同忻礦五項舉措 實現煤質提質增效
同忻礦五項舉措 實現煤質提質增效
針對市場客戶對煤質越來越苛刻的要求,為了確保精煤外銷的順利進行,同煤集團同忻礦從五個方麵抓好煤質管理,實現煤質的提質增效。
抓好灰分控製。針對原煤灰分高低、可選性難易不同的實際,該礦尋找最佳經濟效益點,對原煤進行配煤入選,確保煤質效益最大化;加強選煤過程中介質密度的監控,定期做介質密度化驗03manbetx 對比,保證洗選密度;調整好重介旋流器的入料壓力,提高分選效果;分流箱現場分流工藝適度,確保係統密度穩定。
抓好水分控製。對脫水設備進行定期檢查,對脫水效果不好的及時進行維修更換;在保證產品灰分符合要求的前提下,盡可能使用TSS煤泥分選機進行分選,有效降低產品水分;在分叉溜槽及皮帶頭上增設了電子攝像頭,進一步加強對洗塵作業的監管力度,杜絕由此造成水分超標。
抓好熱量控製。定時觀察產品皮帶上的在線灰分,對超標、發熱量升高等現象,及時調整分選工況;認真觀察矸石皮帶秤上的矸石數據,估算矸石產率,判斷是否有“跑煤”現象,發現問題及時調整工藝進行處理;根據實際情況,靈活應用粗煤泥回收工藝,按需控製好發熱量。
抓好配倉運輸。加強對崗位工責任心的教育,在壓製煤泥時做到適時調整,使煤泥在6個煤倉均勻堆放;采取新、舊精煤倉互開、左右對開給煤機的措施,將新倉的精煤與舊倉的精煤進行混裝,在防止給煤機跑偏、有效降低水分的同時,避免裝偏車、超載裝車現象的發生;加強監管,嚴禁在衝洗皮帶走廊、頂棚時將水濺入皮帶、刮板機上。
抓好精煤配裝。配煤工根據皮帶頭和裝車時的下煤和濕度情況,及時調整給煤機開啟數量,合理進行配倉;裝車後及時關閉筒倉給煤機閘板,避免筒倉內積水向皮帶上滲漏;防凍液的噴灑量根據沿途三線(裝車點線、大秦線、秦港線)氣溫變化,科學合理進行調整,避免了凍車現象的發生,降低了防凍液用量。
通過五項措施的有力執行,該礦“同忻優”洗精煤煤質質量一直保持穩定狀態,完全符合集團公司考核標準及客戶需求,成為了市場的搶手貨。在確保全礦產、運、銷平衡的同時,僅2014年第四季度,該礦實現煤質創收2200多萬元。
(薛瑞新、禾茂華)