冀中能源峰峰集團馬選廠科學管理提煤質
冀中能源峰峰集團馬選廠科學管理提煤質
本報訊(通訊員 趙敏)八月份以來,冀中能源峰峰集團峰峰集團馬頭洗選廠針對煤種變化,狠抓產品質量的管控,製定出新的配煤方案,通過精細化管理,強力提升煤質管理水平。截至目前該廠生產精煤115691噸,超計劃10427噸,回收率達到58.8%,超出目標值0.8%。
該廠針對入洗肥煤大幅減少,原煤品種增多,煤質之間差別較大,精煤指標控製起來也變得非常困難等原因,從源頭入手,加大與集團公司生產部和原煤礦的溝通力度,加強對入洗原煤的質量檢查,定期做好礦原煤檢查、旬原煤、月綜合及設備單機的各項檢查;從而掌握第一手指標數;質檢科嚴格采製化程序,增加對廠外壓濾尾煤灰分、落地精煤灰分、水分及粘結指標抽查頻次,派人到各原煤礦點現場采樣,密切關注原煤可選性的變化;加強生產過程中對中煤、矸石帶煤損失的檢測和考核;機電科利用一切停車時間,加強對機電設備的維修與保養,重點對磁選機、脫介篩和製約生產能力的脫水設備的完好率進行維護和檢查,並製定了專項考核,確保關鍵設備的高效安全運轉;重介車間采取對脫介篩噴水、衝洗篩籃、篩板等措施,精煤灰分合格率完成91.94%,中煤損失-1.4含量合格率完成100%,超出考核標準10個百分點;浮選車間加強生產過程控製,保證洗煤用水不受影響,對涉及產品質量的關鍵崗位加大監督考核力度,精煤質量綜合合格率計劃90%,實際完成96.37%;同時為嚴格控製粘結指數,該廠對所有與生產計量有關的計量器材(皮帶秤、密度計、液位計、合格介質泵的壓力表和流量計等)進行準確校準和標定,確保生產過程的精確計量,精確配煤,保證粘結指數在78—83之間,硫分在0.8%以下。