會寶嶺鐵礦:擴能提效打出漂亮“組合拳”
“去年我們改造完成了12-80mm幹拋係統,運行至今成效顯著,有效破解了入磨品位低、選礦成本高的難題。今年,麵對鐵精粉市場的頹勢,降本增效更是迫在眉睫,必須要在采礦技術革新、選礦工藝優化方麵做足文章,才能爭取最大效益。”臨礦集團會寶嶺鐵礦公司董事長、黨委書記、總經理趙仁樂在6-12mm拋廢係統改造現場對筆者說道。
根據臨礦集團提出的“三優三提三降”活動要求,會寶嶺鐵礦公司以係統價值鏈再造和經濟技術一體化提升為切入點,充分挖掘礦井生產潛能,積極實施技術降本,狠抓礦井各生產環節的擴能技改工作,最大限度的實現整體效益提升最大化。與去年同期相比,鐵精粉完全成本下降3.8%,綜合勞動工效提高12%。
為加快擴能速度,消除現有分段空場嗣後充填采礦法存在的回采前期采準工程量大、準備時間長的弊端,該公司經充分調研論證,研究應用全段高組合鑿爆開采(FCM)關鍵技術與工程應用技術,該采礦法應用以後,每個礦房減少2個分段的工程量,節約了礦房準備時間,大大提高了出礦能力。每個礦房不僅可減少工程量4542.4 m³,還能有效降低炸藥消耗量和充填擋牆個數。截止7月底,共節省巷道工程量40881.6 m³,為公司直接創效3300餘萬元。
同時,地麵選礦環節積極完善和改進工藝流程,其中,6-12mm拋廢係統的改造完成,可進一步提高選礦環節的入磨品位,降低選礦成本,有效破解兩大擴能提效瓶頸。據了解,6-12mm幹拋係統的運行宣告著該礦全粒級拋尾係統的形成,可使礦石品位再提高1~1.5%,拋出廢石品位再降低0.75%,每天拋出廢石再增加600t,能有效降低磨礦環節及選別環節生產成本,年節約費用可達500萬元。
為衝減擴能改造施工過程中對產量的影響,會寶嶺鐵礦公司在合理安排施工工序、搶抓工程進度的同時,通過對外礦引進加工的可行性充分03manbetx 論證後,決定購進部分國外高品位礦石進行磨選加工。此舉既有效解決了供礦段改造期間磨礦環節的礦石補給問題,同時,結合外礦產率與成本比較,也讓會寶嶺鐵礦公司在抵禦市場風險、尋求新的經濟增長點方麵有了新的思路。(李鴻瑞 王慧超)