氯堿公司“5.21”機械傷害事故案例分析
氯堿公司“5.21”機械傷害02manbetx.com 案例03manbetx
一、02manbetx.com 簡要經過:
2011年5月20日8時,包裝工段乙班班長姚某召集副班長趙某,操作工高某、王某召開了班前會,安排了本班24小時的工作,強調了安全注意事項。之後開始工作,首先檢查確認自動包裝機各工序正常,然後啟動一期包裝機運行,約18時30分,姚某因家有事,想讓副班長趙某同去家中幫忙,便用電話向工段長李某請假,李某詢問了車間的工作情況,姚向李彙報說“料已包完停機”,李便準了假,趙某隨姚某離開車間。姚、趙兩人走後,直至02manbetx.com 發生後才返回。在此期間隻有高某、王某堅守崗位,同時還有運輸隊叉車司機孫某在場。約20時30分,再次啟動一期包裝機運行,運行期間發生了多次散垛,均是由高某在操作平台上操作斷電,王某在碼垛機下清理散垛進行處理。21日2時許,運行的碼垛機再次發生散垛自動停機。高某再次在操作平台上斷電操作,王某仍在碼垛機下麵整理散垛,幾分鍾後,王某對高某說:“好了,開吧”,高某啟動機器後見運轉正常,就開始往機頭操作平台走,剛下了幾個台階,就聽見開著叉車過來運料的孫某喊:“高某,趕快停車”,高某立即關閉機器來到碼垛機下,兩人配合用手動操作將配重鐵升起,把王某拉了出來,隨即報告了聚氯乙烯車間調度和公司調度並撥打了120急救電話(撥打120電話時間2時21分),接到02manbetx.com 報告的聚氯乙烯車間調度員趙某、車間主任助理韓某趕到現場後,一起將王某抬到托盤上並用叉車送至公司大門口,2時40分許120急救車趕到,在將王某送往平定縣人民醫院的途中,經急救人員檢查,確認王某死亡。
二、事故原因:
1、王某在包裝機處於未切斷電源運行狀態的情況下,擅自進入升降機運行區域,被碼垛機裝置升降機外框撞擊麵部致使顱腦嚴重損傷死亡,是本次事故的直接原因。
2、包裝操作工安全意識差,自保、互保意識不強,不遵守01manbetx 01manbetx 違規作業,是導致事故的主要原因。
3、班組長不遵守勞動紀律,不執行安全管理製度,置工作於不顧,隨意脫崗幹私活,是導致事故的又一主要原因。
4、包裝工段領導思想麻痹,安全意識淡薄,勞動管理混亂,紀律鬆懈,是另一個導致事故的主要原因。
5、聚氯乙烯車間安全巡查不到位,特別是夜間安全巡查缺失,未能及時發現和製止職工的“三違”行為,是導致事故的重要原因。
6、氯堿公司值班領導巡查不到位,對夜間作業缺乏有效的管理,也是導致事故的重要原因。
三、防範措施:
1、進一步加強職工的安全培訓教育,不斷提高職工的安意識,真正樹立起“我要安全”的意識。
2、深入組織開展反“三違”活動,建立健全互保、聯保任體係,重獎舉報“三違”行為屬實的人員,嚴懲發生“三違”行為的人。
3、學習推廣“白國周管理法”積極開展金牌班組長選樹活動,全麵提升班組長安全意識和素質,做實基層基礎工作。穩定職工思想情緒,確保幹部隊伍的相對穩定。嚴格按照《勞動法》製定工作時間。
4、加強安全監督檢查,特別要強化夜間作業的檢查力度,做到檢查不留空隙、不留死角和盲區。
5、嚴格執行公司領導輪流跟班、帶班規定,保證每班都有公司領導帶班,並做到與工人同上同下。
6、進一步改進碼垛機防護裝置,實現自動連鎖,提高安全保障能力。