一線B水泥磨主電機放電事故案例分析
一線B水泥磨主電機放電02manbetx.com
案例03manbetx
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性質:特大設備02manbetx.com
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經過:
2005年9月17日11:45,44.11B主電機跳閘,主變告知中控說水泥磨係統有接地信號,中控通知電工到現場檢查,高壓盤上51SSM2和51SM1兩個繼電器翻牌,複位後檢查高壓盤和主電機都正常。13:00,值班主任聯係電氣責工,聯係主變開磨,當中控開到選粉機機組時(磨主機的前一個機組),44.11B主電機跳閘,電工到現場檢查未見異常。13:45中控主任聯係主變開磨,當開到磨主機時,A、B兩磨全跳閘,電工在電氣室將高壓小車拉出,去現場檢查電機時發現電機西北側著火,立即用滅火器滅滅。此時,高壓盤上的4個保護繼電器全部翻牌。檢查著火處有爛笤帚和油汙,判斷應為電機打火引燃了笤帚和油汙引起著火。於是值班主任聯係公司相關領導到現場。
1.現場檢驗確認和處置過程:
公司相關領導趕到現場,聽了崗位人員和電工的描述後,首先安排檢查電機滑環室、電機主接線處、高壓盤內外情況,外觀檢查沒有異常。於是安排值班鉗工拆主電機風筒和前端蓋子,電工到主變借2500V高壓搖表,辦理主變停電手續,給主電機停電。同時聯係機電公司作試驗,檢驗主電機和主變接地信號問題。機電公司答複沒有人,且儀器在六九水泥公司,且聯係不上。在征得公司領導劉總同意的情況下,聯係湘潭電機修理廠(位於豐潤西馬莊,該廠距離我公司最近,較有能力的大型高壓電機修理廠),帶儀器來廠進行鑒定。
16:00左右,電機前端打開,檢查電機定子、轉子線沒有發現放電打火痕跡,隻是定,轉子間隙發生了變化,兩側相差大概有3mm左右,間隙東側大西側小,檢查定子和轉子兩個瓦座地腳螺栓沒有鬆動,定位銷位置沒有變化,基礎沒有發現裂紋。於是決定把電機所有端蓋全打開檢查,安排鉗工繼續卸端蓋和風筒,準備進一步檢查。此時湘潭電機修理廠也帶儀器來到,我們一同打開高壓盤的接線端,解開電機線,拉掉互感器保險,檢測到主變電纜正常,高壓開關正常,到電機側接地。又在電機下解開電機接線,檢測電機接地,電纜正常。至此確認電機已接地。
此時,電機所有端蓋都已打開,大家仔細檢查,找不到接地放電的痕跡。將此情況彙報給股份公司設備部李部長,指示我們說這種情況一定要抽轉子檢查。由於我們現場不具備抽轉子的條件,考慮到湘潭電機修理廠在修理高壓大電機方麵具有一定實力,於是就決定拉到那裏去抽轉子檢查。拆至18日淩晨5:00左右開始起運。
2.電機損壞程度確認和修理過程:
18日淩晨6:30,電機運到湘潭電機修理廠,將轉子抽出徹底檢查,尋找電機接地點。
通過檢查發現:
1)定子線圈中部有2處硬幣大小的放電燒痕,對應轉子鐵心中部也有2處硬幣大小的放電燒痕;
2)定子上網格狀的通風孔內部風蝕較嚴重(此電機防護等級較低,為IP23),定子槽楔處風蝕最明顯,其中間部位最重,邊緣磨蝕近1mm。轉子上的兩點燒痕較輕,隻是鐵心矽鋼片略有損傷,並未傷及轉子線圈;但轉子上網格狀的通風孔內部也有風蝕;轉子端部開裂較嚴重。
3)定子轉子之間沒有發現電機掃堂的痕跡。以上三項檢查結果都進行了拍照記錄。
4)對電機進行試驗確認及維修:測得定子三相對地電阻分別為500MΩ、0.3MΩ、0MΩ;測得轉子對地電阻500MΩ,直阻0.0065Ω,初步判定轉子線圈問題不大。決定逐步拆解定子把線進行排除檢查。18日,對地絕緣試驗,明顯放電的2個把線對地電阻0Ω,拆解2個把線。耐壓試驗,4個把線打壓6500V放電,其餘打壓8500V沒問題,再拆解4個把線。19日,再次做定子耐壓試驗,又發現2個把線打壓6500V放電,再拆解2個把線。20日,先做轉子耐壓試驗,3000V、60s,沒發現問題。對轉子清掃,處理端部絕緣開裂部分(填充固化),並對整個轉子浸漆,以改善風蝕轉子的絕緣狀況,進烘爐120℃烘幹24小時。下午再次做定子耐壓試驗,又發現1個把線打壓6500V放電, 1個把線打壓2000V放電,再拆解2個把線。拆解10把線後,再進行試驗,耐壓9000V、60s,一切正常。21日,按照回裝工藝要求,回裝電機定子完畢,作定子浸漆前直流耐壓試驗,定子合格,進行定子整體浸漆,進烘爐120℃烘幹24小時,轉子出爐,進行直流耐壓試驗,電壓升不上去,判定儀器容量小,轉子電容大導致。(因第一次耐壓檢驗正常,沒有懷疑轉子問題,第二天回裝前的驗收試驗,證明是轉子耐壓時擊穿了)。於是就認為22日電機可以拉回來了。22日,定子出爐進行各項試驗均合格。轉子進行回裝前試驗,打壓到1700V時產生了擊穿放電。將滑環與轉子分開,發現轉子接地,滑環不接地。將轉子兩端鋼絲捆紮帶割開試驗,發現3處打壓放電,並沿線圈絕緣基帶爬電。檢查發現三處放電點在同一組線上(即直流的負極線),這組線有明顯的過熱現象,顏色為暗紅色,對應滑環為最內部的兩個環,磨損也最嚴重。判定原因為這組線絕緣老化,處理絕緣後烘幹不徹底,打壓試驗時產生了擊穿放電,再烘幹一夜。23日,與設備部李部長協商,降低試驗電壓到1500V,再次對烘幹後的轉子進行耐壓試驗,1500V、60s,合格。於是,進行端部絕緣處理,填充固定,纏無緯帶,再次浸漆烘幹固化,120℃烘幹24小時。24日下午,電機定,轉子試驗都合格,電機組裝回運。
3.電機大修後回裝過程和遺留問題:
24日下午電機運回現場,至次日淩晨1:00左右回裝完畢,打表發現聯軸器對中不好(聯軸器左右差3.62mm)。如要徹底找正聯軸器,需要重新找正電機、減速機、磨機中心線,再用一天時間也不見得可以找正完畢。經過與設備部李部長協商,決定先解決主要問題,進行主電機試車及單機運轉考核。然後再決定是否進行中心線徹底找正。25日2:30~5:30進行主電機單機考核運轉。6:00左右,由中控主任聯係機械人員確定是否連接聯軸器,機械人員說不能連。上午8點多開始打表,領導確定不再找正,連接聯軸器。大約11點鍾開磨。經過帶負荷運轉考核,電機可以正常運轉。但是,電機中心線偏的問題還未解決。
停機時間及經濟損失:
此設備事故造成一線B水泥磨停機191小時,直接經濟損失1萬元。
事故主要原因:
1.該電機防護等級較低(IP23),冷卻方式為外引風強製冷卻,且工作在水泥車間的較多粉塵環境中(近幾年粉煤灰係統跑灰和磨機係統正壓跑灰影響最嚴重),造成一些細小的粉塵微粒,隨著冷卻風長期磨損定子和轉子的網格狀通風孔內壁,即定、轉子繞線的絕緣層。隨著線圈絕緣磨損越來越嚴重,電機的絕緣等級也越來越低。在修理過程中發現此電機是三層絕緣結構,是很薄的一種(我們國家是九層)。為電機發生局部放電事故埋下了隱患。環境問題是造成電機損壞的根源。
2.我們的四台同步電機擔負著公司內功率因數補償的任務,為補償電網的功率因數,勵磁電流調節得較高,這台電機勵磁電流長期運行在1700A~1800A之間,功率因數調在超前0.97。長期運行在較高的電流下,轉子溫升很高,加劇了絕緣材料的老化。這是造成電機損壞的一個間接原因。
3.該電機投入使用20多年,已接近其設計使用壽命,在老設備管理上,對定,轉子間隙檢查頻率低,每年一次,造成定、轉子間隙發生了較大變化也沒有檢查出來,是造成電機損壞的的一個因素;在年度預防性試驗項目中,由於考慮電機絕緣試驗對電機的破壞作用,就沒有安排進行,造成對這些老電機的絕緣狀況掌握不夠;據電機修理廠的經驗判斷,電源中較強的5次和7次諧波的作用是造成電機絕緣薄弱部位放電的最直接因素。
4.在對電機故障判斷處理過程中,缺乏理性的手段。在主變通知B段有接地信號,電氣室高壓盤翻牌的情況下,沒有搖測判斷電機是否接地,就又指揮開機兩次。是造成電機損傷惡化的一個重要因素。
事故教訓及今後的防範措施:
1.在設備管理上,對全公司範圍內的所有防護等級較低,運行環境較差的電機,如生料磨,水泥磨,煤磨,二線水泥2#循環風機等,嚴格要求各責任車間,專業巡檢人員,充分利用停機機會,采用目測檢查和定期塞尺檢查相結合的辦法,加大定轉子間隙檢查頻次;同時,采用試驗手段,對這些電機進行一次摸底普查,以確定運行中的這些設備實際狀況,對絕緣損壞較嚴重的,要準備進行大修處理;並且,固定每年對這些電機進行預防性試驗檢驗工作;對那些長期工作在溫度高,惡劣環境下的電機,要定期檢查內部積灰清況,有機會時,安排抽轉子檢查,徹底清理內部油泥和積灰,以免加劇電機絕緣的老化進度,降低電機壽命。
2.豐潤公司盡快出台一個高壓電機出現故障時的處理規範,用理性的手段判斷電機故障,尤其是各種信號繼電器翻牌和出現接地信號時,更應進行理性的判斷,不能草草收場,作出武斷的決定,以免故障擴大,危機主機設備,造成無法挽回的損失。如主電機報故障跳閘後,所有故障信號在沒有查清前不要複位;有過流,接地等信號出現時,一定要檢查電機的接線,電機的滑環電刷,斷電用2500V搖表搖測電機絕緣狀況,進行排除判斷。中控主任在未能確認故障徹底排除之前,不得指揮開啟設備。
3.在環境衛生方麵,加強對這些電機所處環境的治理、管理工作,封堵可能進灰的地方,用墩布墩地而不是清掃,以免形成二次揚塵,嚴格電機冷卻風機過濾網的檢查更換製度,減少灰塵進入電機內部的機會。要堅持經常的把環境治理放在一個重要的高度來抓。
4.配合公司設備部,在合理的範圍內,逐步縮減用同步機補償功率因數的額度,以降低勵磁電流,保護電機轉子繞組的絕緣,盡量延長電機的使用壽命。
5.電機聯軸器不正問題,對分體式電機的危害很大,需要在有較長的聽機機會時,進行徹底找正。
責任人處理結果:略。