熟料拉鏈機脫軌的事故案例分析
作者:狗万manbet官网
2014-04-15 13:53
來源:狗万manbet官网
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性質:重大設備02manbetx.com
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經過:
2006年5月15日4:39,當班巡檢工發現拉鏈機掉道緊急停車,熟料拉鏈機脫軌。至4月16日13:24恢複生產。
停機時間及經濟損失:
此設備事故造成回轉窯停機32.45小時,直接經濟損失0.18萬元。
事故主要原因:
由於窯的超產運行篦冷機冷卻效果差,篦冷機下料口下紅料致使拉鏈機鬥子變形(拉鏈機正常工作在-50~170℃,事故發生前後拉鏈機工作溫度經常在200~300℃之間),滾座與料鬥焊接為一體,影響了小輪與軌道的垂直度,致使小輪磨軌道並掉道。在定檢時由於時間緊,沒有小滾支座備件,僅對料鬥稍作調整,更換部分嚴重磨損的小輪後就投入生產,導致事故發生。
事故教訓及今後的防範措施:
1.篦冷機尾部增加噴淋裝置,嚴格控製出篦冷機熟料溫度,加強設備的日常維護。
2.校正頭尾輪,確認平行。
3.由於鏈條過鬆摘掉一節鏈條和鏈鬥重新調整尾部絲杠張緊程度。
5.緊急訂購廠家備件更換鏈鬥上的滾輪座與滾輪,用拉鋼線的方法效正滾輪與軌道的垂直度。在邊試車邊調整的情況下使設備運轉正常。
事故照片:無
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