神寧煤化工甲醇廠儀表車間優化控製效益顯著
(通訊員:汪曉娥)神寧集團煤化工分公司甲醇廠儀表車間通過開展技改技措、QC攻關等技術創新工作,解決維護成本高、員工勞動強度大、影響裝置穩定運行的問題,通過優化控製係統硬件狀態遠程監視畫麵,創造了一定的安全效益和培訓效益。
甲醇廠DCS、PLC和ESD控製係統為操作人員提供了過程監視與控製的人機界麵,但硬件狀態監視功能並不完善,隻有通過打開機櫃進行硬件狀態檢查判斷故障,一旦機櫃間硬件出現故障隱患,不易被及時發現,同時,開關機櫃的同時存在誤碰的風險,嚴重威脅裝置的正常運行。
結合車間巡檢管理、儀表維護要求,對標一套裝置TPS係統硬件狀態監視功能,車間決定,對DCS集散控製係統、ESD緊急停車係統硬件狀態遠程監視畫麵進行優化。通過查詢說明、谘詢廠家以及對比其他同類控製係統用戶,得知PKS係統和ITCC係統均具有硬件狀態監視功能。經過組態調試也確定控製係統具有此類功能。參考TPS硬件狀態監視畫麵,新增了PKS硬件狀態遠程監視畫麵;同時根據ESD和ITCC係統幫助說明,新增氣化一和氣化二ESD硬件狀態遠程監視畫麵和空分ITCC硬件狀態遠程監視畫麵,經過畫麵組態並調試正常。
技改後,可通過監視畫麵報警信號快速掌握硬件故障,既提升了故障發現、解決時間,同時通過增加畫麵巡檢次數,就降低了開關機櫃的次數,減少了誤動作的可能性。另外,班組員工在實施技改過程中熟悉DCS、ESD、ITCC係統硬件組成、通訊方式和畫麵組態,利用調試機會,提高了班組成員發現問題和解決問題的能力。