柴油消耗指標,提倡崗位司機節約的又一新舉措。”浮選司機白小惠告訴筆者:一直以來,浮選回收精煤要消耗大量的柴油,如何提高浮選司機的操作水平,降低柴油消耗一直是困擾車間的老大難技術問題。車間技術人員經過仔細琢磨之後,自製了一把簡易的油位標尺,安裝在油桶上,要求每位浮選司機對當班生產消耗的柴油進行精確計量,並由車間技術人員為每位崗位司機建立柴油消耗台賬,通過台賬03manbetx 讓崗位司機自己控製柴油消耗,以達到節約柴油用量的目的。據了解,該車間至采取精確計量油耗以來,入洗每噸原煤柴油用量由原來的0.1千克降低到現在的0.05千克。
小改小革降介耗
在生產現場筆者還驚奇的發現,該車間洗煤生產的每一個脫介工藝環節幾乎都進行了小改小革。磁選機的滾筒上增設了保持表麵清潔的噴水;相鄰的兩台磁選機還焊接了保持溢流平穩的兩跟連接管道;脫介篩上增設了延長脫介效果的膠皮擋板;弧形篩篩下安裝了保持分選密度正常的分流管道。該車間支部書記裴雲告訴筆者:這些小改小革都是車間職工集體智慧的體現,不但完善了脫介工藝還給車間節約了成本。他說:“自從這些小改小革完成後,洗煤介耗大幅度下降,目前入洗每噸原煤平均耗介僅為1.5千克。”