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陝西省銅川陳家山煤礦“11.28”特大瓦斯爆炸事故分析

在線文檔 2015-04-07 0
軟件名稱: 陝西省銅川陳家山煤礦“11.28”特大瓦斯爆炸事故分析
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陝西省銅川陳家山煤礦“11.28”特大瓦斯爆炸事故分析


一、礦井及事故概況


陳家山煤礦位於銅川市北部約40公裏處,為焦坪礦區西部邊緣井田,走向長5.5km,傾斜寬3.7km,麵積20.4km2,可采儲量150Mt,設計能力為1.50Mt,服務年限約70年。1982年12月建成投產,2004年申報核定生產能力2.41Mt。礦井在冊職工3504人,一個綜采隊、三個綜掘隊、兩個炮掘隊,采掘機械化程度分別達到100%和75.7%。


井田內煤、油、氣共生,火、瓦斯等自然災害嚴重。礦井主要開采侏羅係4-2#煤層,平均可采厚度12m,煤質為中灰、低磷、低硫、不粘結長焰煤。煤層堅硬,煤的堅固性係數f=0.8~2.1。


煤層有自然發火危險,發火期3-6個月,最短發火期24天,屬易自燃煤層;煤塵爆炸指數為35.42%,火焰長度大於400mm,有爆炸危險。


1991年11月20日11時左右,在四采區軌道下山掘進過程中,放炮誘發岩石與油氣突出,拋出岩石101t,噴出瓦斯11736m3,並滲出原油近10t。1993年經煤科總院重慶分院鑒定,4-2#煤層底板三疊係T3砂岩層為突出岩層。


隨後,礦井調整采掘部署,將原設計在T3砂岩層的巷道全部調整到4-2#煤層內布置。此後一直沒有再發生過煤、岩石與瓦斯突出,也未見任何突出預兆。


2003年再次經煤炭科學研究總院重慶分院鑒定,並經陝西省煤炭工業局審批為:在確保所有井巷工程不進入4-2#煤層底板、4-2#煤層底部距離T3含油氣砂岩層頂部法線距離10m以上時,可認定為非突出礦井。


2004年礦井瓦斯鑒定結果為:礦井絕對瓦斯湧出量107.61m3/min,相對瓦斯湧出量20.44m3/t,屬高瓦斯礦井。


礦井采用平硐與斜井開拓方式、走向長壁綜合機械化低位放頂煤開采方法、全部垮落法管理頂板。


礦井采用多井筒進風、采區分區抽出式回風的通風方式,目前僅開采四采區,一礦一麵集約化開采。


礦井共有8個進風井筒,1個回風井筒,總進8221 m3/min, 風井總回風8491 m3/min,有效風量率為85.3%。礦井主扇型號為:BDK-8-№28(對旋式),電機功率為2×355kw,其中一台工作,一台備用,最大通風風量可達到10000m3/min。


井下局部通風均采用雙風機、雙電源並能實現自動分風、自動切換。且具有風電、瓦斯電閉鎖裝置。


415工作麵是礦井唯一的煤炭生產工作麵,於2004年2月15日投產,已回采800m以上。工作麵采用兩進兩回通風方式,即運順進風通過工作麵,由回順回風,還有一部分風流經采空區進入高位巷,形成高瓦斯濃度風流。灌漿巷進風,一部分經局部通風機進入灌漿巷橫川以裏,供瓦斯抽放、灌漿防滅火等作業用;主體風流經與高位巷聯接的橫川進入高位巷,與高位巷中高瓦斯濃度的風流混合,將瓦斯濃度稀釋到2.5%以下,由高位巷回風;在高位巷橫川以裏的一段較長時,由灌漿巷引入局部通風機供風,將高瓦斯濃度段控製在30m以內。


礦井主要采用風排和抽放兩種方式治理瓦斯。事故前礦井絕對瓦斯湧出量為79.04 m3/min,風排52.25 m3/min,抽放26.79 m3/min,礦井瓦斯抽放率33.89%。礦井設有3套獨立的瓦斯抽放係統。


風井瓦斯抽放泵房有兩套瓦斯抽放泵:一套2BEC60泵係統,抽放416運順瓦斯,抽放瓦斯濃度8~11%,混合瓦斯流量56~60 m3/min,純瓦斯流量4.5~6 m3/min;一套SKA-670泵係統,2004年7月開始抽放415采空區瓦斯,抽放瓦斯濃度15~20%,混合瓦斯流量110~135 m3/min,純瓦斯流量20.25~27 m3/min。


衣食村瓦斯抽放泵房有一套2BEC60泵係統抽放416灌漿巷、高位巷、回順的瓦斯,抽放瓦斯濃度5~8%,混合瓦斯流量50~70 m3/min,純瓦斯流量3~5 m3/min。


隨著416灌漿巷進入低瓦斯區,鑽孔瓦斯抽放濃度降低,9月24日瓦斯濃度降低到3%,因而將衣食村瓦斯抽放泵停機,416灌漿巷、高位巷、回順的瓦斯抽放轉交給安子溝2BEC60泵係統承擔。2004年1~11月總抽放量為18.54M m3,其中415抽放量為14.20Mm3(衣食村2BEC60泵抽0.59Mm3,安子溝SKA-670泵抽8.25Mm3),416抽放量為4.34Mm3。415工作麵風排瓦斯量29.52 m3/min,瓦斯抽放量20.25 m3/min,合計瓦斯湧出量49.77 m3/min,瓦斯抽放率為40.69%。


礦井瓦斯主要來自回采工作麵,回采工作麵瓦斯30%來自本煤層工作麵煤壁和落煤,70%來自頂底板油氣層和采空區。


本煤層透氣性較好,因此礦井主要采用走向長鑽孔(約700m)煤層瓦斯預抽、傾斜順煤層鑽孔預抽、掘進工作麵邊掘邊抽、灌漿巷采空區高冒帶鑽孔卸壓抽放等瓦斯綜合抽放方法。


416灌漿巷、運順安設¢300mm管路3500m,¢150mm管路500m,施工長孔鑽場9個、長鑽孔15個,長鑽孔總長6400m;施工短鑽孔鑽場25個,鑽孔170個,鑽孔總長14000m;施工頂板抽放孔80組共400個;共預抽瓦斯量為4.34Mm3。


2004年10月下旬用新購置的一台MK-7型鑽機開始施工417運順掘前預抽長鑽孔,1#孔長725m,2#孔長669m,3#孔已施工750m。鑽孔施工完畢即接入抽放,11月15日測定:1#孔瓦斯濃度50%,負壓280mmHg,純瓦斯流量為2.44m3/min,2#孔瓦斯濃度70%,負壓290mmHg,純瓦斯流量為4.19m3/min。


415工作麵的長鑽孔於2002年12月10日開始施工,12月15日開始抽放,415掘進期間采用掘前預抽,邊掘邊抽的方法進行抽放。


采用MK-7型鑽機施工大孔徑水平長距離預抽孔,共施工預抽長孔19個,單孔深380~865m,孔徑¢193mm,孔深總長8885m,長孔共抽放瓦斯8.07M m3。采用2Y-150鑽機施工中長孔,在掘進巷道兩側間距50~75m邁步鑽場布置邊掘邊抽鑽孔,共施工鑽場55個,施工鑽孔165個,單孔長100~150m,¢75-91mm,總長24750m,抽放瓦斯3.449M m3;施工巷道頂板抽放孔25組125個,孔徑¢45mm,鑽孔總長942m,抽放瓦斯0.30M m3。


415工作麵在運順沿傾斜方向同時施工順煤層鑽孔,鑽孔間距6~12m,單孔長度約145m,孔徑¢91mm。共施工鑽孔43個,鑽孔總長6020m,抽放瓦斯0.777M m3。


礦井主要采用灌漿、汽霧阻化、堵漏風、注氮氣、注凝膠等綜合防滅火措施,建有灌漿係統、阻化劑係統、700Nm3/h的注氮係統和凝膠防滅火工藝係統。


在工作麵灌漿巷內每25m施工一組灌漿孔,每組兩孔,利用灌漿孔向采空區進行灌漿,灌漿孔滯後工作麵30~50m,415工作麵在2004年1至10月累計灌漿純土方量9974 m3。


回采工作麵同時安裝汽霧阻化係統,分別在前落山、工作麵第十架 、二十、三十、五十架、後落山處安裝汽霧發生器,向工作麵噴灑阻化劑。415工作麵開采以來,累計噴灑阻化劑NaCl 97.3t。


每3天在工作麵前後落山堵袋子牆,減少采空區漏風,在灌漿巷每80m左右做密閉,防止灌漿巷裏段向采空區漏風。


2004年7~8月間在415運順埋管向采空區注氮,累計注氮量為 217609 m3。


在415灌漿巷18#鑽場附近,布置四個注膠孔向采空區注凝膠,終孔位置在回順頂部以上5~6m,工作麵爆炸前位置在采空區以裏18~40m之間,共注凝膠260 m3。


防塵方麵主要利用地麵水源井經φ150mm的6800m鋼管到大巷正頭水倉、再經加壓泵加壓,送到工作麵實行噴霧灑水降塵。


一、礦井及事故概況


礦井設置了25個轉載點噴霧裝置,22個淨化水幕,10處隔爆設施(水袋)。同時從回順距切眼30m處施工煤層注水孔,采用傾斜長孔高壓注水方式,邊采邊注,截止爆炸前共施工注水孔122個,孔間距10m,其中88個孔深143m,34個孔深66m,孔總長14658m。每孔注水時間為3~4天,注水壓力為12MPa,注水量為40~60 m3,共注水6557.1 m3。通過注水,有效地抑製了瓦斯的湧出、減少了產塵量、軟化了頂煤。


一、礦井及事故概況


2001年礦井安裝了KJ66監測監控係統,共安設傳感器50個,其中瓦斯傳感器25個、風機開停傳感器10個、風門開關傳感器4個、CO傳感器2個、溫度傳感器3個、風速傳感器5個、負壓傳感器1個。


415采麵安設了6個瓦斯傳感器,即回順2個、高位巷2個、灌漿巷6#橫川以裏1個,工作麵上隅角1個。


此外,還裝備有KSS-200型束管(色譜)監測係統。


二、事故發生經過


◆爆炸時間:


2004年11月28日07時10分


◆起始爆燃 :


2004年11月23日10:20~10:30,上隅角附近施工一個7m深鑽孔,裝藥11卷長5.5m和三個雷管,起爆鬆動頂煤後不久,即在約10:40時上隅角采空區發生瓦斯爆燃,在83#~89#架後溜槽處發現明火,並伴隨大量青煙。11:05時礦救護隊采用幹粉滅火器直接滅火,12:23時救護隊彙報明火已撲滅。


24日:


11:40停采,工作麵機尾架後有青煙。


12:10上隅角再次發生瓦斯爆燃,工作麵煙霧很大。12:14發現53#架的尾梁下部著火,采用灑水滅火,12:36明火撲滅。


13:49放50#~55#架頂煤;


13:58開動采煤機,隨後工作麵進入停放頂煤快速推進,沒有再見明火和煙霧。


為了擺脫火的威脅,24日決定工作麵隻割煤不放頂煤,加快推進速度,要求日推進度7m以上。於是從24日16:00到28日爆炸前共推進了約27m,同時在灌漿巷灌漿、注凝膠,在工作麵架間噴灑阻化劑,在聯絡巷利用抽放鑽孔向采空區注水。同時將工作麵機頭逐步抬高約1.5m,運輸機巷也進行挑高作業。為確保高位巷能夠有效排放工作麵架後瓦斯,以降低上隅角瓦斯濃度,對工作麵高位巷兩側頂煤每日至少實施2次鬆動爆破。


三、爆源點的認定


▲根據銅川礦務局救護大隊市區中隊一小隊11月30日3:00~10:00偵察416運順情況,偵察路線由四軌下延伸巷左拐直接進入416運順1700m。沿路發現8名遇難人員,倒向有朝裏、外、左、右。由巷口往裏的一部、二部皮帶支架受衝擊波的影響,由外向裏堆在巷道中,皮帶堆成一團;三部皮帶支架完好,皮帶落地;風機靠幫,風筒全部被摧毀,隻剩鐵環;瓦斯抽放管道斷裂,散布在井巷中。根據物體位移及倒向,衝擊波來自巷口外,由此認定爆源點不在416運順。


▲根據銅川礦務局救護大隊市區中隊一小隊11月28日8:50~20:10偵察415灌漿巷情況,偵察路線由四軌下延伸巷進入415灌漿巷約700m。沿路未發現遇難人員,橫川風門和密閉牆被破壞,衝向灌漿巷側。表明衝擊波是由回順、高位巷向灌漿巷衝擊;此外爆炸前在415灌漿巷內的救護隊員王克修安全逃生,可以認定爆源點不在415灌漿巷。


▲根據事故後救護偵察報告,415運順口150m以裏的皮帶架全部打翻,向外傾倒,皮帶落地,玻璃鋼抽放管道破碎,轉載機橫在巷道中;416掘進工作麵運順皮帶、人員倒向向裏,由此判斷本次瓦斯爆炸造成的破壞程度較大。若爆源點在415工作麵采空區深部,爆炸衝擊波在傳播過程中受采空區受限空間、垮落的煤、工作麵支架的阻擋,爆炸波衰減較快,難以達到上述破壞程度。


▲415高位巷未摻入新風的一段巷道(約15m)直接與采空區連通,該段巷道內的氣體濃度基本與采空區頂板區域的氣體濃度近似。


據救護隊27日0:15~22:30和28日0:20~6:10,在415高位巷6#橫川以裏測量數據,該段巷道內瓦斯濃度在12%~20%之間、氧氣濃度9%~15%之間,一直處於爆炸限內。由此說明415采空區及高位巷瓦斯濃度具備引起瓦斯爆炸的條件。


四、火源分析


1.對摩擦火花引爆瓦斯的可能性分析


415回順采用金屬錨網支護,超前支護為單體液壓支柱,故可排除端頭移架過程中,支架與金屬錨網摩擦起火花引起爆炸的可能。


2.對自燃引爆瓦斯的可能性分析


陳家山礦11月23日,415綜放麵由於上隅角放炮落頂產生火花引起支架後部采空區瓦斯爆燃,引燃采空區遺煤,當時采取了直接滅火措施,但24日又發生爆燃,表明潛伏有事故隱患,但引爆瓦斯的可能性較小,依據如下:


▲415工作麵於23日10:30左右,因上隅角放炮落頂引起瓦斯爆燃,引燃83~89#架子後的遺煤,出現明火,采用幹粉滅火器、灑水直接滅火措施,消除了明火。且相繼采用過的措施有:放透30#~109#架子頂煤,通過灌漿巷打鑽向上隅角采空區注漿,利用聯巷2個抽放長鑽孔向59#、80#支架頂煤注水降溫,由救護隊用袋裝碎煤在下隅角和上隅角堵漏。


▲11月24日9:09,在109#支架出現煙霧,12:10上隅角發生爆燃,12:14發現53#架尾梁下部著火,經過灑水直接滅火,12:36明火撲滅,13:30采用紅外測溫儀探測著火範圍未發現異常高溫,認為工作麵沒有明火後決定工作麵不放頂煤快速推采,同時進一步采取工作麵機頭抬高1.5m以使工作麵中部形成低窪積水,架間噴灑氣霧阻化,長鑽孔注水降溫,上、下隅角袋裝碎煤堵漏,打鑽孔灌漿,注凝膠等防滅火措施.


▲27日上午通過灌漿巷鑽孔壓注20%濃度水玻璃凝膠260m3,成膠速度在30s到2min範圍內,據救護隊員證言已在工作麵89#、90#架後見到膠體;


▲根據對CO、CO2濃度和C2H4標誌性氣體的測定,高位巷CO濃度在500ppm以下,考慮到陳家山煤礦屬油、氣、煤共存,通過加幹擾管對CO進行測定,27日、28日CO濃度在200ppm以內,CO2小於1%,無C2H4,未出現自燃征兆。


▲從24日16:00開始推采至28日7:06,工作麵共推進了27m,一直未發現自燃跡象。


由此推斷,雖然存在采空區自燃引爆瓦斯的可能性,但很小。


3.對放炮引爆瓦斯的可能性分析


▲自11月23日因放炮引起瓦斯爆燃、引燃支架後遺煤和頂煤後,11月24日實行工作麵不放頂煤快速推采,為管理工作麵及高位巷的瓦斯,必須在高位巷(處於100、101架上方)兩邊打四個眼,其中在95架、96架、97架的架間打兩個炮眼,另外在105架、106架、107架的架間打兩個炮眼,實施頂煤鬆動爆破,以利高位巷能及時垮落。


3.對放炮引爆瓦斯的可能性分析


▲證言表明,28日4:00時采煤機已接近機尾,到機尾後采煤機又向機頭推進。在采煤機向機頭推進後,上隅角需要放炮;且6:10采煤機因轉載機滯後5.4m,不能割煤,停機(停在機頭附近)。自6:10至7:06這一時間段內,隻有放炮工序。此外,不少證言證明:打眼放炮的人員放完炮後應出班,而事故當班放炮人員都沒有出班,由此說明,爆炸前在進行放炮作業。


綜上所述,引爆瓦斯火源是放炮。


五、存在問題及教訓


根據以上分析,認為:銅川礦務局陳家山煤礦“11.28”事故為瓦斯爆炸事故,事故發生在2004年11月28日07:06,爆源位於415綜放工作麵支架與高位巷處的采空區。初步分析認為,事故直接原因是工作麵放炮引起架後采空區瓦斯爆炸。


五、存在問題及教訓


1、高瓦斯礦井放頂煤開采在工作麵頂部放炮落煤時,極易引燃引爆采空區瓦斯,造成特別重大事故。在無法證實老空區瓦斯不超限的情況下,建議禁止高瓦斯礦井在工作麵向頂煤或采空區方向放炮這種方法。


2、陳家山礦為油氣共生的礦井,規程上所規定的有關參數,不適應這種條件的需要。全國此類礦井還不少,因此要補充和修改規程的規定。


3、陳家山礦調度係統與安全CAD多媒體開發均是兩張皮,不能有效地指揮生產,應重新對調度工況、安全監測、機電係統監控等集中聯合開發。


五、存在問題及教訓


4、一礦一麵集約化生產的礦井生產非常集中,人員也非常集中,一旦發生事故,將必然造成重大傷亡。建議對於不具備高度集中生產的條件,或在係統上不能滿足安全需要的高突煤層的開采,應根據自身條件選擇合理的開拓布局和產量。


5、如何實現專用瓦斯巷高濃度瓦斯的智能化控製,是一個新課題。3%瓦斯濃度在強點火高溫情況下(特別是有油氣混入),也會引起爆炸。因此要注重高濃度瓦斯專用巷道防爆監控技術研究。


6、對於圍岩瓦斯及油氣含量較大的煤層,應考慮上部先采一層,作為下部煤的開采保護層,在解決瓦斯後,下部煤再實施放頂煤開采。


五、存在問題及教訓


7、高位巷和風巷錨網支護時,開采後錨網不易垮落,網刺於上端頭支架升降移架易摩擦生出火花引爆瓦斯,因此在支護上應重新考慮選擇其支護方式。


8、現玻璃鋼抽放管抗衝擊能力不能抵抗爆炸波的衝擊,致使爆炸時抽放管路炸碎,管內大量高濃度瓦斯湧出,加劇了爆炸威力。建議加大玻璃鋼管路的強度或改用其他管路。


五、存在問題及教訓


9、陳家山礦瓦斯爆炸後,救援時有害氣體測試係統跟不上,靠救護隊提供的現場數據一是不及時,二是有誤差,應研究建立應急救援可視化監控係統。


10、此類礦井應加大瓦斯綜合利用,抽放和瓦斯利用相結合,用利用來促進抽放,以達到潔淨安全能源生產的目的。


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