臨礦集團古城煤礦“全透視”設計搶占效益最高點
本網濟寧訊 “我們的開采條件極為複雜,不僅采深大、環節多,而且傾角大,斷層多,對於煤炭質量的控製和生產效率的提高,這是一個很難解開的矛盾症結。”山東能源臨礦集團古城煤礦礦長、黨委書記管清向介紹說。他們憑借突破慣性思維———“全透視”設計,打開了這個結,實現了繁雜條件下的高產高效。
古城煤礦麵對2201百萬噸綜采工作麵即將遭遇的前所未有的大跨度斷層,不是強行通過,而是根據科學數據、成熟經驗研判斷層可能狀態,提前“設想”研判,科學設計進行合理規避。
“為了躲開斷層,不延誤原煤生產,我們提前設計準備,確保工作麵沿斷層邊緣推進,繞開岩層。”古城煤礦生產技術科科長張連國說。
古城煤礦通過大膽采用長距離“轉采”施工工藝,並加強超前支護等施工前準備工作,不僅多回收了38.7萬噸“預算外”的煤炭資源,多增加效益2.5億元左右,還保持了礦井持續安全高效生產,並創造了日產量連續5天保持在6300噸以上的曆史最好水平。該成果榮獲山東省煤炭工業科技進步三等獎、山東省技術創新成果二等獎。
“我們井下主皮帶運輸線路長達5000米,而且橫跨3個水平,每個水平的傾角都很大,如果采用礦車提升矸石,增加的成本恐怕就得用上千萬元來計算。”副礦長魏興民說。目前,古城煤礦盡量棄礦車不用,自主創新了井下皮帶運輸係統,在係統各轉載點多設計了一個矸石倉,實現了雙倉配置,讓原煤和矸石能夠集一線運輸、分兩倉儲存,然後分流到主、副井提升係統。不僅大幅提高了掘進效率,降低了生產成本,還有效解決了過斷層期間矸石多、煤炭質量“一落千丈”的老大難問題。
“我們隻有立足於符合實際的、超常規的科學設計,學會用最簡單的辦法解決最本質的問題,才能產出大效益。這就需要我們工程技術人員必須有一雙融入戰略性、前瞻性、合理性思考的立體‘透視眼’,要相信理性的科學,還要積累‘看透’的經驗。”管清向說。
“我們最近在3209和3210這兩個工作麵的規劃設計上,也動了不少腦筋。現在,隻需利用原有的3208兩順槽作為總的運輸通道,從中間通過煤層橫穿過去,與準備後續開采的這兩個工作麵搭接起來,從而完成采麵布局。”魏興民說,“采用這樣的可行性方案,完全避開了在岩巷中單獨為這兩個工作麵開拓四條下山巷道的問題。可以說,我們用兩條全煤巷道置換了四條全岩巷道,相當於省下了2400多米的全煤巷道掘進量,換算成施工成本,也就是3600萬元。”
不僅如此,對於“穩產高效”問題,隨著采掘生產、連續運輸、主井提升等係統的“瓶頸”製約的極限突破,先天性技術隱患、開采難題得到進一步消除,古城煤礦又把目光轉向了最後一個效益增長的“葫蘆口”———副井提升運輸係統。
“我們現場研究了很多次,最終決定采用爬車機調高、礦車自動滑行以及係統集中控製技術,對連接副井提升的工業廣場軌道運輸係統進行了徹底改造,形成了現在的七大軌道運輸自動化閉合係統,這套係統很實用,用人減少了,自動化程度提高了。”生產技術科副科長王振偉說。這套係統的設計思路就像撒開的漁網,脈絡清晰、收放自如。
古城煤礦對工業廣場線路規劃了7個功能區,主要由煤車、矸石車循環係統,地麵矸石、材料車下井循環係統,設備維修車、混凝土攪拌車、修理礦車循環係統組成。而所有這些功能化係統都能與副井口聯通,自動進出和上下,互不幹擾。通過技術改造,古城煤礦使係統在礦車處理方麵具有了較高的應用效率,編組列車占用軌道效率降低,礦車循環實現了連續化運行,速度加快,原煤處理能力從未改造前的幾萬噸提高到了現在的20萬噸到30萬噸,成為新的效益增長點。
此外,為了進一步釋放產能,古城煤礦又在離副井底不遠處,設置了專用儲煤倉,把皮帶運輸大動脈上的原煤分流,再通過礦車裝運、副井提升直達地麵,每年可增加18萬噸的原煤產量,所形成的規模效應,每年可帶來1億元左右穩定的“隱性”收入。
去年以來,古城煤礦努力推進設計的科學性、合理性和超前性,使礦井實現了複雜地質條件下“一井兩麵生產”的戰略構想,生產係統更完善,布局更優,人員更少,安全高效生產局麵的持續穩定,低成本優勢不斷強化,2013年,盈利能力再度攀升,名列山東能源十大礦井第二位。