冀中能源峰峰集團馬選廠多措並舉再創電耗新水平
冀中能源峰峰集團馬選廠多措並舉再創電耗新水平
本報訊(通訊員 張曉峰 趙敏)今年以來,峰峰集團馬頭洗選廠為降低電量消耗,采取加強現場管理、優化工藝流程、合理調度生產等多種措施,使該廠電耗再創出曆史最低水平。今年1—8月份累計生產用電單耗及綜合用電電耗分別完成7.17kwh/t、7.5kwh/t,與去年同期相比下降4.5%和5.5%。
該廠從完善設備效能,優化工藝流程入手,通過技術改造將509#浮選機鑄鐵葉輪改造為高分子樹脂葉輪,對550#浮選機進行更換改造,縮短設備開啟時間,提高處理量,降低生產用電,每月可節約數萬千瓦時;同時該廠還對全廠高耗能、大功率電機和低效電機進行摸底統計,通過采取加裝變頻器、電容補償器等節能措施,堅決杜絕了“大馬拉小車”的現象,並定期檢查各自動跟蹤補償櫃,及時更換損壞元器件,保證設備完好率。將設備設置為自動跟蹤運行模式,做到電機設備無功消耗,根據需要自動補償,促使設備在最佳工況下運行,提高效率,降低能耗。為了隨時掌握設備的電氣數據,該廠建立了供配電綜合自動化監控係統,自動監查各台設備的相應電氣數據、報警信息及輸出,並將運行狀態實時曲線的記錄顯示出來,做到提前預防,實現了實時自動監控,使電氣係統的安全運行等級得到提升,保障了生產的安全和連續性;該廠還通過建立的8個崗位視頻監控分站,對全廠設備進行全方位立體監測,降低了機電02manbetx.com 影響開車時間和生產消耗,提高工作效率,確保機電設備安全運轉,僅此一項今年1-7月與去年同期相比節約電費約17萬元。
該廠為充分發揮設備效能,降低能耗,進一步梳理和完善集控啟停車係統,合理調度生產過程,縮短啟停車時間,使其適合工藝需求。生產技術部及時了解生產資源動向,掌握原煤調入、產品裝載、鐵路運輸各環節,合理調配資源,03manbetx 判斷相關信息,適時下達生產指令,盡量確保生產過程長時間的穩定性、合理性,利用“峰”、“穀”時間段電價差異,爭取避“峰”就“穀”,真正在生產過程中起到降耗作用,同時要求調度員經常深入生產現場,及時關注設備狀況,特別是開、停車時仔細檢查每個崗位情況。機電工作人員合理利用時間,對設備進行檢修、保養,降低設備02manbetx.com 率,確保設備正常運轉,減少開車後空開現象的發生。該廠在生產環節中,規範製度,狠抓細節,規定每月機電02manbetx.com 影響時間控製在8小時以內,並將電耗對標作為日常重點工作來抓,做好數據統計記錄,以柱形圖或餅形圖進行在線03manbetx 對標,形成長效機製,為企業節支降耗發揮了積極作用。