陝煤建司雙龍煤業成功破解打鑽技術難題
作者:狗万manbet官网
2014-07-12 16:58
來源:狗万manbet官网
“組長,好消息,與我們預想的數據一致,井下實測鑽頭和鑽杆沒有下沉。”測繪工王小強顧不上洗澡,升井後就直接跑到測繪組辦公室,高興的對測繪組長侯曉東說。
“是嗎,快讓我看看你們的記錄。”侯曉東趕緊翻開王小強遞來的數據記錄,通過鑽孔位置關係圖和實際測量數據的對比,他驚喜的發現ZDY4000L/LF履帶式鑽機在傾角大於90°、鑽距小於160m的鑽進過程中,鑽頭和鑽杆自身無下沉。侯曉東也高興起來了,說:“你趕緊去洗澡,我去把結果報告給領導。”
原來,在6月份,雙龍煤業90萬噸/年技術改造項目全麵進入安裝階段,瓦斯抽采成了首采麵的關鍵任務,該礦決定采用鑽探技術提前抽放首采麵瓦斯,最大限度降低回采時瓦斯濃度,但通過井下實際打鑽效果發現,采用水平、豎直方向為90°進行放線的鑽孔,在煤層高差變化大、厚度薄、鑽頭終孔要求落於煤層間的
標準下,大多數鑽孔過早進入岩層,不能達到
設計要求。
為了破解這一技術難題,該礦地測科分成3組,輪流下井進行打鑽實測,一連10多天,大家都把注意力聚焦在這一技術難題的破解上。
第一次井下實驗時,該礦地測科幾個技術骨幹發現巷道底淤泥積水過多,地麵鬆軟,針對這一情況,他們在支鑽機時將底部平整,固定好鑽機,調好鑽機角度,開口鑽進前幾米時進行勻速鑽進,可是不管怎麼穩固,鑽頭還是會跑偏。
通過第一次的失敗,地測科人員立即重新調整實驗思路,在第二次實驗時,他們根據以往打鑽情況,再結合舊鑽機和鑽杆下沉幅度並每隔20米實測了102回順煤層頂板與102運順煤層頂板間的高差,對豎直方向上的角度進行了調整,可是,每次打鑽到80-120米時,鑽頭還是會進入到岩層。
通過前兩次的失敗,以及連日來的日夜作戰,大家從身體到心裏都疲憊不堪。在一次碰頭安排會上,測繪工王小強提出一天安排2個人下井實測支鑽角度的意見,測繪班長侯曉東針對地麵工業場區地形測量工作非常緊張,井下安裝機頭、機尾十字中線放樣等活比較緊的現狀說:“當前我們的工作點多活雜,人員安排非常緊張,如果繼續輪流實測鑽機支鑽角度,確實很難進行安排。”
該礦地測
科技術骨幹高靖學聽了後說:“這個不行,大家必須堅持輪流下井,隻有多測出實際支鑽的角度,通過大量實測數據,得出鑽機的下沉量,才可以為下一步打鑽得到理論依據,為我礦北區瓦斯鑽孔抽采技術順利應用打好基礎。”
“小高說的很正確,鑽孔如果不能達到
設計要求,那麼瓦斯抽采將形同虛設,回采過程瓦斯異常必定會導致工作麵停采,這將直接會影響到我礦下半年原煤產量,影響到每個礦工的切身利益,所以大家一定要重視這個工作,特殊時期特殊對待。”地測科長何修才嚴肅認真的說。