川煤達竹公司景勇:技術創新“四兩撥千斤” 創效5萬元
作者:汪勇
2014-04-18 08:29
來源:川煤達竹公司
一項小小的技術改造,不但能夠破解托輥鋼管切削尾端浪費材料300mm以上的現象,而且每年可節約材料5萬餘元。四月中旬,機製公司加工車間托輥班班長景勇通過自主創新,改變鋼管單根切削為兩根連接切削,取得了“四兩撥千斤”的神奇效果,增強了企業的盈利能力。
景勇告訴筆者,皮帶機托輥在切削加工過程中,總是會碰到每根鋼管最後都會剩下200-300mm的現象,再次裝夾切削不但難以控製切削尺寸,稍不注意還會造成材料浪費。如何解決切削過程中不浪費材料,又能減輕勞動強度和提高工效的難題呢?景勇結合設備的特點,在不改變機床切削方式的情況下,多次思考改進方案,利用直徑為85mm,長140mm的圓鋼,將兩頭各車削到直徑為83mm,長為60mm的連接頭,在切削的過程中將兩根長度不等的鋼管連接起來,調整機床夾緊和切削方式,經過長時間的驗證、測試等,效果極好。
該工裝投入使用以來工效明顯提高,原每天切管下料約350件,使用該工裝以來節約了裝管輔助時間和人力投入,每天可下料約600件,提高工效1/3以上。改造後的“切管機托輥管裝夾架裝置及連接頭”完全符合安全規範和安全生產要求。